膠帶給料(liào)機傳動滾筒軸承座故障(zhàng)原因及對(duì)策

2014-04-09

郝旭(xù)軍
(河南煤業化工(gōng)集團龍(lóng)宇鉬(mù)業(yè),洛陽欒(luán)川 471500)
  摘 要(yào):針對膠帶給(gěi)料機在我選礦廠運行中出現的傳(chuán)動滾筒軸承座頻繁(fán)損壞問題,分析故(gù)障原因,提出對策;並強調過程對裝備的影響關係。
  關鍵詞:軸承;故障;原因
  1 引言
  ×××萬噸鉬金屬選礦公司碎礦采用三段(內係統(tǒng)為二段)一閉路碎礦流程,粗碎設在露天采場附近的粗碎(suì)站,粗碎後的礦石粒(lì)度為-300mm,經鋼繩芯強力皮帶機運至選廠原礦倉;經中,細碎後,Z終產品粒度為-10mm。
  2 故障介紹
  選廠內(nèi)係統(tǒng)物料經1#標準(zhǔn)粗碎圓錐(zhuī)破碎(suì)機進入橢(tuǒ)圓振(zhèn)動篩,篩下物料經皮帶機輸送(sòng)進入下一流程;篩上大(dà)塊物料(liào)經皮帶機輸(shū)送返回細碎車間(jiān),經2台膠(jiāo)帶給料機分別輸送到2台短頭細碎圓錐破碎機,大塊物料細碎後經皮帶機輸送再次返(fǎn)回進入篩分(fèn)車間,如此進行閉路循環。
  從(cóng)橢圓振動篩篩上(shàng)返回的物料經(jīng)過2台膠(jiāo)帶給料機進入圓(yuán)錐破碎機,此兩台膠帶給料機傳動軸承(chéng)故障頻發(fā),每次檢修需5小時左右,嚴重影響公司正常生(shēng)產。故障發生後,為盡快恢複生產,車間一般采取更換軸(zhóu)承座和軸承的措施,對故障原因(yīn)沒有進行深層次的調查,或是根據現場人員的表麵臆斷,對故(gù)障(zhàng)原(yuán)因分(fèn)析不透徹(chè),導致設備故障頻發。設備參數如下:帶寬:1200mm,功(gōng)率:7.5Kw,SEW傳動設備型號:R87DV132H4,輸出轉速:84r/min。
  3 故障分(fèn)析
  為了保障公司正常生(shēng)產,消除設備故障隱患,根據設備故障診斷與分析理論,我公司對碎礦(kuàng)係統進行了技術論證,調取了大量的技術(shù)數據,對二段一閉路碎(suì)礦流程設備可靠性進行分析。現就2台膠帶給料故障頻發原因分析如下:從現場軸承座損壞程度看,膠帶給料機(jī)的傳動滾筒(tǒng)軸承座(zuò)磨損,斷裂,軸承損壞。如下圖一:

圖1
  從故障發生的時間看,統計(jì)發現,故障基本集中發生在(zài)每月末和月初這段時間(jiān);這與2台細碎(suì)圓錐破碎機襯板壽命時間基本一致。通過(guò)以上情況,對此設備故障的原因(yīn)分析如下:我公(gōng)司2台細(xì)碎圓錐破碎機襯板磨損周期為20天(tiān)左(zuǒ)右,每當襯板使用到後期時,圓錐破碎機的處理能力大幅度下降(jiàng),導致物料處理量(liàng)下降(jiàng),從而每隔3-5分鍾(zhōng)就會出現物料擠滿圓錐破碎腔,膠帶給料機在帶料的情況下停機,等圓錐(zhuī)破碎腔的物(wù)料破碎後,重新啟(qǐ)動膠帶給料機.在帶料(liào)重載情況下(xià),頻繁啟動設備,瞬間衝擊載荷過(guò)大,對傳動係統軸承(chéng)座及軸承造成應(yīng)力集中,反複多次後,造成(chéng)軸承座拉斷,軸承損壞.這就是為什麽每次月末發生故(gù)障的(de)原因。
  月初(chū),新更換襯(chèn)板(bǎn)還處在磨合期,處理(lǐ)能力未達到額定值,物(wù)料處理量較小,膠帶(dài)給料機啟動頻繁,同上,造成軸承座和軸(zhóu)承損壞。當然,當軸承轉速n>10r/min時,引起滾動軸承斷裂損壞主要是由軸承超負荷運行和金屬材料有缺陷,熱處理不良引起的(de)。材料缺陷也會是引起故障的主要原因,但通過我們對材料的分析排除了此原因。
  4 采取對策
  設備故障是由於圓錐破碎(suì)機的襯板磨損和新更換襯板導致處理能力下降間接引起,這是主要原因,從而導致設(shè)備在重載情況下頻繁停止和啟動,導致軸承座和軸承(chéng)損(sǔn)壞,這是直接原因,所以我們采取以下措施來避免故障發生(shēng)。
  (1)做好膠帶給料機流量的控製。發現(xiàn)引起(qǐ)故障的原因後(hòu),在每月需要更(gèng)換襯板前和更(gèng)換襯板後,注意膠帶給料機流量的控製,盡量減少膠帶給料機的物料流量,均勻(yún)擠滿給料,避免出(chū)現反複停(tíng),啟膠帶給料機的現象(xiàng)。
  (2)做好襯板的檢查和每套襯板實際處理量的(de)數據統計。根據其額定處理量,每月一旦襯板實(shí)際處理量達到額定處理量,結合現場襯板的磨損情況,及時更換襯板。
  (3)加(jiā)強對操作工(gōng)的培訓,使其了解(jiě)故障發生的原因,從而使(shǐ)其注意對(duì)設備的操作通過以上采取的措施,使此類設備事(shì)故得到了有效地(dì)抑製,保證了設備的正常運轉。
  結語
  如今(jīn),隨(suí)著企業對設備管理工作的重視已注重對設備隱患的檢查,但普遍存在隻重視對設備本身薄(báo)弱零部件的(de)檢查,而忽視了生產工藝流程對設備運行的影(yǐng)響。越來越多的設備事故表明(míng),工藝(yì)流程中任何設備(bèi)的細微變化,都會(huì)導致工藝流程中其他設備發生嚴重的事故。這就時刻警告我們(men)的技術人員,對設備事故的預防和對設備隱患的排查是(shì)否考慮全麵,點檢是否細心,對(duì)生產工藝流程是否了解透徹(chè),從而也對我們的技術人(rén)員提出了更高的業務素質要求(qiú)。
  參考文獻
  [1] 沈(shěn)慶根,鄭水英.《設備故障診(zhěn)斷》,北京(jīng):化學工業出版社,2005.11.

來源:《中國科技博覽》2010(33)
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