主減速齒輪箱輸出軸非正常磨損的原因分析及修(xiū)理工藝

2014-02-24

俞黎明
(杭州前進齒輪箱集團股份有限公(gōng)司)
  摘 要:某“抓鬥”挖泥船(chuán)主減速齒輪箱輸出(chū)軸出現非正常磨損,根據拆檢結果,用公差配合原則和安裝工藝要求進行了分析,認為(wéi)軸頸非正常磨損是(shì)由軸與軸承內(nèi)圈配合間隙過大和安裝方法不當造成(chéng)的,並采取具體措施進行了修複。
  關鍵詞:齒輪箱輸出軸;軸承(chéng)內圈;非正常磨損;修理措施
  0 前言 
  “抓鬥”挖泥船主減速齒輪箱的正(zhèng)常工作,是保證吊臂升降和抓鬥開閉的重要前提,它直接影響挖泥船運營的(de)經濟效益。減速傳動機構(gòu)因傳動方式分為許多種,其中鏈傳動和齒輪傳動(dòng)的減速箱是Z常用的一種。某“抓鬥”挖(wā)泥船主減速箱就采用鏈和齒輪傳動(dòng)方式,其輸出軸在軸承內圈配合處出現嚴重的非正常磨損,下麵(miàn)就其磨損原因及(jí)修理過(guò)程介紹如下。
  1 主減速齒輪箱的結構特點和工作原理
  1.1 結構特(tè)點
  主減速齒輪箱,由柴油機經(jīng)歐米茄聯軸節進行動力輸入,經減速箱二級減速後通過齒形聯軸節輸出工作扭矩。因此,主減速齒輪箱有輸入(rù)軸、中間軸、輸出軸等3根傳(chuán)動(dòng)軸。輸入軸上隻有一個多排滾子鏈輪;中間軸(zhóu)上從左至右分布著單(dān)排滾子鏈輪、多(duō)排滾子鏈輪和(hé)帶離合的小齒輪(lún);輸出軸上Z左端是(shì)氣脹離合器,然後是軸承套(tào)筒及單排滾子鏈輪(lún),接著(zhe)是大齒輪,Z右端(duān)是齒形聯軸節(jiē)。輸出軸上的軸承套筒和單(dān)排滾子鏈輪是焊在一起的,它(tā)們通過接螺栓與(yǔ)Z左端的(de)氣脹離合器外殼連為(wéi)一體;而氣脹離合器的內摩擦圓筒與輸出軸之間通過固定螺栓連為一體。傳動時,輸入軸與中間軸之間(jiān),通過多排滾子鏈進行一級減速;中間軸與輸出軸之間,在正傳動時是通過齒輪(lún)副減速,在逆傳動時是通過單排鏈和氣脹離(lí)合器進行減速。主(zhǔ)減速齒輪箱結構如(rú)圖1所(suǒ)示。
 

1.氣脹離合器;2. 軸(zhóu)承套筒;3.齒形聯軸節;4.工作齒輪副;5.正傳動齒輪副;6.柴油機
圖1 主齒輪減速箱結構示(shì)意圖
  1.2 工作原理
  主減速齒輪箱輸入軸,通過多排滾子鏈帶動中間軸總朝一(yī)個(gè)方向轉動。在正傳動時,中間軸上小(xiǎo)齒輪離合器閉合,小齒輪與中間軸一起轉動,通過正傳動齒輪副的傳動,輸出軸反方向輸出(chū)扭矩; 與此同時,由於輸(shū)出軸左端氣脹離合器是脫開的,軸承套筒內(nèi)外又都有雙列球麵滾子(zǐ)軸承支撐,因此單排滾子鏈輪帶著軸承套筒和氣脹離合器外殼在內外軸承之間(jiān)作同方向轉動。逆傳動時,中間軸小齒輪離合器脫開,小齒輪在中間軸上自由滑動; 同時氣脹(zhàng)離合器(qì)閉合,中間(jiān)軸通過單排鏈輪∀軸承套筒∀氣脹離合器帶動輸出軸同方向轉動。輸出軸上氣脹離合器和軸承套筒的結構示意圖如圖2所示。
 

1.氣脹離合器(qì)外殼;2.氣脹離合器內摩擦(cā)圓筒(tǒng);3.軸承23028E;4.軸承(chéng)23060E;5.軸(zhóu)承套(tào)筒;6.軸承23032E;7.定位錐(zhuī)形套
圖2 輸出軸上軸承套筒和氣脹離合器結構示意(yì)圖
  2 主減速齒輪箱輸(shū)出軸非正常磨損的原(yuán)因分(fèn)析及修理措(cuò)施
  2.1 輸出軸(zhóu)非正常磨(mó)損的部位及情況齒輪(lún)箱打開後(hòu),輸出軸整體拆回(huí)車間分解,分(fèn)解後發現存(cún)在以下問題:①軸承內圈與軸配合普遍都鬆;②在軸與軸承23028E配合的軸頸表麵上,分別有一道寬8mm、深(shēn)0.30mm左右的周向拉溝和兩道寬7mm、深0.20mm的貫穿軸(zhóu)向拉溝,且軸與軸承之間有(yǒu)0.14mm的間隙;③定位套小端孔的端麵上,有(yǒu)兩處(chù)砸腫的金屬飛邊,分別與軸頸上兩道軸向拉溝(gōu)相對應。
  2.2 輸出軸頸非正(zhèng)常磨(mó)損的原因分析
  軸頸(jǐng)上出現周向、軸向拉溝,其根本原因是:①軸承內圈與軸配合,存在較大間隙;②定位套小端孔端麵被(bèi)砸腫出(chū)現金屬飛邊(biān),而定位套小端孔徑又與配合軸徑完全一致,結果在裝配定位套的過程中,金屬飛邊將軸頸表(biǎo)麵劃出了兩道軸向的溝;劃下的金屬屑, 一部分停留在軸承內圈與軸的間隙中,在軸轉動時,由於軸承內圈與軸發生相對轉動,金屬(shǔ)屑就將軸頸表麵和軸承內(nèi)圈各磨出(chū)一道周向溝痕。
  2.3 修理措(cuò)施
  針對所存在的問題,采取以下措施進行修(xiū)理:①進行(háng)軸承負荷校驗(yàn),保證軸承承載能力滿足工作需要;②更換軸承(chéng),測量新軸承內圈尺寸,按公差配合原則修複配合的軸頸尺寸;③修理(lǐ)軸承之間的定(dìng)位錐形套,保證在工藝裝配方麵消除存在的質量隱(yǐn)患。
  3 定位錐形套的工藝處理和輸出(chū)軸線過大偏差的調整
  3.1 定位(wèi)錐形套的工藝處理
  定位錐形套的作(zuò)用是固定軸(zhóu)承23028E和軸承23032E在軸承套筒內的相互位置。定位(wèi)套外圓是圓(yuán)柱麵(miàn),內孔是錐麵,裝配後與輸出軸上的錐麵完全(quán)貼合,寬度正好是兩軸承在軸承套筒內的距離。裝配時,先裝軸承23032E和軸(zhóu)承套筒,接著裝定位錐形套,Z後裝23028E。為(wéi)了防(fáng)止裝配定位套時,小端孔被打腫劃傷(shāng)軸頸,將錐麵小(xiǎo)端孔光車放
大,使其直徑大於軸徑尺(chǐ)寸。這樣,就(jiù)能避免裝配時(shí)人為劃傷配合的軸頸表麵,保證裝配質量。
 

圖3 軸承定位錐形套工藝處理示意圖
  3.2 輸(shū)出軸線的對中及可調整量的(de)分析(xī)和計算
  齒輪箱輸出軸與工作軸通(tōng)過齒(chǐ)形聯軸節(jiē)聯接,而該齒形聯軸節的齒麵又是(shì)圓弧形的(de),所以該齒形聯軸節允(yǔn)許兩軸線(xiàn)有較大的角位移(可達3°)。如果軸線偏差在3mm以內,可基本不用調整。但在(zài)實(shí)際軸(zhóu)線校中時,為減少工作時聯軸節齒麵的不必要磨損(sǔn)和減小支撐軸承額外加的負荷,應盡量將軸線偏差控製在較小範圍內。因為調整齒輪箱和柴油機(jī)的工程量非常巨大,原則上不能調整。因此要進行軸線(xiàn)調整隻能調整工作齒輪,而工作齒輪(lún)受(shòu)齒側間隙限(xiàn)製可調整的空間非常有(yǒu)限。如果有(yǒu)調整的可能,則以齒輪箱輸(shū)出軸為基準,調整(zhěng)工作齒輪軸,以(yǐ)盡(jìn)可能減小軸線偏差。工作(zuò)齒輪副有多大的齒側間隙(xì),工作齒輪軸就有多大的調整空間。如果工作齒輪(lún)副的側隙較大,且齒輪箱輸出軸與工(gōng)作軸的偏差可調,則可考慮調整工作齒輪(lún)軸的位(wèi)置,以盡可能(néng)保證(zhèng)兩軸同軸(zhóu)度。但調整的(de)前提是必(bì)須保證(zhèng)齒側Z小間隙,以避免加大(dà)齒麵磨損。齒輪箱輸(shū)入軸的轉速為620r/min,Ⅰ-Ⅱ級減速(sù)比約為0.257,正傳動Ⅱ-Ⅲ級間的減速比為0.246,逆傳(chuán)動Ⅱ-Ⅲ級間的減速比約為0.75,因此正傳動(dòng)輸(shū)出轉速(sù)約為39.06r/min,逆傳動輸出轉速約(yuē)為119.47r/min。工作齒輪正傳動時的轉速約為(wéi)1.2m/s,逆傳動(dòng)時(shí)約為3.68m/s,它們均小於10m/s,屬低速傳動。如果齒輪副是油潤滑,則保證低(dī)速傳(chuán)動正常潤滑所需的Z小側隙(xì)為0.30,而工作齒輪副是露(lù)天傳動,工作時用甘油潤滑,故間隙應加大至0.60mm左右。工作(zuò)齒輪副的中心(xīn)距約為1800mm,假(jiǎ)設齒輪工作溫度與標準溫度相差20℃則保證變形的Z小側隙(xì)約為0.27mm,因此(cǐ)工作(zuò)齒輪副的側隙Z好保持在0.60+0.27= 0.87mm左右,Z小不能小於0.57mm。
  4 安裝時注意事項
  1)軸承23028E安裝時,不能伸出軸(zhóu)承套筒(tǒng)端麵,否則(zé)軸承的內外圈與氣脹離(lí)合器內(nèi)摩擦(cā)筒的端麵全(quán)接觸,會導致逆傳送時傳動功能的喪失。
  2)輸出軸與工作軸通過齒形聯軸節聯接(jiē),該種型式聯軸節(jiē)允許(xǔ)兩軸線的同軸度有較大的變化。但在實際軸線找(zhǎo)正時(shí),應盡量將軸(zhóu)線偏差控製(zhì)在較小範圍內,以減小工作時聯軸節齒麵的不必要磨損(sǔn)和減小支撐軸承額外增加的負荷。
  3)軸承套(tào)筒及軸承內外圈,均是薄壁零(líng)件,其尺寸受溫度變化的影響較大。測量時(shí),必須在同一溫度環境下測量各配合零(líng)件的尺寸,以消除溫差變化對(duì)配合(hé)尺(chǐ)寸帶來的不利影響。 
  5 結論(lùn)
  主減速齒輪箱輸出(chū)軸經恢複尺寸上船安裝後(hòu),作運轉試驗(yàn)。整個運轉過程平穩、順暢,完全消(xiāo)除了修前存在(zài)的非正常磨損問(wèn)題,為船東解決了老大難問題,並創造(zào)了可(kě)觀的經濟效益,受到船(chuán)東(dōng)高度(dù)肯定和好評。
  參考(kǎo)文(wén)獻
  [1]楊可禎,等(děng).機械設計基礎[M].高等教育出版社,1979.
  [2]廖念釗,等.互換性與技術測量[M].中國計量出版社(shè),1989.
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