賈陽
(國(guó)投海南水泥有限公司,海南(nán)昌江 572700)
我公司2000t/d生產線生料粉磨設備是進口的ATOX32.5立磨,1997年投入生產(chǎn)。由於公司地處海南,氣溫較高,磨輥選用了Mobil SHC 639(VG1000)高粘度潤滑油,在生產中磨輥潤滑(huá)係統多次(cì)出現故障,通過不斷的摸索,我們總結出一些處理的(de)方法。
1)1997年12月崗(gǎng)位工巡檢時發現磨(mó)輥潤滑係統回油時間比以前明顯(xiǎn)延長,從觀察玻璃管看到回油管內長時間斷流,技(jì)術人員調節了真牽開關後效果仍不明顯。經過連續觀察(chá),發現在中午時(shí)潤滑係統運(yùn)行良好(hǎo),夜間情況(kuàng)Z差。結合當(dāng)時正值寒流來襲,夜間氣溫已降至10℃以下,技術人員(yuán)判斷故障原因(yīn)是回(huí)油溫度太低。由於此係統未給油管(guǎn)設計外保溫(wēn),當夜間環境溫度低時,潤滑油在裸露的回油管內很快被冷(lěng)卻,粘度增高(gāo),流動性變(biàn)差,致使回(huí)油泵吸油不暢,回油管長(zhǎng)時間斷流。實施外保溫措施後,斷流現象消失。
2)1999年1月崗位工(gōng)發現磨輥潤滑(huá)站油箱油位降低,停磨檢查時發(fā)現3號磨輥中心架處滲油,輥子端蓋處漏(lòu)油,由於接近中修時間,我公司決定用加注密封脂的方法減少磨輥漏油量(liàng),維持設備運轉。由於設備說明書中未說明磨輥密封一次(cì)應加(jiā)入多少密(mì)封脂適宜,潤(rùn)滑工按(àn)照經驗往密封口內各加注了2油槍潤滑脂,運轉後根據(jù)油箱內(nèi)油位下(xià)降速度判(pàn)斷(duàn)漏油量明(míng)顯減(jiǎn)少,漏油被控(kòng)製住了(le),之後,又相繼給其它幾個磨輥補加了(le)密封脂,但在隨後幾天內潤滑站回油過濾器頻(pín)繁堵塞,新濾芯換上幾小時就報警,幾天之內將庫存濾芯全部用(yòng)完。隻得將舊濾芯清洗後再次(cì)使用。二次使用的濾芯的透油能力遠低於新(xīn)濾芯,致(zhì)使回油泵回油能力大大降低,磨輥內(nèi)的積油越來越多。
仔細檢查換下的濾芯,發現濾芯表麵粘滿密封脂,油箱中潤滑油的(de)顏色也變黑(hēi),確認是密封脂加注過多所致。
為此,我(wǒ)們專門做了密封脂填充試驗。沿磨輥圓周(zhōu)4個點,每個點(diǎn)補密(mì)封脂10~15g,即可將密封圈之間空隙充滿,由此可見以前補加(jiā)2油槍(600g)遠遠(yuǎn)超過了(le)設備的(de)需要。此後,潤滑工每隔3個(gè)月按(àn)量補充密(mì)封(fēng)脂一次,再未出現過過濾器被密封脂堵塞現象。
3)2001年2號磨輥回油管接頭處破損,由(yóu)於(yú)更換的新管是由(yóu)原廠直接供貨,故在安裝前(qián)未對回(huí)油管進行保壓試驗。安(ān)裝後發現2號輥回油十分(fèn)緩慢,加油泵間隔很(hěn)長時間才運轉一次,檢查磨輥油(yóu)位偏(piān)高,懷疑回油泵磨損,造成回油不暢,更換回油泵後(hòu),故障仍(réng)未消除。由(yóu)於更換回油管之前係統運行良好,因此推斷故障是由更換回油管引(yǐn)發的,將回油管拆下(xià),做保壓試驗,發現油管中部有2個小洞,重新更換回油管(guǎn)後,係統恢複正常。
來源:《水泥(ní)》2004年11期