雲浮發電廠雙支撐風機軸承(chéng)燒壞原因分析及(jí)處理辦法

2013-12-09

曾德琦
(雲浮發電廠,廣東雲浮 527200)
  摘 要:從軸承(chéng)質量、檢修調整工藝、水平度、軸承座等方麵(miàn)分析(xī)了可能引起雲浮發電廠引風機軸承燒(shāo)壞的原因。分析認為,軸承燒壞主要是(shì)承力端軸(zhóu)承座瓦口處(chù)間隙過小,使軸承不能(néng)自由移動,轉子熱膨脹受(shòu)阻而產生的熱應力所致。對承力軸承座瓦口進行修刮處理後,問題得以解決。
  關鍵(jiàn)詞:引風機;軸承;熱應力;雲浮發電廠
  
雲浮發電廠1990年(nián)12月至2000年底,曾發生多起引風機軸承發熱繼而燒壞的現象,其中(zhōng)1號爐乙引風機(jī)每年發(fā)生此類事故1~2次(cì),尤其在1998年6月1號爐(lú)電除塵器投運以後,由於煙氣溫度發(fā)生了(le)變(biàn)化,這種現象(xiàng)就更為嚴重(1998年7月到2000年4月(yuè),相繼發生了7次燒軸承事故),嚴重影響到電廠的安全生產(chǎn)。
  雲(yún)浮(fú)發電廠引風機型號為Y42×6001N024F,所使用的軸(zhóu)承型號3540(進口(kǒu)軸承型號22240),正常時引風機(jī)軸承運行溫(wēn)度約為35℃;從每(měi)次燒(shāo)壞的軸承外(wài)觀來看,都是軸承遠離葉(yè)輪側的軸承外圈或彈珠過熱脫皮,彈夾磨損,而且都(dōu)是在(zài)機組停運時間較長(約1星期以(yǐ)上),並在開爐(8~14)h後開始出(chū)現軸承發熱現象。
  1 原因分析
  (1)對於軸承發熱開始(shǐ)考慮可能是軸承質量問(wèn)題,故在1998年7月到(dào)1999年5月采用瑞士(shì)進口的22240型軸承,其遊隙在(0.18~0.22)mm之(zhī)間,但在運行中還是發生了軸承(chéng)燒壞;1999年5月以後,又采用(yòng)國產(瓦房店)型號為3540的軸承,其(qí)遊隙在(0.25~0.29)mm之間,但在運行中依然燒壞軸承。由此可見,乙(yǐ)引(yǐn)風機軸承的燒壞應(yīng)該不是軸(zhóu)承的質量問題所致。
  (2)有關燒壞軸承軸向(xiàng)預留的膨脹間隙見圖1,軸
承(chéng)及軸承座上(shàng)下蓋(gài)壓鉛絲(圖2),並且在軸承座中分麵上加0.06mm墊,即軸承頂部間隙為0.1mm;對輪中(zhōng)心校(xiào)正數據見圖3。根據以上記錄分(fèn)析如下:1)推力(lì)端(duān)的(de)軸(zhóu)向膨脹間隙為1.55+1.00=2.55mm,大於《電力建設施工及驗收技術規範》的0.40mm;2)根據測量,引風機內部介質溫度為120℃(改電除塵器後),兩(liǎng)軸承跨距為4.46m,承力端(duān)的軸向膨脹依公式計(jì)算(suàn)為9.1mm,而軸向預留有30mm的(de)間隙(xì),故軸向膨脹間隙足(zú)夠;3)根據《電(diàn)力(lì)建設施工及驗收技術規範》規(guī)定,可遊動軸承的頂部間隙為(-0.01~0.03)mm,而實際預留0.10mm,因此,頂部間隙足夠。另外,在每次拆開軸承時未發現有軸承外圈轉動的現象,而且在運行中測得兩軸承座的振(zhèn)動值都在0.05mm以下,這(zhè)說明(míng)轉子平衡沒有問題,且頂部間隙能滿足風機正常運行的需(xū)要。
  (3)檢修中測量轉軸(zhóu)的水平(píng)度發現有2.65mm的偏差(推力端高),故在承力端軸承(chéng)座底部加2mm墊,Z後得水平(píng)度為0.14/1000,小於0.3/1000的要求,但(dàn)在引風機(jī)投運後,還(hái)是發生了燒壞軸承事(shì)故,這說(shuō)明水平度也(yě)不是造成軸承溫度高的主要原因。
  (4)在排除(chú)軸承質量、檢修調(diào)整工藝、水平度等可能引起軸承發熱的(de)原因之後,推測問題可能出在軸承(chéng)座上(shàng),故對兩軸承座的瓦口與軸承外圈之間的間隙(軸承的膨(péng)脹間隙)進行了測量。結果發現端(duān)站軸承座的瓦口(kǒu)與軸承外圈的間隙用0.02mm的塞尺無法塞入
((測量部位見圖4),同時還發(fā)現端部軸承(chéng)座(zuò)底有一小痕。1999年11月檢修時在軸承底部加一0.10mm厚、90mm寬、300mm長的銅墊(圖5),以消除軸承座底部小痕並增加瓦口與軸(zhóu)承外圈的間隙,此時軸(zhóu)承的徑向膨脹間隙隻能在(zài)一側剛好塞入0.02mm的塞尺(chǐ),即(jí)軸承的徑向膨脹間隙約為0.02mm,軸(zhóu)承的運行情況較為穩(wěn)定。運行4個月後的機組小修中(zhōng)取出墊片發現(xiàn)墊片兩端和軸承外圈的接觸點密集,而中間的接觸點卻很稀疏,這說明軸承外圈和軸承座的接觸(chù)不(bú)良,接觸點都(dōu)集中(zhōng)在瓦(wǎ)口,而底(dǐ)部卻幾乎沒有(yǒu)接觸。軸承的熱膨(péng)脹和(hé)軸承(chéng)座瓦口之間產生的應力及(jí)轉子自身重(chóng)量加大了軸承外(wài)圈與軸承座瓦口的摩擦(cā),抱死了軸(zhóu)承外圈,使軸(zhóu)承的熱膨脹受阻(圖6),這(zhè)樣在引風(fēng)機運行(háng)(8~14)h後,轉子由於充分受熱(rè)繼續向兩端膨(péng)脹,而在此(cǐ)過程中受到(dào)端部軸承因膨脹受限的影響不能自由移動,軸(zhóu)承承受推力增加,同時兩軸承外(wài)圈及彈珠(zhū)(遠離葉輪(lún)側)也因熱膨脹受阻(在瓦口(kǒu)附近)而(ér)承受大的應力,使得遠離葉輪側的軸承(chéng)外圈及彈(dàn)珠過載而發熱,繼而燒壞軸承。特別是在水膜除塵(chén)器(qì)改為電除塵器之(zhī)後,介質(zhì)的溫度由65℃提高到120℃,轉軸的膨脹(zhàng)量由1.8mm增加到4.8mm,大(dà)大增加了轉子軸向(xiàng)的(de)推力,使(shǐ)得軸承發熱燒壞的現象增多。
  綜上所述,承力端軸承座瓦口處間隙過小,限製軸承不能自由移動,轉子(zǐ)熱膨脹受阻產生的熱應力是導(dǎo)致(zhì)該廠1號爐乙引風機軸承過載發熱而燒壞的主要原(yuán)因。
  
2 處理辦法
  針對雲浮發電廠1號爐乙引風機承力軸(zhóu)承座瓦口(kǒu)處存在的問題,所采(cǎi)取的解決辦法是對(duì)其進行修刮並使其達到以下要求:
  (1)軸承座(zuò)底部和軸(zhóu)承外圈的接觸角在75°~90°,而且在這一區域內軸承座底部和軸承外(wài)圈接觸達到85%以上。
  (2)瓦口(kǒu)有(0.05~0.08)mm的徑向膨脹間隙,即用0.02mm或0.03mm的塞尺可在瓦(wǎ)口處塞入深(shēn)度(4
~60)mm。
  (3)軸(zhóu)承座與軸承外圈的接(jiē)觸麵應平(píng)滑,並用金相砂紙拋光,光(guāng)潔度達到6級(粗糙度達到1.6),同時不允許有毛刺、台階、槽痕(hén)等(děng)缺陷。
  3 效果
  2000年8月底,用以上辦法對雲浮電廠1號爐乙(yǐ)引風機軸承(chéng)座進行了處理,同年9月4日開始運行至今,風機(jī)軸承運行情況良好,再沒(méi)有(yǒu)發生過軸承發熱現象。後來采用同樣方法對1號(hào)爐甲(jiǎ)引風機和2號爐甲引風機進行了處(chù)理,均收到很好的效果。
來源:《熱(rè)力發電》2003年09期
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