筒型球(qiú)磨機軸瓦燒損原因及改進

2013-10-24

胡(hú)尚誠
(河門口(kǒu)發電廠,617065)
  摘 要:為了(le)解決球磨機軸瓦燒損問題,河門口發電廠針對此問題,經過幾年的研究及試驗,提出了改進軸瓦溫度測點位置,軸瓦澆鑄及刮瓦工藝、調整球磨機膨脹間隙、增(zēng)加回油通流能力等綜合治理措施,達到了連續(xù)六年多無軸瓦燒損的良好效果。
  關(guān)鍵詞:火電廠;滾筒球磨機;燒軸瓦
  
1 前言 
   磨煤機是電廠鍋爐的主要輔助設備之一,擔負著鍋爐燃煤的研磨任務(wù),普遍存在軸(zhóu)瓦燒損、漏粉、漏油、磨損等問題。特別是采用靜壓注射潤滑(huá)軸瓦方式的筒(tǒng)型球磨機,其軸瓦燒損頻繁,一旦軸瓦燒損後,恢複性檢修(xiū)的勞動強度(dù)大,費(fèi)用高,工期長,嚴重威脅(xié)鍋爐的安全、經濟運行,很多電廠為(wéi)避(bì)免或減少軸瓦的燒損,對(duì)此進行了長期的探(tàn)索,但效(xiào)果甚微。河門口發電廠針對該廠十二台球磨(mó)機存(cún)在的共性問題,從1989年起開展(zhǎn)了技術攻(gōng)關研究,達到了(le)連續六年多無軸瓦燒(shāo)損(sǔn)的良(liáng)好效(xiào)果。
  
2 設備概況
  河門口發電廠共裝有六台中、高壓鍋爐, 每台爐配(pèi)置兩台由沈陽重型機械廠生產的筒型球磨機,型(xíng)號為DTM250/360和DTM287/410。球磨機的潤滑油係統屬於低(dī)位油箱集中供油,高位油箱靜壓注射(shè)軸瓦及減速器齒輪供油方式。
  
低(dī)位油箱:低於零米地麵2.5m,容(róng)積2.5m3
  高位油箱:標高12m,容積0.8m3
  油泵:CBZ-50A,出力28kg/min,工作壓力1.3MPa,出(chū)口壓力0.30-0.35MPa。
  球(qiú)磨機軸瓦鎢金材料:Chpbsh16-16-8。
  3 球磨機軸瓦(wǎ)燒損原因
  1985-1989年期(qī)間,河門口電廠共發生球(qiú)磨機軸(zhóu)瓦燒損六台次,Z嚴重的一次軸瓦燒損產生了“抱軸”現象,致使修(xiū)複時間長達一個月,經濟損失達(dá)數萬元之(zhī)多。根據多次燒瓦事故,經過認真分析(xī)後,發現軸瓦燒損不外(wài)乎(hū)如下幾個方麵的原因。
  
1)球磨機軸瓦溫度測點位置不合(hé)理,不能真實反(fǎn)應軸瓦溫度。運行規程按製造廠設計要求規定軸瓦報警溫度為50℃,回油溫度不超過48℃,而當軸瓦溫度報警時,已發(fā)生了軸瓦燒損,說明規定控製溫度遠高於保護軸瓦的溫度,因為軸瓦鎢金的軟(ruǎn)化(huà)溫度為110℃。
  2)潤滑(huá)油(yóu)回油係統回油能力不足。為了防止軸瓦端泄回油槽不漏油,一般關(guān)小軸瓦
進(jìn)油門(mén)運行,當油中機械雜質過多時,堵塞(sāi)進油管上的節流孔或軸瓦上蓋的(de)注油(yóu)孔,引起軸瓦斷油燒損。另外,進油門處於半(bàn)開狀態,受振動的影響引起油(yóu)門自動關閉也(yě)易造成斷油燒軸瓦。
  3)球磨機罐體安裝時,預留膨脹間隙不足,造成承力軸承軸瓦與軸頸油檔磨損(sǔn)發熱引起燒瓦。
  4)球磨機軸瓦鎢(wū)金的澆鑄工藝不當及大修中刮瓦質量欠佳(jiā),一方麵引起鎢金龜裂、脫胎,另一方麵造成軸瓦(wǎ)油膜(mó)破壞(huài),以及軸瓦同心度過差造成軸瓦承載能力降低,三(sān)個方(fāng)麵均會引起軸瓦(wǎ)燒損。
  5)運行人員監控、操作不當,球磨機進出口(kǒu)熱風溫度過高等,也是燒損軸瓦的一個重要(yào)因素。
  4 防止(zhǐ)軸(zhóu)瓦燒損的改(gǎi)進措施
  
4.1 軸瓦溫度測(cè)點(diǎn)的位置改進
  改前軸瓦溫度測點安裝在軸瓦鎢金層下方的鑄鐵件內,如(rú)圖所示,測點(diǎn)距鎢金底層50mm,設計報警溫度(dù)50℃。
  改進溫度測點,直接將測溫元件安裝在軸瓦承(chéng)載區的(de)鎢金層內,如圖。

軸(zhóu)瓦測溫點改進示意圖
  溫度引線固定在軸瓦(wǎ)回油槽內,從中(zhōng)分麵鑽孔引出。鎢金及軸承座的(de)導熱係數是常量,在同等運行(háng)工況下假定改前和改後軸頸對軸瓦的傳熱量保持不變(biàn),那(nà)麽(me),測(cè)溫點的溫(wēn)度梯度dt/dr=常量。由(yóu)此式可知,測(cè)溫點(diǎn)離軸瓦鎢金層愈遠,即dr愈大,溫度(dù)差也越大,當達到設計軸瓦報警溫度時,改(gǎi)前測點處的實際溫度大於(yú)改後測點處(chù)的溫度,由(yóu)此可說明,改後測溫點顯然能(néng)降低(dī)溫度梯度(dù),起到真(zhēn)實反映軸(zhóu)瓦溫度,保護軸瓦的作(zuò)用。
  改後溫度測點(diǎn)與改前測點進行對比試驗結果,改後測點反映的溫度比改前提高了10℃左右,即當改(gǎi)後測點溫度達到50℃時,改 前僅40℃以(yǐ)下。因此,原測溫點報(bào)警時,軸瓦溫度已(yǐ)到了60℃以上,軸瓦勢必發生燒損。測點位置改進(jìn)後,運行中多次發現軸瓦溫度到50℃報警,停磨檢查,未發現軸瓦(wǎ)燒損的痕跡,實踐證明改(gǎi)進測溫點能真實反映軸瓦溫度。為(wéi)提高其可靠性,規程仍規定軸瓦的(de)報警溫度不超過50℃,回油溫度不超過48℃。
  4.2 移動球磨機軸承(chéng)座(zuò)台板保證(zhèng)罐體膨脹間隙
  
DTM287/410球磨(mó)機有(yǒu)三台存在膨脹間隙不足,安裝預留(liú)膨脹間隙僅(jǐn)4-6mm,造成軸頸油檔磨損發熱,曾經以(yǐ)車削降低軸瓦鎢金寬度等方式來補償膨脹間(jiān)隙(xì),也隻能(néng)達到6-8mm,而實際膨脹間(jiān)隙需要8-12mm。 軸瓦鎢金寬度降低後(hòu),壓強升高,PV值增大,既易造成潤滑油被(bèi)擠出(chū),破壞滑(huá)膜,又造成軸瓦承載能力降低,引起軸(zhóu)瓦發熱燒損。
  針對上述問題,采取了治(zhì)本的辦法,將球磨機進出口承座台板螺孔擴成槽形,移動(dòng)台板,將膨脹間隙調整(zhěng)到14-15mm,接近或達到設(shè)計要求。
  4.3 改進軸瓦的(de)補澆及刮瓦工藝
  4.3.1 軸瓦補澆工藝(yì)
  
電廠補澆(jiāo)或全澆軸瓦鎢金,一般采用氧-乙炔火焰進行,澆瓦質量的高低直接關係到鎢金是否裂紋、脫胎。一旦發生這(zhè)種情況,就容易(yì)引起軸瓦燒損(sǔn)。為解決(jué)此問題,河門口(kǒu)發電廠曾多(duō)次試驗,要麽火焊溫度掌握不好,造成鎢金硬度高而脆(cuì)裂,要麽掛錫不牢,引(yǐn)起鎢金脫胎,新工藝試驗如下。
  1)軸(zhóu)瓦(wǎ)油汙的清洗:軸瓦(wǎ)清洗度的高低(dī)決定了軸承座掛錫的牢固性,因此,改進清洗油汙的方(fāng)法至關重要。通過試(shì)驗,采用磷酸三鈉溶液浸泡,軸承座冷卻(què)水(shuǐ)室通蒸汽加(jiā)熱(rè)恒溫,這種方式比原來的溫水浸(jìn)泡方法(fǎ)更容易將油汙清洗幹淨。
  2)鎢金的澆鑄或補焊工藝:首先利用低溫蒸汽預熱軸座,使溫度均勻,澆鑄鎢金時,從軸(zhóu)承座的燕(yàn)尾槽開始,待其(qí)堆滿後(hòu),再采取分層堆焊,連續施焊工藝,邊堆焊邊檢查有無脫胎、裂紋、過熱現象。一般采用聽聲音法檢查脫胎,修刮方(fāng)式檢(jiǎn)查裂紋。過熱表現在硬(yìng)度高,呈脆(cuì)性,修刮時(shí)鎢金呈粉狀,以此來(lái)調節火焊溫度及速度。值得注意的是(shì)熔合鎢金的速度(dù)要(yào)快,以保證(zhèng)其塑性,否則會產生過熱。
  4.3.2 鎢金修刮工藝(yì)
  軸瓦處於液體潤滑狀態,因此,軸瓦鎢金層與軸頸之(zhī)間必有一層油膜承載,其(qí)油(yóu)膜的承載能力取決於油膜的厚度及穩定性,這就要求修刮軸瓦工藝及(jí)質量要高,電廠一般采用刮點與(yǔ)磨合方式(shì),保證軸瓦與軸頸的接觸(chù)點每25×25mm麵積有3點以上,接觸點受球(qiú)磨機(jī)起動初期磨合的影響,部分接觸點要被研磨掉(diào),因此,采取軸瓦刮點與拉交叉鈄線槽的(de)方式(shì)相結(jié)合,更有利於軸瓦油膜的穩定形成,鈄線槽(cáo)控製在承載區60度範圍內,深度不大(dà)於0.05~0.10mm,起始點與軸端泄麵保(bǎo)持在(zài)50mm以上,避免油從鈄線槽直接溢出。
  4.4 增加回油通流能力的改進
  球(qiú)磨機進出口軸瓦回油管,廠家采用單
邊回油(yóu),通流能力低,單邊回油管極易堵塞,因(yīn)此,從軸瓦座回油槽底部兩側各引一路回(huí)油管,既滿足了回油通(tōng)流能力,又增加了軸(zhóu)承(chéng)的散熱效果,因為球磨機循環供油係統,軸承本身的散熱很小,絕大部分熱量是通過回油(yóu)帶走。另外,雙回油管路又改善了油(yóu)中煤粉、機械雜質容易引(yǐn)起堵塞的不利因素,同時避免了軸承漏(lòu)油。
  4.5 防止煤粉進入潤滑油係統汙染油質的措施
  球磨機進(jìn)出口跑粉勢必造(zào)成煤粉從軸瓦(wǎ)動、靜結合麵進入油中,汙染(rǎn)油質(zhì),磨損軸瓦,堵塞油管,為此采(cǎi)取了以(yǐ)下防(fáng)範措施。
  1)進出口軸瓦上蓋加(jiā)裝擋粉罩殼,因為上蓋頂部與軸頸之間的間(jiān)隙大於其它部(bù)位,跑粉(fěn)時,煤粉很容(róng)易從此(cǐ)處進入軸瓦間。
  2)低位油箱原來兩側(cè)球磨機公用改成(chéng)各自獨立的油箱,用連通門調節事故油位,避免兩側油(yóu)係統交叉汙染。
  3)高位油箱加裝沉積煤粉及機(jī)械雜質的(de)裝置(zhì),防止(zhǐ)潤滑油二次汙(wū)染。
  4)加強運行(háng)管理,提高值班質量,防(fáng)止球磨機跑粉。
  5 效果(guǒ)評價
  河門口發電廠從1989年2月開始,逐步對(duì)球(qiú)磨(mó)機實施(shī)改進,取得了顯著的效果。
  5.1 防止了軸瓦燒損事故發生
  六年(nián)多時間(jiān)內未(wèi)發生一次軸瓦燒損事故,運(yùn)行中多次(cì)發現軸瓦溫度到(dào)48℃-50℃報警,停運球磨機檢查,均未發生軸瓦(wǎ)燒損痕跡,經分析一般是螺旋導管(guǎn)與料(liào)鬥磨擦(cā)發熱,進(jìn)口風溫過高,回油係統冷卻水量小等引起軸瓦溫度上升。
  
5.2 節約材(cái)料
  1985年~1989年與1989年~1995年相比較,由於(yú)無(wú)軸瓦燒損修補及澆(jiāo)鑄直接節約(yuē)修(xiū)複費用達10萬元以上,潤滑油汙染減緩後(hòu),年節約機油8-10t,價值5-7萬元。
  
5.3 檢修勞動強度降低
  近幾年大修中,檢查軸瓦無脫胎、裂紋現象,加(jiā)上無燒軸瓦事故發生,降低了檢(jiǎn)修人員的勞動強度。
來源:《四川電力技術》1997年增刊1
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