王紅娟 李教
(山西鋁廠氧化鋁(lǚ)一分(fèn)廠,山(shān)西河(hé)津 043300)
摘 要:介紹了減(jiǎn)速機常見的密封方式,以及(jí)目前(qián)這(zhè)種密封方式存在的(de)問題,提出了對其密封結構進行技術改造(zào)的方案(àn)。
關鍵詞(cí):減速機;密封方式(shì);技術改造;泄漏(lòu)
山西(xī)鋁業分公司氧(yǎng)化鋁一分廠屬原料輸送單位,皮帶輸送機使用數量多,達200台左右(yòu),因此減速機(jī)使用量較大。在多年的使用(yòng)中發現高、低速軸動(dòng)密封漏油現象一直較為嚴(yán)重,有多(duō)台減速機(jī)每班加油一次(5kg),仍不能維持正常生產。為此我們對該問題進行了分析,並找出(chū)原因進行治(zhì)理。
1 減速機常見(jiàn)的密(mì)封裝置
1.1 接觸式密封裝置(見圖1)
該裝置在結構上采(cǎi)用橡膠骨架(jià)油封及節流溝槽密(mì)封。潤滑油在旋轉離心力(lì)的(de)作用下,大部分被骨架(jià)油封密封,少部分潤滑油由(yóu)於節流溝槽油壓自鎖,防止了潤(rùn)滑油的泄漏。
該(gāi)結構(gòu)的主要(yào)特點是:製作安裝簡單,維修(xiū)方便,但(dàn)經過一段時間運行,骨架油封磨損(sǔn),端蓋孔(kǒng)與旋轉軸間隙增大,致使節流溝槽不起作用,引起泄漏。
1.2 毛氈密封裝(zhuāng)置(zhì)(見圖2)
該裝置結構簡單(dān),但(dàn)經過(guò)使用發現由於毛氈屬鉗(qián)工(gōng)自製,在製作過(guò)程中,出現加工誤差,就是氈圈或大或小起不到密封作用。
2 改進措施
2.1 接觸式密封裝置(zhì)的(de)改進
由圖1我們知道,泄漏的主要原因是由於端蓋與孔結合麵(miàn)的間隙隨著磨損的增加間隙也隨(suí)之增大。通過改進(jìn),增加了(le)附屬(shǔ)的橡膠圈,以增加該結構的(de)密封性能,同時采用迷宮式密封(fēng),如圖3所示。
流體的(de)泄漏量:Q=Avc
式中:Q——泄漏(lòu)量(cm3/s);
A——結合麵間隙麵積(cm2);
v——流體(tǐ)在(zài)間隙中的平衡流速(cm/s)。
由上式可(kě)見,要減少泄漏量,必須盡可能減少間隙麵積,以及在間隙中流過的(de)速度。減少迷宮(gōng)槽的間隙寬(kuān)度可減少間隙(xì)麵積,在加工過(guò)程中保證迷宮槽間隙為0.1mm,另外,把節流溝槽改(gǎi)為O型圈式(shì)密(mì)封倉可減少間隙麵積。
2.2 毛氈密封裝置的改(gǎi)進
對毛氈密封裝置,我們采用了高科技的密封手段——磁力密封,如圖(tú)4所示。磁力油封由(yóu)美國赤土盾公司生產,由動環、靜環組式。動環與軸緊密配合,靜環與壓蓋靜配合,動環與靜環之間由磁力相吸。由於動、靜環之間的磁力作用,使(shǐ)得(dé)泄漏得到了控製。
3 使(shǐ)用效果
通過對以上兩種密封裝置的改進(jìn),在皮帶減速機治漏方麵(miàn)效果明(míng)顯(xiǎn)。目前惟一不足的是磁力(lì)油封價格高,使得治漏步伐緩慢。另外(wài),我們對減速機采取了導(dǎo)流,均壓及油位合理控製等措施,也取得了明顯的治漏效果。
來源:《科技情報開發與經濟》2003年第13卷第10期