生料輥壓(yā)機軸承損(sǔn)壞原因分析及維護建議

2013-08-19

李(lǐ)亞強
(新豐越堡水泥有限公(gōng)司)
  前言(yán)
  在(zài)新型幹法水泥線的生產過程中,生(shēng)料輥壓機已經被廣(guǎng)泛使用(yòng),並且取得了可觀(guān)的經濟效益和社會效益,其顯(xiǎn)著的增產節能(néng)效果亦被廣大的(de)使用廠家認可。但在其使(shǐ)用過程中,軸承使用壽命短,損壞(huài)及更換過程周期長,費用高,勞動強度大,製約了回轉窯(yáo)的正常運轉。
  我公司2012年底投產的(de)兩(liǎng)條4500t/d熟料生產線,運行至03年6月份,4套成都利君實業股份有限公(gōng)司製造的CLF180-120輥(gǔn)壓(yā)機不(bú)同程度出現(xiàn)過軸承溫度高的問題,7月中旬2號輥壓(yā)機動輥靠近減速(sù)機端軸(zhóu)承損壞。累計運行時間2041小時,使用壽命不(bú)足3個月。
  一、設(shè)備前期運行狀況
  輥壓機運行初期軸承溫度在50-60度之間,也(yě)沒有異常響聲,軸(zhóu)承(chéng)潤(rùn)滑脂采用美國嘉實多品牌的(de)Molub-Alloy 777-2ES型號輥壓機專用潤滑脂,加油量嚴(yán)格按照(zhào)設備廠家要求執行。五至六月份,曾出現多次(cì)循(xún)環水堵塞,導致軸承溫度高達70多度。六月中旬,發現(xiàn)軸承(chéng)座下(xià)部內側排油口出現循環水(shuǐ)排出現象,懷疑軸承側麵(miàn)端蓋內冷卻水管破裂造成(chéng),隨即關閉內側循環水,重新補充新潤滑脂,將廢油排出後輥壓機投入生產。7月初,輥壓機軸承溫度一直(zhí)徘徊在55度至75度之間(jiān),期間輥壓機因各種原因總(zǒng)是開開停停,沒有出現過連續投料超過24小時的(de)情況。7月10日開始(shǐ),輥壓機多次(cì)出現連(lián)續投料超過4小時就因(yīn)溫度超過75度跳停(tíng)。7月12日潤滑工在檢查輥壓機排出的廢油時發現了軸承碎片。確定輥(gǔn)壓(yā)機軸承已經損壞。輥壓機自從投產(chǎn)後一直是輥縫偏差大,壓力不穩定。因輥縫(féng)偏差超限、壓力超限、輥縫寬度超(chāo)過(guò)極限等因素頻繁調停,幾乎沒有出現過連(lián)續投料超過48小時的情況。
  二(èr)、軸承損壞解體排查
  輥壓機減速機拆除(chú)後打開軸承(chéng)座端蓋,發現軸承外徑有(yǒu)一道裂痕(hén),一個軸承滾珠破碎,內、外徑有5處出崩裂,軸承內、外徑滾道嚴重磨損,軸承保持架磨損。軸承端蓋上兩側環繞的循環水冷卻銅管各有兩(liǎng)處擠壓斷(duàn)裂現象,圓銅(tóng)管被壓扁,導致斷(duàn)裂,寬度約100mm。檢查輥(gǔn)壓(yā)機動輥另外一側軸(zhóu)承,完好無損,軸(zhóu)承遊隙為(wéi)0.75mm,在正常範圍內。
  三、軸承損壞原因(yīn)分析及改進
  1.首先(xiān),軸承使用壽命如此短暫不排查軸(zhóu)承(chéng)本身質量及製造(zào)商組裝問題,但(dàn)也應該與軸承運(yùn)行(háng)的惡劣環境和工況有很大的關係。
  2.軸承(chéng)的散熱設計存(cún)在缺陷。如此大的軸承運行過程中會產(chǎn)生大量摩擦熱,所以製造商在軸承兩側端蓋設計了循(xún)環水路,軸承產生的熱量經過潤滑脂及殼體傳導給冷卻銅管,銅管內循環水吸收熱(rè)量流出設備本體,降低軸承溫度。但冷卻銅管安裝位置卻不(bú)合理,軸承擺動過大容易擠壓到(dào)銅管,造成銅管(guǎn)變形堵塞、斷裂,失去冷卻效果。要避免(miǎn)銅管被(bèi)擠壓,隻能增大(dà)銅管與軸承之間的間隙,確保軸承擺動有較大的自由空間(jiān),這就要求廠家重新設計、製作軸承端蓋或者另外設計一套冷卻裝(zhuāng)置。
  3.銅管破裂後軸(zhóu)承進水導致潤滑失效,也可能是本次軸承使(shǐ)用壽命短暫的一個重要因素(sù)。巡檢工在巡查設備時發現軸承座下部排油口有漏水現象,立即進行了匯(huì)報,但這並不(bú)可能是在(zài)冷(lěng)卻銅管斷裂後時(shí)間發(fā)現的。由於軸承端蓋內側(cè)銅管受擠壓斷裂,循環水進入軸承內(nèi),破壞了的潤滑環境,使(shǐ)軸承(chéng)滾珠與滾道嚴重摩擦,產生大(dà)量熱,軸承內各零部件滾珠和外徑等損(sǔn)壞。
  4.冷卻(què)銅管頻(pín)繁堵塞及設計過細(xì),散熱效果差也對軸承壽命有影響(xiǎng)。冷卻銅管直徑過小,循環水(shuǐ)中的雜物和水垢沉積粘附(fù)容易(yì)堵塞銅管,在輥壓機運行(háng)期間經常發生軸承溫度高,檢查發現銅管進(jìn)出水口多次(cì)堵塞,影響了散熱效果,Z後在進水管處安(ān)裝Y型過(guò)濾器才緩解了堵塞(sāi)現象。
  5.入輥(gǔn)壓機物料粒度的控製(zhì)不力,直徑超200mm的大塊過多,輥縫長期(qī)偏差大,糾偏頻繁導致軸承過載,縮短了使用壽命。礦山破碎(suì)投產初期,破碎(suì)機(jī)的安全門沒有(yǒu)控製(zhì)好(hǎo),導致個別粒度超過150mm以上(shàng)的石灰石塊進(jìn)入下道工序,堵塞輥壓機下料口,導致(zhì)進料不均,引起輥縫偏差大,甚至導致輥縫過大設備調停。粒度超過100mm的硬質物料(liào)頻繁(fán)進(jìn)入輥壓機,在輥壓機擠壓時瞬間產(chǎn)生的(de)超大反作用力全部承載於(yú)軸承本(běn)身,對軸承的壽(shòu)命造成了根本的影響。石灰石粒度改善後,輔料砂岩和粘土破碎機(jī)又相續出現故障(zhàng)長達2個多月,沒有破碎、水分大的輔料通過旁路上料(liào)進入輥壓機供料係統,粒度超過250mm以上的大塊幾乎每個(gè)班都出現卡死輥縫(féng),導致輥縫寬度超限調停。這(zhè)就是輥壓機運行半年多沒有出現過連續投料超過48小時的根(gēn)本(běn)原(yuán)因。
  6.沒有定期清除穩流倉物料,排除富集金屬(shǔ)物,使(shǐ)設(shè)備頻繁(fán)過載調停影響軸承壽命。進入輥壓機的物料不可能避免金屬物的存在及積累,輥壓機原始(shǐ)輥縫寬度為20mm左右,輥縫超(chāo)過70mm就會過載泄(xiè)壓,小於(yú)50mm的金屬物隻會加重輥麵磨損(sǔn),大於50mm的金屬物或粒(lì)度過大物料進入輥壓機,就會使輥(gǔn)子瞬間產生過大衝擊力,導致輥縫(féng)超過70mm,壓力超過15MPa,超過了軸承承載極限,輥壓機控製係統就會突然泄壓或者(zhě)調停。尤其是金屬物會周而複始循環於輥壓機,對輥壓機傷害(hài)Z大。所以要求必(bì)須定期清倉(cāng),清除積累在(zài)輥壓機係(xì)統內(nèi)的金屬物,減少或避(bì)免對設備尤其是軸承的傷害。
  7.液壓係統隱患時隱時現,輥縫長期偏(piān)差現象嚴重。由於液壓係統隱患,經常出現輥壓機一側壓力(lì)低於工作(zuò)壓力,兩(liǎng)側輥(gǔn)縫偏差大,液壓油泵長期頻繁糾偏,導致輥壓機軸承運行工況差,負荷重,使用(yòng)壽命減小。
  四、後期運行(háng)注意事項
  輥壓機(jī)軸承壽命短,設備故障率高(gāo)是當前水泥行業的通(tōng)病,通過以(yǐ)上原因分析,生產工(gōng)藝管理是(shì)重(chóng)中之重,隻要控製(zhì)好入輥壓機物料的粒度(dù),定(dìng)期安排清倉,減少金屬物對輥壓機過載損壞軸承的機(jī)率,排除液壓係統隱患,消除輥縫長期偏差現象,解決偏下料問題,保(bǎo)重軸承均勻受力。隻要做到以上(shàng)幾點,改善了(le)設備的運行環境,設備才(cái)能正常運轉,各零(líng)件壽命才能延(yán)長,運轉率才能提高。
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