197726型軸承保持(chí)架裂損原因分析及對策(cè)研究

2013-07-11

張春喜 史曉光(guāng)
(西(xī)北(běi)軸承股份有限公(gōng)司)
  摘 要:通過鐵路貨(huò)車軸承保持架裂損原因的分析,得出衝壓成型工藝過程引出保持架內(nèi)產生的殘餘應力及材質綜合性能的劣化,是導致保(bǎo)持架裂損的主要原因。經改進(jìn)後效果良好。
  關鍵詞:裂(liè)損;保持架;殘餘應力
  197726
型軸承專用於鐵路貨車,到2000年底,裝車量以(yǐ)達到50餘萬輛400多萬套。我公司年產新製和大修197726型軸承各15萬套,是鐵道部定點骨幹生產(chǎn)企業(yè)之一。
  鐵路行車安全一直是鐵路部門要抓(zhuā)的頭等大事,鐵路軸承的生產是其中的重要一(yī)環,軸承故障在燃切(qiē)軸事故原(yuán)因中占很大(dà)的比(bǐ)例,而其中軸承保持(chí)架裂(liè)損又是Z重要的故障,2001年占故障總數(shù)的42.8%,是引(yǐn)起突發性切軸事故的三大原(yuán)因之一(yī),其危害性已引(yǐn)起廣泛關注。尋求保持架裂損原因,提(tí)出改進措施,對提高軸承質量,保證行車安全具(jù)有重要意義。
  1 裂損(sǔn)原因分析
  通過大量的分析研究工作,可以(yǐ)認為以下幾個方(fāng)麵是保(bǎo)持(chí)架裂損(sǔn)的重要原(yuán)因:
  1.1 冷衝壓成型工藝(yì)過程引起保持架材(cái)質綜合(hé)機械性能的劣化
  通過實測(cè)、對比和研(yán)究,可(kě)認為衝壓成型後(hòu)的保持架與原08A1特板相比,彈(dàn)性極限提高,塑性下降,衝擊韌(rèn)性降低,抗疲勞性能變差即(jí)保持架材料的綜合機械性能(néng)不如原材料。
  08A1特冷板(bǎn)材經冷(lěng)衝壓成型過程製成保持架,使保持架材質劣(liè)化的原因(yīn)為:
  ①引起材料加工硬化。
  ②成型拉伸過程中,保持架(jià)各部位產生不均勻變形(xíng)。
  ③冷軋板材的縱向、橫(héng)向性能的差異,引(yǐn)起保持架(jià)不同部位性能的差(chà)異。
  ④冷衝窗孔時,在窗孔邊尤其在(zài)衡拐角(jiǎo)部位易
產生細微裂(liè)紋、毛刺或缺陷。
  考慮到衝壓拉伸(shēn)和衝孔過程的影響,板材縱向、橫向材質性能的差異,以及工(gōng)藝流程中(zhōng)的二次擴(kuò)延等原因,保(bǎo)持(chí)架小端部位,尤其是小端靠(kào)近窗孔拐角部位,材質的劣化是Z為嚴重的。
  1.2 冷衝壓(yā)成型過程引起保持架內產生明顯的殘餘應力
  由於衝壓拉伸過程(chéng)中,保持架各部位變形是(shì)不均勻(yún)的(de),各部位變形之間的相互(hù)約束和牽製將使保持架產生殘餘應力。實測研究和有限計算(suàn)表明,在(zài)保持架表麵有不少部位出現殘餘拉應力,Z大的殘餘拉(lā)應力發生於大端和小端的窗孔拐角部位。有限元計算的Z大殘餘拉應力可達110MPa。
  保持架大端(duān)窗孔(kǒng)拐角部位由於大端圈梁截麵的抗彎截麵(miàn)模較(jiào)小,而有更多的部位具有Z大殘餘拉(lā)應力。
  1.3 列車運行過程中,軸承保持架受(shòu)有動力和(hé)衝擊作用
  軸承滾子和保持架的動力學分析表明,保持架受動力作用,其大小與軸承受(shòu)載(zǎi)、油潤條件以及滾子與保持架之間的間隙大(dà)小有關。軸承保(bǎo)持架在徑向載荷下,動應力實測結果證明了動應力的周期性變化和動應(yīng)力存在(zài),除拐角部位有應力集中外,總體上(shàng)講動應力數值並不高(一般在(zài)110MPa之(zhī)內(nèi))。隨著軸承徑向載荷的增(zēng)加和運行速度的提高(gāo)動應力幅值有所增大。較為明顯的部位和變化是保持架大端窗孔拐角(jiǎo)處的主(zhǔ)壓應力值增大較多,達350MPa。在小端的窗孔拐角(jiǎo)部位(wèi),有正的主拉應力。
  實際列車運行(háng)中的軸承,除了承受
徑向載荷還承受軸向載荷,以及輪、軌道的撞(zhuàng)擊等動力作用,因此,實際保持架的工作(zuò)環境更惡劣,受力狀態也(yě)更複(fù)雜。
  綜(zōng)上所述,一方麵保持架內有(yǒu)殘餘應力和動應力(lì),兩種應力的疊加可在有(yǒu)應力集中的保持(chí)架大、小端窗孔拐角處產生較高應力水平;另一方麵,保持架材料的抗衝擊性動力性能和抗疲勞性能又比原材料差,尤其在小端窗孔(kǒng)拐角部位劣化更(gèng)甚。綜合(hé)考慮上麵兩種(zhǒng)裂紋的(de)擴展導致窗梁和圈梁的裂損,輕者增加不平穩動力作用,重者卡、咬滾子,嚴重時引起燃油、熱切軸等(děng)惡性(xìng)事故。這樣的分析結論與現場對保持架(jià)檢測(cè)所發現的問題和裂損情況(kuàng)是十分相近的。
  2 對策研究
  保持架裂損(sǔn)原因的分析表(biǎo)明(míng),使保(bǎo)持架破壞的主要原因,是材質的劣化(huà)和拐角部位有較高的應力水平。但由於保持架的動(dòng)應力值與殘餘應力相比要小的多,故可以認為改進工藝過程以消除保持(chí)架中殘餘應力和改善其材料性能(néng)應該是主要努力的(de)方向。
  2.1 熱處(chù)理工藝的選擇
  經反(fǎn)複(fù)實驗,能同時消除殘餘應力和改善材料性能的較簡單(dān)易行的辦法(fǎ)是對(duì)冷壓成型保持架進行600°保
溫一小時(shí)回火料與(yǔ)原(yuán)材料在強度和塑性指標方麵是比較(jiào)接近的。其綜(zōng)合機械性能測試表(biǎo)明,流動極限和強度(dù)極限略有升高,而塑性稍(shāo)差,其疲勞性能也有很大改善,明顯優於原材料。為了便於綜合比較,將測(cè)試的(de)強度塑(sù)性衝擊韌性和(hé)疲勞性能各項指標的比較見表1。
  ♦疲勞循環應力幅(fú)Δδ=165.5MPa;R=0.1。
  ♦熱處理材料指08AL特板材,預拉力為15.5%,經600°保溫1h回火處理(lǐ)。
  2.2 機械加工中對保持架的特殊處理
  在保持架(jià)製造工藝流程(chéng)中,應對保持架予以打(dǎ)磨,振動光(guāng)蝕以消除衝壓孔邊的(de)微裂紋、毛(máo)刺等缺陷。在實際生產過程當中基本上達(dá)到了(le)消除殘餘應力的目的。
來源:《寧夏機械》2005年02期
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