王義慶
(貴州省凱山252信(xìn)箱(xiāng))
采用彈簧夾頭的(de)各種儀表車床,由於長期使用不同規格的彈簧夾頭,使得車床主軸錐孔處因磨損或拉傷而精度(dù)下降,夾(jiá)持後零件的全跳(tiào)動量增大,產品的同軸(zhóu)度(dù)無法保證。如何解決這一問題,是我們修理人員所關(guān)心的,現介紹(shào)如下。
(1)調(diào)整或刮研修(xiū)複機床的前後(hòu)軸(zhóu)承或抽瓦,使機床主軸達到轉動自如,無軸向竄動及圓跳(tiào)動。
(2)根據機床錐孔(kǒng)的角度(dù),采用百分表使小滑(huá)板的(de)旋轉角度和錐孔角(jiǎo)度保持一致(圖(tú)1)。同(tóng)時盡量調整中滑板和小滑板間隙,使其(qí)偏緊一些(xiē),以減少因機床振動而產生的(de)精度變化。
(3)利用機床刀架(jià),夾持氣動萬能刻磨機或相近(jìn)的研(yán)磨工具,使其與機床軸線的水平高度保(bǎo)持一(yī)致。
(4)機床低速順時針旋轉,利用中滑板與小滑板進行微量磨(mó)削,待錐孔處全部磨出後,再用小滑板往複多走幾遍以達到較高精 度(dù)(圖2)。如無氣動萬能刻(kè)磨機或相近研磨工具,可采用硬質合金刀具(jù),利用高速切削也能達(dá)到較(jiào)好效果。
使用該(gāi)方法所修複的主軸錐孔全跳動量在0.005mm以下,既保證了產品加工過程中的同軸度,又節約了資金和物力。
來源:《機械工人(rén).冷加工》1998年03期