棒材(cái)軋鋼線立軋減速機軸承損壞原因分析及改進

2013-06-09

韓新勝
河北敬業集團軋鋼廠(chǎng))
  摘(zhāi) 要:通過對棒材軋(zhá)鋼線立軋減速(sù)機傘齒(chǐ)軸軸承的改進,杜絕了減速機軸承經常損壞現象,大(dà)大減少(shǎo)了事故的發生,提高了設 備作業率。
  關鍵詞:立軋減速機;軸承;改進
  
1 存在的問題及分析
  棒材軋鋼線立軋減速機經常出現高速軸軸承損壞的(de)現象,而(ér)且(qiě)均為傘齒端軸承保持架損壞,此位置軸承一般為雙列調心滾子軸承。軸承損壞時均為同一列保持架損壞,但潤滑油正常,滾動體完(wán)好,滾動體與軸承內外圈均無灼燒痕跡。初步分析為軸承(chéng)質量問題,認為保(bǎo)持架強度不夠,因為隔離滾子(zǐ)的保持架在與環形(xíng)圈(quān)的連接處發生斷裂(liè)(鋼保持架)。將此類軸承更換為銅保持架軸承,同樣(yàng)情況又再次發生。現場情況表明,因為銅保持架比鋼保持架體積大,能(néng)看到明顯的保(bǎo)持架磨(mó)損狀況,隔離滾子的保持架與環形圈的連接處(chù)受滾動體的衝擊、磨損,Z後發生斷裂(liè),痕跡非(fēi)常清晰。
  軸承正(zhèng)常使用時,保持架不應(yīng)該受力,根據保持架(jià)損壞情況,實際使用過程中(zhōng)保(bǎo)持架確實(shí)受到了外力。分析認為,兩錐齒輪在齧(niè)合傳(chuán)動時,產生(shēng)了力F(圖1),F力分解為F1、F2,F1作用在錐齒輪軸軸向,又傳遞到軸承右列滾動體上,由於雙列調心滾(gǔn)子軸承比錐軸另一端的圓(yuán)錐滾子軸承(chéng)遊隙小,所以(yǐ)該(gāi)軸(zhóu)承(chéng)首先(xiān)受(shòu)到軸向力的衝擊,通(tōng)過滾動體又對保持架產生了衝擊(jī)與磨損。尤其(qí)在軋製咬鋼時,減速機所受負荷較(jiào)大,齒輪產生的軸(zhóu)向衝擊力非常大,作用到軸承(chéng)上後便(biàn)對保持架產(chǎn)生了強大(dà)衝擊力,反複作用後造成了保持架出現斷裂、磨損,以(yǐ)致損壞。
  2 改進及效果
  根據上述分析,經過深入研究,決(jué)定將原雙列調心滾子軸承改為NU係列圓柱滾子軸承(圖2),使該位置傘齒端軸承不再(zài)軸向受力,由另一端的圓錐滾子軸承承(chéng)受(shòu),由此大大改變(biàn)了傘齒
端軸承(chéng)受力負荷狀態。改用NU係(xì)列軸承後,減速(sù)機未再發生軸承損壞,減速機的運轉(zhuǎn)率大大提(tí)高,使用效(xiào)果良好。隨後(hòu),對所(suǒ)有存(cún)在類似問題(tí)的減速機進行了(le)全麵整改,杜(dù)絕了此類問題的發生,設備作業率得到了大幅提高。

來源:《設備管理(lǐ)與(yǔ)維修》2011年S1期(qī)
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