酸堿係統機械密封(fēng)的改進

2013-06-17

陳欣 楊建敏(mǐn) 壽(shòu)竼
(浙江巨化股份有限公司電化(huà)廠)
  摘 要:分析了強酸、強堿輸送泵機械密封失效的原因,闡述了相應改進措施(shī)。實施後(hòu)杜絕了汙染、降低了消耗、提高了(le)裝置的安全性和穩定性。
  關鍵詞(cí):氯堿企業;機(jī)械密封;改進
  氯堿(jiǎn)企業(yè)生產中,強酸(suān)是重要的生產輔料,強堿是Z終產品。這兩種物料(liào)輸(shū)送泵的密封問題(tí)多年來始終困擾著設備管理人員。為此我(wǒ)們分別對原輸送泵的機械密封結構和材質做了改進,較好地(dì)解決了問題。
  一、高溫強堿輸送泵機械密封的改進
  某車間蒸發(fā)工號Ⅰ強堿(jiǎn)液循環泵(bèng)機械密封國產化。該循環泵用於輸送高溫濃堿,泵殼材質為(wéi)鎳,機械密封為雙端麵內裝式密封(fēng)。
  1、工藝指標:物料50%NaOH、溫度(dù)140℃、壓力595kPa、冷卻水25℃。
  2、單價。進口機械密封的單價為1.6544萬元人(rén)民幣。
  3、缺陷(xiàn)情況。
  (1)檢修周期1~1.5個月;
  (2)機械密(mì)封傳動(dòng)銷彎曲(qǔ)變形;
  (3)補償彈簧斷裂;
  (4)動環麵腐(fǔ)蝕嚴重;
  (5)動環“O”,型圈斷裂。
  4、原因分析
  (1)該機械密封原始設計未充分考慮到(dào)此處應(yīng)用的工藝(yì)指標。
  (2)機械密封結構不合理。采用傳動銷傳動(dòng),傳(chuán)動銷易彎曲,會導致彈(dàn)簧扭曲變形,失去補(bǔ)償能力,造成物料(liào)泄漏。
  (3)機械密封動(dòng)、靜環采用碳化矽材質,而介質(zhì)為50%燒堿,使得動環遊離矽析(xī)出氧化。
  (4)動靜環“O”型圈不耐高溫(wēn)、強堿,容易(yì)斷裂。
  5、改進措施(shī)
  (1)動靜(jìng)環材質改為硬質合金。
  (2)動靜環“O”型圈改為F46包覆橡膠“O”型圈,耐溫超過150℃,且密封性能好(hǎo)。
  (3)動環傳(chuán)動(dòng)采(cǎi)用專(zhuān)用動環(huán)座傳動,安裝方便,傳動效果(guǒ)好。
  (4)彈簧安裝在專用動環座下,先作用於動環座,再作用於動環,補償均勻(yún)。
  6、改進結果及效益
  (1)檢修周期≥6個月,完全可以滿足實際使用需要。
  (2)進口機械密封的單價為1.654 4萬元人民(mín)幣,國產機械(xiè)密封(fēng)單價為800元人(rén)民幣。
  二、濃硫酸循環泵機械密封的優化設計
  1、缺陷情況
  (1)原配114-55型機械密封使用壽命短,動環易磨損、動環補償機構不能補償磨損(sǔn)位移,軸套易(yì)產生內(nèi)漏,機封冷卻水經常呈酸性。
  (2)安裝(zhuāng)要求高,導致檢修過程中機封返修率較高。
  (3)由於機械密封經常泄漏,泵軸、托架、底座經(jīng)常出現嚴重的腐(fǔ)蝕。每年需更換大(dà)量(liàng)備件。
  (4)機械密封經常泄漏,產生較嚴重汙染。
  2、原因分析
  輸送介質含有遊離氯、少量酸渣、80%~98%濃硫酸。該硫酸泵采用的機(jī)械密封是114-55型(xíng),屬(shǔ)於外(wài)裝(zhuāng)單端麵單彈簧旋轉外型結構,通過撥叉傳動。其(qí)動環、靜環(huán)、密封圈、軸套材質(zhì)分別是聚四氟乙(yǐ)烯、氧化鋁陶瓷、氟橡(xiàng)膠、高矽鑄(zhù)鐵(tiě)。單純從結構(gòu)上看,該形式機封可(kě)適用於濃硫酸介質(zhì)。但該(gāi)結構機封對(duì)補償緩衝機構要求(qiú)較高,動環“O”型圈與軸套之間的摩擦力以及軸套(tào)處結垢(gòu)都會影響補償緩衝機構的性能。在實際使用和檢修過程中發現該結構機封故障原因如下。
  (1)氟橡膠“O”
  (2)軸套上動環“O”型圈處發現少量酸渣積存,以及軸套表麵出現的(de)輕微腐蝕現象,使得(dé)動環“O”型圈與(yǔ)軸(zhóu)套的(de)摩擦力增大,降低了補償緩衝(chōng)機構的(de)補償能力以及動、靜環的端麵比壓,導致密封失效。
  (3)動環、靜環材料間的摩(mó)擦係數相對較大,使得動環壽命較(jiào)短。
  (4)軸套(tào)密封采用三角墊,而軸與軸套之間的傳動是借助該三角墊的摩(mó)擦力,故三角墊處容易鬆動,造成軸套內漏。
  3、改進措施
  (1)根據現有密封箱尺寸,將114-55型機械密封改為151-55型機械密封。新密封采用波紋管傳動,取消了“O”型圈,大大增強了浮動性,使密封端麵受力比較合理。同時(shí)軸套的腐蝕及結垢對機封的正常使用(yòng)無影響,也大大方便了安裝(zhuāng)。
  (2)靜環材質(zhì)改用潤滑性能良好、摩擦係數小、耐磨性能好、耐腐蝕性強(qiáng)的(de)碳(tàn)化矽陶(táo)瓷,可大大提高動環(huán)使用壽命。
  (3)改進(jìn)軸套結構和材質。軸套上增開(kāi)一鍵槽,將傳動和密封結(jié)構分開,防止軸套內漏,軸套材質改為316L。
  (4)在泵(bèng)托架內側安裝PVC接液鬥,避免機封冷卻水直接接觸托架和底座造成腐(fǔ)蝕。
  4、改進效果及效益
  (1)改進後機封的檢修頻率明顯下降,大幅(fú)度減少了硫酸泵的故障,年檢修費用可(kě)降低6.8457萬元人民幣。
  (2)降低了對環境的(de)汙染。
 來源:《中國設備工程(chéng)》2006年10期
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