(撫順紅透山礦(kuàng)機械廠)
我礦選廠的一台2.7×3.6m的大型球磨機因(yīn)軸承孔磨損,球磨(mó)機傳動部軸齒(chǐ)輪與電動機連接不同心。經墊紫銅皮後勉強維持生產,但終因電機聲(shēng)音不正常(cháng)而停產檢修。
拆(chāi)除後發現兩軸承孔磨偏,偏差(chà)的尺寸為0.16~0.60mm,表麵積都(dōu)為130×450mm
2,按常規的修理方法(fǎ)需停產一個月,但(dàn)根據現狀隻能允許停產兩天,其(qí)中一天留作設備安(ān)裝與調(diào)試,修複隻給一天時間(jiān)。鑒於上述情況(kuàng)。我(wǒ)們采用(yòng)電刷鍍方法將設(shè)備運到現場進行修複。
軸承孔基體材質為HT18~36,我們(men)先用破布將軸承(chéng)孔內外及油(yóu)槽部分擦拭幹淨,再用電動鋼絲輪刷(將手砂輪上的砂輪(lún)片取下(xià),裝上鋼絲輪刷(shuā)即(jí)可(kě)),反複打磨上述部位,去(qù)除汙垢及疲勞層,使其表麵(miàn)光亮。用脫(tuō)脂棉蘸丙酮再反複擦拭(shì)要刷(shuā)鍍的部位及油槽部分,直至棉團(tuán)上沒有黑汙即可。
由於軸(zhóu)承孔(kǒng)的基體是預埋在水泥座上,重量達3t,在刷鍍過程中工件不能轉動,隻有靠手工操作,就樣就要求操作人員在陽極與工件相對運動過程中,掌握好運動速度,免得在工件上出現幹斑、鍍層氧(yǎng)化、“燒焦”、鍍層表麵裂紋以及鍍(dù)層與底層結合力下降等現(xiàn)象。為此,要求操作人員嚴格按下麵的工藝進行刷鍍修複:
一、電淨:電淨液,正極性,電壓12~l6V,相對運動速度為4~6m/min,時間為120~150s,用自來水衝洗,工件表麵不掛水珠。
二、活化:2號活化液,反極性(xìng),電壓(yā)16~18V,相對(duì)運動速度為6~8m/min,時間為60~90s。活化後表麵呈黑灰色,用自(zì)來水(shuǐ)衝洗。
三、第二(èr)次活化:3號活化液.反極性(xìng),電壓18~20V,相對運動速度為6~8m/min,時間(jiān)為60~120s,活化後表麵呈銀灰包,用自來水衝洗。
四、鍍底層:快速鎳鍍液,無電擦拭7~10s,正極性,電壓(yā)為20V,衝擊鍍,然後降至12V,相對運動速度為5~8m/min,時間5min,然後用自來水衝洗。
五、鍍工作層:堿鎳鍍液(yè),正極性(xìng),電壓12~15V,相對運動(dòng)速度為6~10m/min,自來水衝洗。
六(liù)、鍍夾心(xīn)層:每鍍0.10~0.15mm左右,使用(yòng)細砂紙輕輕打磨鍍層,再按鎳鍍液處理(lǐ),鍍(dù)0.001mm左右特殊鎳或用堿銅作為(wéi)夾心層,然後再鍍堿鎳,這樣反複進(jìn)行直到滿(mǎn)足尺寸要求時為止。
七、用水衝刷被(bèi)鍍表麵:做好鍍層的保護工(gōng)作。
我們按上述工藝嚴格進行操作,並在每一道(dào)工序之間都仔細清除上(shàng)一道工序留下的殘液。個軸承孔刷鍍完成,經檢驗完全符合技術要求。
第二個軸承孔的前處理和個軸承孔一(yī)樣,也(yě)按上述要求仔細處理,在(zài)刷鍍工作層時(shí)用的是特高鎳,由於(yú)沒有掌握好它的電壓、運動速度,加之各工(gōng)序間的清洗不徹底,在完成(chéng)尺寸要(yào)求後,靠近(jìn)油槽附近(jìn)有條縱向2.5mm寬(kuān)的點斑暴皮現象,雖然對整體沒有太大(dà)影(yǐng)響,但還是屬於刷鍍工作的一(yī)個嚴重缺(quē)陷(xiàn)。
這次現場修複大型(xíng)球磨機傳動部軸齒(chǐ)輪軸承孔的工作還是成功的,雖有2.5mm寬的一條縱向點斑暴皮現象,但對整體來說沒(méi)有什麽影響(xiǎng),從今年七月份安裝以來(lái)一直運行良好,從經濟效(xiào)益上來講是非常可觀的。見下表:

根據上表(biǎo)列舉的數據(jù)可(kě)以看出,用電刷鍍方法在(zài)現場修複大(dà)型機械設備是可行(háng)的,隻要嚴格執行工藝規程(chéng)是完全可以達到預期(qī)的效果,用(yòng)電刷鍍(dù)方法做到了維修成本低、可以(yǐ)縮短(duǎn)維修時間(jiān),減少因拆卸設備而可能引起其它一些零(líng)部(bù)件損壞造成擴大(dà)設(shè)備(bèi)事(shì)故的現象發生,挽救(jiù)了因長時間停產所造成的巨(jù)大損失,顯示出了它的優越性,發展前(qián)景是十分寬廣的。
來源:《電(diàn)刷鍍技術》1995