一起發電機導軸承燒瓦事故

2013-01-17

作者:黃誌雄
(廣西西津水(shuǐ)力發電廠)
  某台水輪發電機型號為SF24-60/8600,額定轉速(sù)100r/min,係半傘式機組,上導的型式是油潤滑(huá)分塊(分為8塊)巴氏合金斜子板式結構,布置在上(shàng)機架。上導(dǎo)油槽的底部布置有一圈環形冷卻器,分為兩瓣,通過Ø20mm的接管(guǎn)與DN20mm的可鍛鑄鐵普(pǔ)通管路活(huó)接(jiē)頭聯接。推力和上導(dǎo)冷卻水總量為120m3/h,上導的正常冷(lěng)卻水壓力為0.2MPa。某日該機組(zǔ)開機運行不到4min,計算機監控係統上位(wèi)機簡報信息窗顯示有“上導軸(zhóu)承溫度過高”、“機組導(dǎo)葉全關”等信息出現(xiàn),出口開關跳閘,機(jī)組甩有功1.79MW,無(wú)功0.37Mvar。電(diàn)磁閥動作(zuò)緊急停機,機組(zǔ)事故報警信息窗“上導軸承溫度過(guò)高”光字牌閃(shǎn)亮,軸瓦溫度顯示達(dá)100℃以上。運行及檢修人員立即趕到現(xiàn)場檢查,發現上導蓋板處有煙霧冒出,而且有(yǒu)焦糊味,上導油(yóu)槽浮子油位計指向底位。分析上導軸瓦可能已燒壞,故該機組退出運行,做事(shì)故搶修。
  1 事故原因 
  1.1 結構缺陷 
  上導軸承拆蓋並加入壓(yā)力約(yuē)0.17MPa的冷卻水,發現上導油槽內-Y方向的冷卻器活接頭有水流射出,泄漏量較大(dà)。抽出軸瓦後,發現(xiàn)8塊軸瓦已燒壞,每塊軸瓦的中部(bù)均有寬約(yuē)80mm,厚度為1mm的熔化層。拆開漏水的活接頭發現密封橡膠圈已損壞(huài),與活接(jiē)頭聯接的Ø20mm銅管(guǎn)的螺紋部(bù)分外徑偏小,螺紋散亂,安裝時使用了大量的密封生料帶,聯接強度較低,兩段管路聯接(jiē)中(zhōng)心偏差較大,安(ān)裝時密(mì)封圈就被損(sǔn)壞(huài)。而且橡(xiàng)膠密封圈耐油性較差,浸潤在透平油中變硬變(biàn)質,止漏效果差。由(yóu)於機組運行時(shí)特別是(shì)機組停機製動時機架(jià)振動較大,導致活接(jiē)頭逐漸鬆動直至脫落。
  由於上導油槽(cáo)底部冷卻器水管距尾水的高(gāo)程高出近8m,機組停機無冷卻水,開機前(qián)約6h內油槽內的透平油幾乎全部從冷卻器的(de)故障活接頭及管路泄漏(lòu)到下遊尾水,導致軸承幹摩擦而燒瓦,這是造成這次上導軸承燒瓦的主(zhǔ)要原因。 
  1.2 監測手段存在的問題 
  上導油槽隻在風洞內設置浮子液位計,油槽油位過高(gāo)、過低時發出故障信號。事故前,即開機(jī)前(qián)5h,當上導油槽油位過低(dī)時,故障信號隻在監控係統的信息窗(chuāng)中作為一條信息發出,由於窗口(kǒu)有許多機組運(yùn)行信息(xī)不斷出現,因此很快被覆蓋,加上無(wú)事故(故障(zhàng))聲響報警,故未能被運行人員及時發現。需要指出的是(shì):(1)由(yóu)於風洞內發(fā)電機出口及中(zhōng)性點引出母線無任何安全(quán)遮攔,容(róng)易造成(chéng)巡視人員傷亡事故;(2)由於機組存在的缺陷,在(zài)目前運行條件下,無法對單台機組(zǔ)操作油(yóu)係統的泄漏量進行精確測量。
  另外,事故發生前一天,機組開機運行時上導(dǎo)瓦的兩個測溫計(jì)顯示較前期上升了3~4℃,但未能引起運行人員的足夠重視。瓦溫升高的原因是由於機(jī)組運行時故障活(huó)接頭漏水,部分(fèn)水進入(rù)油槽使透(tòu)平油(yóu)的潤滑、散熱效果變差。由於上導油槽未裝設油混水測量計,冷卻器漏水時(shí)未被及時發現(xiàn)。同時,運行人員反映,該機組的尾水處水麵有許多(duō)浮油,通知檢修人員檢查機組透平油係(xì)統各部分包括集油槽、漏油槽、水導油槽、導葉接力器等(děng)部位是否(fǒu)存在(zài)大(dà)量漏(lòu)油現象,但均未發現問題。由於一台(tái)鄰近機(jī)組檢修時(shí)安裝單位將一些廢油倒入檢修集(jí)水井,檢修排(pái)水泵時將(jiāng)廢油排(pái)入尾水,使檢修人員誤認(rèn)為尾(wěi)水處的浮(fú)油是廢油(yóu)造成的。
  2 故障處(chù)理及防範措施 
  2.1 故障處理 
  打開上導端蓋,抽(chōu)出軸瓦後,更換損壞(huài)的(de)活接頭的密封圈,調整活接頭兩段銅管的中心一致,上緊冷卻器的故障活接頭,檢查另一個活接頭的聯接情況。通過試驗水壓(0.3MPa)耐壓30min試驗合格後,將刮研好的8塊備用上導瓦回裝,按單側間隙0.15~0.20mm調整軸瓦間隙,模擬上導(dǎo)油位過低、過高信號(hào)試驗合格。開機空轉(zhuǎn)試驗30min及帶10MW負荷試驗,瓦溫、油(yóu)溫的溫升趨勢無異常,機組恢複正常運行狀態。 
  2.2 改造情況 
  經(jīng)過3個(gè)月(yuè)運行後,上導冷(lěng)卻器活接頭又(yòu)再次發生泄漏,但未造成(chéng)重大事故。說(shuō)明該油槽冷卻器聯接方式的可靠性(xìng)很差,因此進行技術改造,以消除這一安全隱患。將浸在油槽內的冷卻水係統的兩個管路活接(jiē)頭改為法蘭(lán)螺(luó)栓聯接,提高冷(lěng)卻器聯接的(de)可靠性。上導軸槽增加油位傳感器,接入計算機監控係統,以便實施對油槽油位的在線(xiàn)監視。增加(jiā)機組推力、上導和水導軸承溫度(dù)及油槽油位故障的語音報警功能。在發電機風洞內的出口母線及中性(xìng)點母線出口附(fù)近增加安全圍欄,保證進入風洞監測上導及推力軸承油槽(cáo)油位的運(yùn)行和檢修人員的人身安(ān)全。
  3 結束語 
  水輪發電機組(zǔ)的技術供水係統(tǒng)特別是各部軸(zhóu)承、定子、轉子等設備的冷(lěng)卻水係統的故障率較高,通常情況下故障容易被排除。但有些泄漏、堵塞故障往往引發諸如燒瓦、絕緣擊穿等重大事故。例(lì)如,某額定出力為57.2MW的水輪發電機組由於發電機空氣(qì)冷卻器存在積水底盤傾(qīng)斜(xié)、無排水孔等缺陷,就曾發生過因(yīn)一個空氣(qì)冷卻器漏水過大(dà),積水流入發電機定子,造成(chéng)定子線圈(quān)絕緣擊穿,機(jī)組被迫(pò)停運數天的重大事故。上述發電機上導燒瓦事故也是一(yī)個典型例子。因此,對該係統的一些重要部位的可靠性加以認真分析研(yán)究和改(gǎi)進,加強監(jiān)視、檢測手(shǒu)段,確保機組軸承油箱油位異常和各軸承油箱內(nèi)油混水(shuǐ)過量等事故報警功能(néng)的可靠性,已實(shí)行的(de)機(jī)組計算機監控係統應能(néng)自動監控各軸承油箱油位及自動監(jiān)控油(yóu)混合情況(kuàng)。在機(jī)組保護(hù)、監(jiān)控(kòng)係統未完善的(de)情(qíng)況下,運行及檢修人員應加強對冷卻水係統的巡回檢查及維修,及時分析、處(chù)理各種故障,確保機組安全穩定運行(háng)。

來源:《電力(lì)安全技術》2002年03期
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