作者:劉 明
(山東(dōng)石(shí)橫特鋼集團有限公(gōng)司,山東 泰(tài)安(ān)271612)
摘 要:梅花軸頭承受衝擊(jī)載荷,因熱裝配(pèi)和裝後急冷的影響加劇了梅花瓣根部裂紋的產生和(hé)發展,雖幾(jǐ)經改進,將材質由ZG35改為42CrMo並增加梅花瓣部位的表(biǎo)麵淬火,再(zài)改為整體調質(zhì),軸頭(tóu)壽(shòu)命仍較短。為此(cǐ),將梅花軸頭的(de)梅花瓣與人字齒輪軸套(tào)筒分離,其間采用法蘭聯接,法蘭采用精製螺(luó)栓聯接,同時在法蘭端麵中心徑向增加“通鍵”,改進後的軸頭已使(shǐ)用了1年多的時間,目前(qián)仍在使(shǐ)用中。
關鍵(jiàn)詞:軋機;梅花軸頭;法蘭聯接;螺栓聯接
1 前言
山(shān)東石橫特(tè)鋼集團有限(xiàn)公司(簡稱石橫特鋼)棒材車間小型生產線現有兩架Φ400三輥軋機,布置形式為橫列式,軋件穿梭軋製,傳動形式為(wéi)集中傳動。其(qí)分速(sù)箱為三聯箱,傘齒(chǐ)輪(lún)軸中心距為400mm,工作中主要承受較大的衝擊負荷。三聯箱與梅(méi)花套之間的連接件為梅花軸頭,梅(méi)花軸頭與三聯(lián)箱齒輪軸之間(jiān)采用的是較大過盈量的(de)過盈配合連接,靠軸頭與軸之間較大的過(guò)盈量(liàng)來傳遞工作扭矩(jǔ)。軋鋼生產近(jìn)10年來(lái),隨著年產量的不(bú)斷提高,設(shè)備負荷(hé)不斷增大(dà),暴露出梅花軸頭的(de)壽命太短,不能適應生產的需(xū)要,甚至逐漸成(chéng)為製約生產的薄弱(ruò)環節。受分速箱齒(chǐ)輪中心距(jù)的(de)限製,萬向(xiàng)接軸的外形尺寸不(bú)能過大,限(xiàn)製了(le)萬向連接軸的承載能(néng)力,不能滿足(zú)同時(shí)傳動兩架軋機的要求,傳(chuán)動形式不便改變;同時考慮到目前這條生產(chǎn)線的整體壽命(mìng)不會太長,改用萬向連接軸的一次性投入較大,運行成本高,綜合效益不好。因此,隻能在(zài)目前的傳(chuán)動方式下,通過分析梅(méi)花軸頭的失(shī)效形式(shì),對其進行優化設計(jì)改進。
2 梅(méi)花(huā)軸(zhóu)頭失效形(xíng)式分析
2.1 Z初(chū)設計
原設計軸頭材質為(wéi)ZG35,沒有熱處理要求,鑄造後加工成形(xíng)的軸頭內部組織疏鬆,晶粒粗大,強度低,其產量壽命約5萬t,與(yǔ)Z初的年產量基本一(yī)致。維修周期相對較長(zhǎng),當時能夠滿足車間生產的需要。主要的失效形式為梅花瓣的嚴重磨損和根部裂紋,甚至斷裂。而(ér)且在整個產量(liàng)壽命(mìng)過程中,生產鋼材大約至3萬t時,梅花(huā)瓣的磨損已較嚴重,傳動間隙(xì)增大,造(zào)成三聯(lián)箱上中下三輥的旋轉不同步(bù),導致(zhì)軋件(jiàn)纏輥等工藝(yì)事故,不能正常生產。維修方式是對梅花瓣進行焊補,但焊接產生內應力,加劇了(le)梅花瓣在根部產生裂紋的(de)速度。同時,梅(méi)花瓣處沒有設計過渡圓角,加劇了應力集中,影響了使用壽命。
2.2 次軸(zhóu)頭改進
材質改為42CrMo優質(zhì)合金結構鋼,鍛造毛(máo)坯,增加了對梅花瓣部位的表麵淬(cuì)火處理,並在梅花瓣的根部增(zēng)加了R5的圓弧角,減少了應力集中的傾向。通過改進,產(chǎn)量壽命達到了10萬t,根據目前的年產量,其使用壽(shòu)命約3、4個月。主要的失效形式為梅花瓣根部裂紋。分析認為(wéi),產生裂紋主要有以下(xià)原因(yīn):(1)軸頭受衝擊(jī)載荷太(tài)大(dà);(2)加熱裝配後為加(jiā)快維修速度采取的激冷降溫措施;(3)表麵淬火的處理工藝僅增加梅花瓣的表麵硬(yìng)度(dù),但整體組(zǔ)織的均(jun1)勻性差,尤其是晶界(jiè)產生裂紋的傾向增大。
2.3 第二次改進
軸頭材質仍選(xuǎn)用(yòng)42CrMo優質合金結構鋼,梅花瓣表麵淬(cuì)火的處理(lǐ)工藝改(gǎi)為整體調質處理。應用表明,綜合產量壽(shòu)命達到了15萬t左右(yòu),但其失(shī)效形式仍然是根部產生裂紋。
3 進(jìn)一步改(gǎi)進方案
根據梅花軸頭的裂(liè)紋(wén)特(tè)點,斷裂部位Z主要在梅(méi)花瓣的根部,甚至裂紋是從外圓開口處開始,軸頭承受(shòu)衝擊載(zǎi)荷,該部位是薄弱環節,這是機械設計中存在的缺點;對軸頭的熱處理采用整體調質處理,但由於軸頭(tóu)采用了較大的過盈配合,裝配過程中預熱時的高溫破壞了軸頭的熱處理效果;裝配後為(wéi)縮短維修時間采用激冷方式冷卻,且(qiě)由於工件厚、外形大,產生了很大的熱應力,加快了裂紋的產生發展。
針對以上分析,結合萬向接軸軸頭的形式,將梅花瓣從梅花(huā)軸頭整體分離出去可以減少維(wéi)修(xiū)時間,改善熱裝配過程中(zhōng)產生的(de)應力集中和對組織的(de)影響(xiǎng)。針對十(shí)字萬向(xiàng)接軸的聯接型(xíng)式,決定對梅花軸頭的結構進行改進(jìn),在保證強度的同時,降低梅花軸頭更換的(de)時間。將梅花軸頭(tóu)的梅花瓣與人字齒輪軸套筒分離,其間(jiān)采用法蘭聯接,法蘭采用精製螺栓聯接;同時在(zài)法蘭端麵中心徑向增加“通鍵”,以增強(qiáng)梅花軸頭(tóu)的許用轉矩。
改進後,一旦出現梅花軸頭深(shēn)裂紋、斷裂,更換時隻(zhī)需拆裝螺栓即可,大大節約了檢修時間,同時由於(yú)梅花瓣與軸頭分離,裝配(pèi)中沒有對其進行熱裝(zhuāng)及冷卻處理,較好地保持了梅花瓣熱處理的(de)效果。
4 改進效果
改進後的梅花軸頭自2005年8月9日投(tóu)入使用(yòng)了(le)1年多的時間,梅花瓣根部未出現裂紋,目前仍在使用中。此次(cì)改造,投資少,解決了困擾生產的難題(tí),減少了備件及維修費用,減少了(le)維(wéi)修時(shí)間(jiān),降低了(le)操作人員的勞動強度,滿足了生產(chǎn)需要。
來源:《山東(dōng)冶金》2006年第6期