軸流壓縮機軸承座漏油故障分析及處理

2012-07-30

作者:何智1 高超1 高永(yǒng)衛1 王(wáng)三俊(jun4)2 王(wáng)廣軍3
(1.西北工業大學;2.西安交(jiāo)通大(dà)學能動學院;3.陝西鼓風機(集團)有限公司)
  某工業大學NF-6風洞是一座增壓連續式超聲速回流(liú)風洞。風洞為水平布(bù)置,馬赫數為0.25~1.2,試驗雷諾數為15×10的6次方~23×10的6次方,Z大工作壓力(lì)為0.55MPa。風洞選用的AV90-2軸(zhóu)流壓縮機是由陝西(xī)鼓風機有限公司(sī)為(wéi)NF-6風洞專門設計的,是我國台國產化風洞專用軸流壓縮機。壓縮機進氣壓力為(wéi)0.1~0.55MPa,進氣溫度-20~55℃。
  AV90-2軸流壓縮機主要由進氣段、葉片承缸、排氣段、調(diào)節係統(tǒng)及轉子(zǐ)等組成。由於采用軸向進、排氣結(jié)構形式,使得壓縮機軸承座隻能處於流道內部。壓縮機(jī)軸承采用滾動軸承,因軸徑大、轉速高,所以(yǐ)機組(zǔ)軸承采用噴油潤滑。潤滑油從殼(ké)體側麵的筋板(bǎn)進入軸承座,再從下麵的回油(yóu)孔排出。在調試階段,壓縮機曾多(duō)次出(chū)現軸承座(zuò)多處(chù)漏油故障。
  (1)壓縮機轉子兩軸承(chéng)座漏油問題
  AV90-2軸流壓縮機(jī)在進氣和排氣端分別(bié)設計有軸端密(mì)封,形(xíng)式為迷(mí)宮式密封(fēng)。密封片鑲在軸上,其數量由計算確(què)定,密封間隙的大小(xiǎo)可通過調整密封套圓周上的調整塊來實(shí)現。在轉子進氣端的軸承座兩側各設(shè)計一件油封。排氣端軸承座一側也設計(jì)有一(yī)件油(yóu)封。在調試期(qī)間,壓(yā)縮機進油壓力(lì)設計為0.15MPa(軸承潤滑要求的油壓);壓縮機轉速設定為1500r/min(壓縮機(jī)額定轉速為2200r/min)。當風洞(dòng)進行(háng)常壓(yā)試(shì)驗時,發(fā)現壓縮機兩端洞體內有大量油液,AV90-2軸流(liú)壓縮機轉(zhuǎn)子上也有大量油液。經檢查發(fā)現軸承潤滑油主要是通過轉子兩端的迷宮式密(mì)封泄漏的。當(dāng)往風洞內輸入的空氣壓力為0.20MPa時,聯軸器處潤滑油外漏嚴重,並且隨著輸入空(kōng)氣壓力的增大,泄漏量也隨之增大。同時還(hái)發現回流的潤滑油中混有大量空氣,且回油流量也很小。
  AV90-2軸流壓縮機為NF-6風洞的關鍵設備,如(rú)果壓縮機軸承漏油,一方麵油滴會隨高速的氣流一起高速運動,有可能損壞試驗物和損壞(汙染)風洞設施;另一方麵油(yóu)液還會(huì)改變(biàn)空(kōng)氣介質的成分,從(cóng)而影響試驗結果。如果迷宮式密封泄漏量大,氣(qì)體由於軸承座泄漏就會使軸流壓縮機的流量降低;同時隨著軸承座(zuò)內(nèi)氣體壓(yā)力的增高,還會使進、回油(yóu)困難,進而影響軸承潤滑,加速軸承磨損。
  (2)原因分析
  經過對壓縮機進行拆(chāi)卸檢查,發現壓縮機漏油主(zhǔ)要由以下原因引起:
  1)壓縮機(jī)轉子兩端軸承座上的回油(yóu)孔和缸體上的回油孔不同心,同時回油孔(kǒng)徑太小,可能導致回(huí)油(yóu)不暢通,致使軸承座內大量積(jī)油。這主要是零是零件(jiàn)設計及加工工藝方麵的問題。
  2)AV90-2軸(zhóu)流壓縮機(jī)進、排氣端、軸端密封效果不理想。迷宮式密(mì)封是利用節流降壓來減少流體的泄漏量,其優點:非接觸式、使用壽命長、結構簡單。缺點:泄漏量大。單(dān)就迷宮式密封本身來說,它(tā)無法實現完全密(mì)封和零泄漏。
  3)常壓調試階段,空氣高速(sù)流動,軸承(chéng)座外(wài)形成負壓,因此軸承座內的積油(yóu)從迷宮式(shì)密封泄漏到(dào)轉子及洞體內(nèi)。
  4)加壓調試階段,由於使用迷宮式密封(fēng)會產生(shēng)不可避(bì)免的(de)氣體泄漏,進而使軸承座內聞憋壓,則會造成進、回油困(kùn)難。聯軸器處潤滑油外漏,主要是由於軸承箱回油不暢和軸承座憋壓引起(qǐ)的。
  (3)解決方案(àn)
  1)將壓縮機轉子兩端軸承座與相應(yīng)缸體配鑽,並將回油孔同Φ20擴為Φ30,將回油管路相應地加大,清理幹淨加工後的鐵屑及焊渣,使回油(yóu)暢通。
  2)對壓縮機進、排(pái)氣端的軸端密封形(xíng)式進行改換,以提高密封效果。
  減少氣體泄漏量,從而減少(shǎo)因泄漏氣體對進、回油的影響。有以(yǐ)下四種形式的密封可供選擇:碳環密封、浮(fú)環密封、雙端(duān)麵機械製係統複雜、造價高及使用壽命短等問題(tí)。若將原密封改為雙端麵機械密封或幹氣密封,雖然密封效果好,但存在壓縮機結構改動過大,零件加工數(shù)量多,購買(mǎi)密封體費用高的問題。為了克服迷宮式密封泄漏量大的缺點,可以使用小間隙的碳環(huán)密封。碳環密封的優點:密(mì)封(fēng)為幹運轉,不需要(yào)潤滑劑來潤滑,同時因沒有旋轉組(zǔ)件安裝在軸(zhóu)上,因此也不會產生附加(jiā)的軸振動,由於徑向間隙很小,其泄漏量與普通的迷宮(gōng)式密封相比(bǐ)要少很多,不到迷宮式密封泄漏量的1/10。如(rú)果再使密封齒與密封環實現零(líng)間隙,甚至還可達零(líng)泄漏。同時對(duì)改造AV90-2壓縮機軸(zhóu)承潤滑密封係統而言,壓縮機(jī)結構也無需大的改(gǎi)動,隻需在原有密封套上(shàng)增加密封環即可。考慮到這幾種密封方(fāng)式的優缺點和實施的可(kě)行性,Z終確定了(le)在壓縮機、轉子進、排氣端的密封套上各加3道碳(tàn)環密封圈的方案。碳環加工前,需精測轉子相(xiàng)應的密封齒、精(jīng)加工碳環密(mì)封。使密封齒與密封環(huán)盡量實現零間隙(xì)。
  (4)改善效果
  在對AV90-2軸流壓縮機軸(zhóu)承潤滑密封係統改造後,進行了NF-6風洞調試。同樣設定壓縮機進油壓力為0.15MPa,壓縮轉(zhuǎn)速為1500r/min。首先在常壓狀況下使壓縮機空(kōng)運轉(zhuǎn),然後向風洞內輸入壓力為0.05~0.20MPa的(de)空氣(輸入空氣的壓力(lì)由小到大依次遞增,壓力每升(shēng)高0.05MPa,均對壓縮(suō)機進行檢查,每一階段運轉5min)。結果表明:AV90-2軸流壓縮機運轉(zhuǎn)正常,潤滑油回油通暢,軸承回油溫度均低於正常工(gōng)作溫度的允許值,軸流壓縮機主軸的振動值也滿足了(le)設計要求,冷油器出口油溫低於40℃。AV90-2軸流壓縮機轉及其周圍(wéi)風洞內壁均無(wú)油跡,聯(lián)軸器處無(wú)潤滑油泄漏。
來源:《風機技術》 2005年04期
久久午夜羞羞影院免费观看_亚洲人成人一区二区三区_国产精品对白刺激久久久_色情a片做爰片_天码AV无码一区二区三区四区_亚洲AV永久无码精品天堂2_九九网在线视频观看A片日韩_亚洲欧洲精品成人久久曰影片