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2012-01-18
離心泵滾動(dòng)軸承的(de)潤滑主要是減小磨(mó)擦功耗,降低磨損率,同時還(hái)起到冷卻、防塵(chén)、防鏽以及(jí)吸振等作用。搞好設備(bèi)潤滑是保證設備正常運轉,減少設(shè)備磨損,防止設備事故,降(jiàng)低動力消耗,延長修(xiū)理周期和使用壽命的有效措施。
焙燒(shāo)爐循(xún)環水係統所使用的離心泵為單級單吸泵,各種技(jì)術參數如下:
型號為IS150-125-250,流量200m3/h,揚程(chéng)20m,軸功率18.5kw,轉速1450r/min。
這類型號的水泵滾動軸承潤滑是由30#(冬(dōng))或40#(夏)機械潤(rùn)滑油(yóu)潤滑(huá)。由(yóu)於設計原因動密(mì)封泄(xiè)漏非常嚴重,不但造成機油(yóu)大量浪費,軸承燒壞,而且汙染環境,不利於設備的安全(quán)運(yùn)行及(jí)文明生產。在幾年的工作中,為了解決這一問題,多(duō)次進(jìn)行小改小革。
1、潤滑方式改造的曆程
1.1毛(máo)氈密封改(gǎi)為單層骨架油封
原軸承箱密封(fēng)是用毛氈密封。泄(xiè)漏非常嚴重,每台泵耗油量約為300kg/a,造成大量機油浪費,地麵上油汙厚厚一層。
為了改變(biàn)這種(zhǒng)漏油狀況,改毛氈密封為骨架密封,方法如下:
①對軸(zhóu)承箱的內外端蓋進行加工,車出一個Φ65mm,深12mm的圓孔(kǒng),適合放一個規格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。
②將毛(máo)氈取掉,把骨架油封用錘子輕輕打進去,並正確安裝。
經過(guò)改造後,設備運轉正常,振動位移為0.04mm左右,軸承外測溫度為50℃左右,每台(tái)泵年消耗機油僅需50kg左右。保持了泵房清潔衛(wèi)生,杜絕了由於缺油造成軸承、軸損壞事(shì)故的發生,使設備運行完好。
1.2單層骨架油封改為雙層骨架油封(fēng)
為了使泄漏量更加減少,根據軸承箱端蓋的結構情(qíng)況,又提出了改造方案,把軸承箱端蓋內孔加工為Φ65mm通孔。將單層骨架油封改為雙層骨架油封:
試運行表明(míng),這種方法對防止漏油在短期內是非常有效的(de)。但連續運(yùn)行(háng)6個月以後,由於(yú)骨(gǔ)架油(yóu)封磨(mó)損又會(huì)增大泄漏量。
2、骨架油封的缺陷
將(jiāng)毛氈(zhān)油(yóu)封改為骨架油封,使用了4a,雖然效果較好,但是(shì)也有明顯的缺陷。
在實際工(gōng)作中,因為骨架油封壽命較短(duǎn),需要經常更換,在更換骨架油封時,需要將(jiāng)設備全部解體(tǐ),一方麵增加工人勞動強度,另(lìng)一方麵在設備解體檢(jiǎn)修(xiū)過程中,有時(shí)會造成葉輪、軸承等零件的(de)損壞,不符合設備經濟管理(lǐ)要求,但(dàn)如果不換油封,造成泄(xiè)漏,不利於密封,也直接影響軸承壽命。總之,實(shí)踐證明:骨架油封沒有(yǒu)徹(chè)底解決這種結構的軸承箱漏油問題。
3、潤滑脂代(dài)替潤滑油
目前,又便(biàn)宜又無泄漏的密封裝置還沒有,有的密封效果(guǒ)好,但價格昂貴,經濟上不可行。經過(guò)調查研究,決(jué)定大(dà)膽試驗——用潤滑脂代替(tì)潤滑油來潤滑。
3.1改造(zào)方法
考慮到泵軸功率隻(zhī)有18.5kw,流量隻有200m3/h;泵轉(zhuǎn)速(sù)為1450r/min,線速度為(wéi)3.4m/s。從以上兩點看,用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑是可行(háng)的。
3.2具體方法如下
①把油箱內的機油放掉(diào),對軸承箱進行清洗。
②把軸承箱(xiāng)兩端(duān)的端蓋及(jí)放油孔絲堵打開(kāi),以(yǐ)排除箱體內空氣。
③用黃油槍把鋰基脂由加油孔向軸承箱內加注(zhù),加到潤滑脂從兩端蓋及(jí)放油孔擠出,視為加滿,並上(shàng)緊軸承端(duān)蓋及放油孔(kǒng)絲(sī)堵。用手盤車,使潤滑(huá)脂在(zài)箱體內分布均勻。
啟動泵後,開出(chū)口閥門,使泵在(zài)正常情況下(xià)運(yùn)行,監視泵兩端軸承溫度及油質情況。用紅外線測溫儀監測溫(wēn)度,經改造(zào)後振動位移為0.04mm左(zuǒ)右。
潤滑(huá)脂(zhī)油質(zhì)良好、無變化,水泵運轉正常,從溫度監測(cè)數據和振動監測數據可(kě)以看出,用潤滑脂代(dài)替(tì)潤滑油是可行(háng)的,能在同類型泵上推廣使用(yòng)。
3.3潤滑脂潤滑效果
潤滑脂(zhī)不易泄(xiè)漏,有利於(yú)水泵(bèng)軸承的潤滑,確(què)保水泵安全穩定運行,大大減少加油量和加油次(cì)數。不但節油,而且降低工人的勞動(dòng)強度。具體來(lái)說(shuō):
①節省油費用。使用潤滑油脂每台水泵消耗為9kg/a,費用(yòng)為63元/a。而機(jī)油消耗量在骨架油封完好(hǎo)情況下4kg/月,費用(yòng)為200元/a。每台泵可節約(yuē)137元/a,大大降低了潤滑費用。
②減少(shǎo)檢修費用。骨架(jià)油封平均壽命為(wéi)4個(gè)月,為更換骨架油封,每(měi)年需解體檢修3次左(zuǒ)右,試(shì)壓爆破檢測儀(yí),改為鋰基脂潤滑,減少人工費。材料費、機械費,並(bìng)避免(miǎn)了在檢修過程中造成(chéng)設備零件的損壞。
③延長了設備運行周期。從振動、溫度等方麵監測,使用(yòng)潤滑脂密封性能好,軸承運轉良好,延長了軸承(chéng)的使用壽命。
④改善了崗位環境。
4、結語
總之,用潤滑脂代替(tì)機械潤滑油,對(duì)這種轉速低、流量不大的水泵是切實可行的,並且有著明顯(xiǎn)的經濟效益、環境(jìng)效益,是使設備經濟合理運行的一項有(yǒu)效措施。