作(zuò)者:周曉慧 吳廷枝(zhī) (湖北省保康(kāng)縣馬(mǎ)橋二級水電站)
一、對水導軸承甩油原因的分析(xī)
馬(mǎ)橋二級水(shuǐ)電站是一座徑流式電站,三台機組均屬立軸混流式,其(qí)中1#機3000kw,型號是HL123-LJ—140;2#、3#機1250kw,型號是NL263-LJ-100。1981年3月正式並網運行,到1983年開始出現主軸密封漏水量增加,引起水導軸承(chéng)甩油。此後越來越嚴重,三台(tái)機組(zǔ)都先後多次出現過甩油後未及時發覺,造成水導瓦燒壞的事故。1987年~1988年,甩油問(wèn)題已成為電站運行中的主要問題,每年甩油2×103-3×103kg。
究其原因(yīn):60年代至70年代機組的水導軸承(圖1)緊挨著主軸密封與(yǔ)轉(zhuǎn)輪,由軸頸、軸瓦、油盆等部件組成。軸領與主軸(zhóu)做成一體與轉輪(lún)一起旋轉,軸瓦固定在油盆內,同油盆一(yī)起固定在頂蓋上,油盆的內壁與大軸之間有一定的自由空間。正常運(yùn)行時,這個(gè)空間與大氣連通。一旦漲洪水時,水夾雜著大量的泥砂,從轉輪密封漏出,擠到密封塊與動環(huán)之間,加速其磨損,加大密封間隙(xì),增大(dà)漏水量。當漏水淹至油盆底時,這個(gè)空間(jiān)就與大氣隔絕了。由於主軸(zhóu)的旋轉,此空間會(huì)形成負壓,產生一定的吸力(lì),油盆的油在這個吸(xī)力的作用下,翻過內壁擋油圈流到油盆外麵去,即造成甩油。甩油後,伴隨著水導軸承幹摩擦的噪音,機組擺度振動增大。由(yóu)此看來,甩油的主要(yào)原因是主軸密封漏水量過大(dà),超過正常(cháng)的自排(pái)能力,引起水導(dǎo)軸承油盆底部的水位升高。

圖1 60-70年代水輪機結(jié)構示意圖
1.軸頸;2.軸瓦;3.真(zhēn)空;4.擋油圈
解決甩油(yóu)的方法除了在軸頸上方鑽孔,破壞油盆內壁上端與(yǔ)主(zhǔ)軸之間的負外壓(我站鑽孔後仍然甩油),還(hái)有兩個方法:即減少漏水量和加大排水量。
二、提高主軸密封的檢修工藝(yì),減(jiǎn)小漏水量
主軸密封(fēng)是(shì)防止壓力水沿著(zhe)主軸與固定部件之間的間隙進入廠(chǎng)房的(de)關鍵裝(zhuāng)置。我站(zhàn)三台機組均采用(yòng)機械式尼龍端麵密封,此裝置(如圖(tú)2)由動環、密封塊、托盤、引導柱、彈簧、橡皮圓條和支承座等組成。不鏽鋼動環固定在主軸上,密封(fēng)塊用壓(yā)環固定在托架上,密封塊是用聚四(sì)氯乙烯做成的(de)分半密封圈。在托盤與支承座之間裝有六個彈簧,靠彈簧的壓緊力使密封塊緊貼著動環起(qǐ)密封作用。

圖2 機組密封裝置示意圖
1. 動環(huán);2.密封塊;3.托盤(pán);4.引導柱;5.彈簧;6.支承座;7.壓環;8.橡皮圓條
密封(fēng)裝置的工作(zuò)條件決(jué)定了它(tā)必然會有磨損,需要定期(qī)檢修。引起漏(lòu)水量增(zēng)加(jiā)從而使檢修周期縮短的主要原因有以下(xià)三個方麵:一是機(jī)組的振動與擺度過大;二是水內夾雜泥砂較多,主軸密封磨損較快;三是主軸密封工件的質量及檢修達不到工藝要求。在(zài)提高主軸密封的檢修水平上,我們(men)通(tōng)過(guò)實踐,摸索出了以卜(bo)幾點經(jīng)驗(yàn):
1.保證托盤(pán)下麵的每(měi)一個彈簧彈力均勻,每次檢修都應逐個檢查彈簧的彈力情況,對不合格的彈簧要(yào)更換以加大彈力。如果彈簧的壓緊力不均勻,密封(fēng)塊(kuài)容易出現偏卡偏磨,止水性能不穩定。
2.防止(zhǐ)動環和(hé)密封塊的微量變形造成接觸麵不密封。動環(huán)和密封塊在運輸(shū)、保管的過程中受力受熱都可能變(biàn)形。其工件在加工中也可能(néng)存在問題。對此,應先將準備安裝的密封塊和動環配合在一起,觀察其配合情況,並(bìng)用塞尺測量其配合間隙,如果發現有局部變形應進行打磨,校正處理。
3.動(dòng)環在安裝時,先用石墨粉(fěn)或黃油塗在(zài)其內圓二,然後緊箍在主軸上,再拆下來觀察其與(yǔ)主軸配合(hé)情況,如果發現內圓與主(zhǔ)軸配合不好,可用砂紙或油(yóu)石進行處理,並要反複試裝直到合格。
4.在安裝時,密封塊接(jiē)頭處應無間隙,固定密封塊的壓環保持四周壓力均勻,螺絲無滑扣、卡死、不到(dào)位等現象(xiàng),以保證密封塊在工作時不(bú)出現移位(wèi)。
5.蟬簧引導(dǎo)柱上的定位螺母要留出3~5mm的調整間隙,以(yǐ)便密封塊磨損後起軸向調節作用。
6.保證托盤與支承座連接處的橡皮條直(zhí)徑合適,沒有老化現象,接頭(tóu)牢固。橡皮條的直徑太小起不到(dào)止水作用(yòng),直徑太大會把(bǎ)托(tuō)盤(pán)卡死,使彈簧失去(qù)作用。老化了的橡皮圓條磨損快,受力易折斷。
7.對安裝後的主軸密封應進行整體測試。先用塞尺測量(liàng)動環(huán)與密封(fēng)塊之間的間隙是否符合要求(qiú)。在托盤四周多(duō)處加力看彈簧(huáng)上(shàng)下運動是否自如,測(cè)量其密封間隙。若出現卡死現(xiàn)象或間隙發生明顯變化,均應重新調整,直到合格後方可回(huí)裝。
三、利用尾水(shuǐ)真空的吸力抽水,加大排水量
隨著(zhe)運行時間的推(tuī)移,密封裝置的漏水量逐漸增(zēng)大,利用尾水真空抽水可延長檢修(xiū)周期2-3個月。
混流式水輪機在運行中,轉輪出口和尾水管進口處產生低壓渦帶,為防止(zhǐ)空腔氣蝕(shí),配有一套尾水真空補氣裝(zhuāng)置,即在(zài)屬水管進口處設置十字架補氣管,總管通過尾水管壁接出外麵,由補氣閥(fá)控製補(bǔ)氣量。我(wǒ)們就利用機組在運行(háng)時(shí)本身所產生的吸力排出主軸密封的漏水。
首先,我們在補氣管上加橡皮管直接(jiē)插入主軸密(mì)封(fēng)旁,用(yòng)補氣閥調(diào)節抽水量的大小。
改造後(hòu)運行了一段(duàn)時間(jiān),我們又綜(zōng)合分(fèn)析運行情況,認為機組的漏水量與運行工況有關。一(yī)般檢修後1-2個月內機組自流排水能夠滿足運行要求。在檢修後第3—5個月漏水量逐漸加大,需要加大排水量。L#機轉輪安裝高程低,尾水真空小,漏水量大。而2#、3#機(jī)轉輪安裝高(gāo)程較(jiào)高,真(zhēn)空值一般(bān)在2×104 -4×104Pa範圍內,運行中有部分吸力被浪費。這樣,我們將三台機組的尾(wěi)水真空補氣裝置連通起來,從(cóng)而加大(dà)了(le)排水量,保證了各台機組水導軸承不再甩油。
這套裝置延長了主(zhǔ)軸密封檢(jiǎn)修周期(現在主軸密封的檢修周期一般是(shì)6—8個月,Z長(zhǎng)可達14個月(yuè)),還減少了集水(shuǐ)井水泵抽水的工作量,保持了水輪機(jī)房工作現場的整潔。