唐錦鳳
(平果鋁業公司機動處,廣西平果縣 531400)
摘 要:介紹了一次風機(jī)軸承故障的處理過程,總結了設備故障檢修中忽視故障原因診斷的經(jīng)驗教(jiāo)訓,揭示並證明了設(shè)備(bèi)故障(zhàng)處(chù)理中“發現問題比解決問題更為重要”的(de)論斷。
關鍵詞:旋轉設備;軸承;故障處理
企業很多大型旋(xuán)轉設備(bèi),如磨機、風機、空壓機等都是旋轉設(shè)備,這些設備旋轉的中介就是軸承,負荷比較(jiào)大、轉速比較高的設備很多用的是滑動軸承,其他大部(bù)分用的是滾動軸承。近(jìn)幾(jǐ)年來,軸承問(wèn)題雖(suī)不多見,但常碰(pèng)到檢修質量與軸承質量扯不清的情況,下麵就以一個具體事例來探討軸承故障的診斷(duàn)處理方法。
1 軸承故障檢修實例
2001年3月,熱電廠3#引風(fēng)機新裝的軸承不到(dào)40h就損壞(huài)了,懷疑是軸承問題。熱電廠等進口的日本NSK軸承到貨後解體軸(zhóu)承座,發(fā)現靠(kào)風機端的軸承基(jī)本上沒有損(sǔn)傷(shāng),靠電機端(duān)的軸承損壞了,從損壞的軸承磨損情況可以看出是承受了非正常軸向力造成(chéng)的,因為銅保持架兜底被滾珠磨出一個(gè)台階,但軸承滾道、外滾道基本沒受傷,隻是由於過熱(rè)造成滾道、滾珠(zhū)有些變色,後經核(hé)實,在事故停機前(qián),曾(céng)測得軸承軸向(xiàng)振動(dòng)值達16mm/s,從頻譜分析,國內軸(zhóu)承生產廠家的技術人員到現場判斷不是(shì)軸承(chéng)問題。然而檢修人員沒有找(zhǎo)其它方(fāng)麵(miàn)的原因,就忙於安裝新軸承,經試車運行,仍然是靠電機端(duān)的軸承有問題,溫度高,軸向振動(dòng)值達15mm/s,頻譜與前次測試基本一(yī)樣,運行幾個小時就停機,拆下的軸承損壞情況與(yǔ)前次基本相同,隻是運行時間短損傷沒有前次嚴重。當時,筆者提出應(yīng)重點檢查設備其它方麵的原(yuán)因,但從檢修人員到(dào)管理者仍(réng)懷疑是軸承問題,認為檢修無(wú)問題,設備也沒問題,就是備(bèi)件質量問題,所以又換標準(zhǔn)遊隙的軸承安裝(前(qián)幾次裝的(de)是C3遊隙的軸承),裝好(hǎo)後試車(chē)運行仍然有問題,振動小(xiǎo)一些,但溫度很高,因為遊隙變小,振(zhèn)動相對來(lái)說(shuō)就小一些,而溫度相對就高了。先(xiān)後換了(le)3次軸承,還(hái)是未解(jiě)決問題,隻有請(qǐng)檢(jiǎn)修公司(sī)來檢查軸承座。
經上車床檢測,軸承座已經變形(xíng),修正(zhèng)後再裝(zhuāng)上瓦(wǎ)房店軸承廠的軸承,試車成功。
2 軸承故障(zhàng)的診斷
這次處理這麽一個不(bú)大的問題,前後整整(zhěng)花了一個多月的(de)時間,更換了9個軸承(其(qí)中(zhōng)靠電機端換了7個),有中國(guó)瓦房店的、有日(rì)本NSK的(de),有標準遊隙的,也有C3遊隙的,有本公司(sī)買的,也有向外單位借的(de),但Z後實(shí)踐證明不是軸承問題,是我們在檢修過程中調整不當把(bǎ)軸承座弄變形了造成的,所以,這次(cì)檢修值得認真總結經驗教訓。
(1)軸承的(de)損壞(huài)僅僅是一種現象,而(ér)引起的原(yuán)因,應該深入實(shí)際(jì)調查研(yán)究。先後幾次(cì)安裝的軸承,損壞都是在設備的同(tóng)一側,而且(qiě)不同廠家、不同遊隙、不同批次生產的軸承表現出的故障(zhàng)基本相同,隻有設備出了故障才能使不同的軸承出現同一故障,這在哲學上叫運用邏輯思維來推理判斷問題。在整個問題(tí)的處理過程(chéng)中,先沒有(yǒu)問一個為什麽,就盲目下結論是備件質量問題,在處理問題的思考方法上違背了辯證法的觀點。大家知(zhī)道,造成設備(bèi)故障的原因有多種,軸承問題(tí)隻是其中一種,其它問題Z終也(yě)會體現在軸承上麵,因為軸承是轉動體與非轉動體的中介,設備出問題都會(huì)影響到軸承。檢修時認定軸承有問題,沒有全麵分析其他方麵有沒有問題,如自己的安裝有沒有問題,這樣一來(lái)就造成了整個問題(tí)處理過程的複雜化,處(chù)理問題的思路錯(cuò)誤使“工人師傅遭累,公家錢財遭罪”!這也說明,雖然我們站在不同的角度看問題(tí)會(huì)有所(suǒ)不同,還有個人閱曆、知識麵不同看問題也不同,但(dàn)隻(zhī)要用辯證的觀點分析問題解決問題,一切(qiē)問題就會迎刃而解(jiě)。
(2)各級(jí)管理部門的管理人(rén)員處(chù)理問題一定要分別站在不(bú)同的立場,用科學思維明確處理(lǐ)問(wèn)題
正確思路,這樣才會減少人為因素影響,盡快找到問題所在,縮短(duǎn)處理問題的時間。因為每台設備(bèi)發(fā)生故障都有(yǒu)它的原因,而(ér)且有些是多種原因(yīn)造成的,所以尋找問題比處理問題要難(nán)得多,如知道問題所在,更換零部件幾個小時就可解決。據統計,解決一個問題70%以(yǐ)上的(de)時間要用在找出問題的原因上,用在解決問題上的時(shí)間不到30%,因此,平果(guǒ)鋁瞿向東經理提出了:“發現問題比解決問題更為(wéi)重要”的論點。
(3)檢修(xiū)過程(chéng)的原始記錄積累非常重要,目前(qián)我們的檢修無標準,過程無記錄(lù),現場的檢修憑感覺,憑經驗,有時檢修經過多次調整修好了也不知道怎麽調整(zhěng)修好的,因沒有檢修(xiū)過程記錄,等下次(cì)檢修又無基準、無對照、無參考,隻(zhī)得又從頭(tóu)開始。這樣周而複始(shǐ)養成(chéng)的不(bú)良習慣很難提(tí)高檢修水平。總之,設備出了故障,解決(jué)問題的關鍵就(jiù)是人,那種(zhǒng)盲目檢修靠碰運氣是提高不了檢修管理水平的,隻有提高我們檢(jiǎn)修管理人員和檢修人員的綜合素質,保證有一條(tiáo)處理(lǐ)問題的清晰正確思路,每次檢修能找出問題的真正(zhèng)原因所在,做好(hǎo)每次檢修過程記錄,並形(xíng)成一種必須執行(háng)的製度,不斷歸納總結經驗,學會運用科學思維來(lái)提高判斷問題的能力,才能提高檢修管理(lǐ)水平。