汽輪機前箱和中軸承箱噴油煙的(de)原因分析及處理

2008-10-06

1 、3號汽輪機組油係統概況 

  焦作電廠3號機係東方(fāng)汽輪機(jī)廠生產的N200-130/535/535型汽輪(lún)機(jī),於1999年進行了通流部分改(gǎi)造和調節係統DEH改造。原設計的油係統(tǒng)采用傳統的主軸直(zhí)流驅動的主油泵-射(shè)油(yóu)器係統,調節保安係統用油(yóu)由主油泵直接提供(gòng),軸承用油由射油器供給,射油器(qì)的動力油也直(zhí)接來自主油泵。主油泵出油分成兩(liǎng)路,一路通向調(diào)節(jiē)保安係統,一路通向射油器,兩隻射(shè)油器並(bìng)聯,一隻向潤滑係統供油,一隻向主油泵進口供油。DEH改造後,主油泵通(tōng)向調節保安係統的一路僅供機械危急遮(zhē)斷保安部分用油(yóu),主(zhǔ)汽閥及調速汽閥的控製用油由(yóu)單獨的高壓抗燃油係統供給。在各個軸承的進油口(kǒu)設有節(jiē)流孔板控製(zhì)軸承的潤滑油量。各軸承和原(yuán)調節部套的回油通過軸承箱和回油母管流回主油箱。前中箱回油(yóu)共用一支(zhī)回油母管,其餘軸承回(huí)油共用一支回油母管。回油管道朝油箱方向(xiàng)有一個逐步下降的坡度,使管內回油(yóu)呈半充滿狀態,以(yǐ)利於各軸承箱內的油煙通(tōng)過(guò)油麵上的空間流到油箱,再(zài)經排煙風機排走。本機油係(xì)統配置兩台排煙(yān)風機,排煙(yān)係統要求軸承箱內維持-10~-20 mm水柱(zhù)的負壓為(wéi)佳。 

  2、 前箱及中(zhōng)軸承箱內正壓(yā)冒油煙 

  焦作電廠3號機前箱及中軸承箱內正壓冒油煙嚴重,由於前箱和中軸承箱位於汽輪(lún)機(jī)的高溫區,冒出的油煙浸入汽缸接近軸承箱(xiāng)位(wèi)置的保(bǎo)溫(wēn)內,積油一(yī)多(duō),遇運行(háng)工況變化時,極易發生火災。實際生產中中(zhōng)軸承箱兩端已多次起火。

  另外在機組的正常運行過程中,油氣經常無規律地、間(jiān)歇性地從中軸承箱自動排油煙孔(kǒng)突然噴(pēn)出(chū),有時由於溫度較高等其它原因,噴出的油氣(qì)燃燒成為火龍,對巡視人員人身安全及設備運行安(ān)全構成威脅(xié)。經調查,從2002年下半年至2003年5月,3號機小修數月期間(jiān),噴火次數達數十次之多。

  3、 前箱及中軸承箱內較高正(zhèng)壓形成的(de)原(yuán)因(yīn)分析 

  前箱(xiāng)及中軸承箱內(nèi)排煙(yān)不(bú)暢是(shì)正(zhèng)壓形成(chéng)的根本原因,而對3號機形成排煙(yān)不暢的主要因素分析如下: 

  (1) 主(zhǔ)油箱油位高,使潤滑油回油口擋板方箱內積聚空氣,導(dǎo)致回油排煙不(bú)暢。我們經過調查並(bìng)和(hé)其它機組進行比(bǐ)較(jiào),實際運行中,本機(jī)主油箱油位控製在50~330 mm,習慣控製在160 mm左右,和運(yùn)行指導書的設計規定(dìng)相符(fú)。但在(zài)調試該機組主油箱的油位時,卻發現降低主油箱油位可以有效地(dì)減低前箱內較高的正壓。當主油箱油位降至前箱及中軸承箱回油口擋板方箱(除泡(pào)沫板)的下沿時(shí),前箱內(nèi)為(wéi)負壓運行,但此時主油箱油(yóu)位(40 mm)已低於主油箱油位的低報警值。可以斷定,在正常運行中,因要保持主(zhǔ)油箱油位,使主油箱(xiāng)內(nèi)潤(rùn)滑(huá)油淹沒前箱及(jí)中軸承(chéng)箱回油口擋板方箱的下沿,加之回油口擋板方箱上排汽孔(kǒng)過小易堵塞,從而(ér)造成(chéng)回(huí)油口擋板方箱內積聚的空氣無法排出,使前箱及中(zhōng)軸承箱的回油不能順利排至油箱。

  (2) 中軸承箱內油位過高,淹(yān)沒中軸承箱回(huí)油 

  管導致回油排煙(yān)不暢。中軸承箱排油煙管管口設(shè)計置於2號軸承後側、中軸(zhóu)承(chéng)箱中(zhōng)壓側,中軸(zhóu)承箱中壓側內空間較小,高壓側內空間較大。2號軸(zhóu)承兩側的(de)排煙抽(chōu)吸空間靠(kào)軸瓦下側的回油通孔相(xiàng)連(lián)接,一旦中軸承箱內油位升高(gāo),淹沒(méi)回油通孔時,2號軸承兩側的排(pái)煙抽吸(xī)空間將互不相通,中軸承(chéng)箱高壓側的油煙將無法排出,從而導(dǎo)致中軸承箱高壓側正壓,壓力積聚到一定值時將不可避免地向外噴油。在機組運行時(shí),檢查(chá)了中軸承(chéng)箱內的油位,發現運行油位(wèi)已淹沒了2號軸(zhóu)承下方高中側的回油(yóu)通孔和中(zhōng)軸承箱的回油(yóu)孔。所以可以認為中(zhōng)軸承箱(xiāng)內油位過高是中軸承箱正(zhèng)壓噴油的直接原因。

  (3) 隨著機組運行工況的變化,汽輪機軸端漏汽漏入軸承箱導(dǎo)致軸承箱內正壓,成為3號機(jī)間歇性噴油(yóu)的主要誘因。 

  4 采取(qǔ)的措施 

  針對以上分析出的(de)3號機前箱及中軸承(chéng)箱內正壓冒油煙嚴(yán)重的主要原因,采取了如下措施: 

  (1) 在主油箱內前箱及中軸承箱回(huí)油口的(de)擋板方箱上沿,開一個100 mm×300 mm的方孔,以解決前(qián)箱及中軸承箱回油口的(de)擋板方箱內存在空氣致使回油不暢的問題。 

  (2) 在中軸承箱左側位於中軸承箱高壓側的窺視窗(chuāng)上加裝一排煙管路接至排煙(yān)風機係統母管上,用閥門控製,靠排煙風機係統(tǒng)調整中軸承箱(xiāng)保持微負壓。 

  經過改(gǎi)造後,運(yùn)行至今,再未(wèi)發生一起中軸承箱的噴油事件,前箱及中軸承箱按(àn)設計要求保持了微負壓,消除了威脅人身(shēn)生命(mìng)安全和機組設備運(yùn)行安(ān)全的重大事故隱(yǐn)患。

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