高壓電動機軸承燒毀事故

2007-12-27

某熱電廠排粉(fěn)機配備的電動(dòng)機功率(lǜ)為220 kW,電壓為6 kV。電動機軸伸端采用2322E圓柱滾子軸承,非軸伸(shēn)端采用6322深溝球軸承。2004年該電動(dòng)機在運行中,出現軸伸端軸承(chéng)溫度急劇升高、軸承油蓋變色,並伴(bàn)有焦糊味煙氣冒出的情況。運行值班(bān)人員停機後檢查發現,電動機軸(zhóu)伸(shēn)端軸承燒毀,與(yǔ)電動機轉子抱死。 1 事故調查 事故(gù)發生後,檢修人員對(duì)該電動機進行了解體檢查,發現: (1) 電動機軸伸端軸承燒毀,軸承架、滾子磨損嚴重、脫落,軸承外圈局部變為藍色; (2) 軸承室有明顯磨(mó)損痕跡,並伴有較深(shēn)裂紋; (3) 轉子(zǐ)軸與內、外側油蓋結合處,有多(duō)處較深的(de)磨痕; (4) 電動機軸伸端軸承內、外側油蓋燒毀。 解體檢查後,又查看了該電動機(jī)的維修記錄,發(fā)現電動機於2年前曾更換過兩(liǎng)端軸承。在更換軸承時,發現電動機軸伸端軸承與軸承室公差配合存在問題,軸承有輕微走外圓現象,但未進行處理。更換軸承後,此電動機隻在(zài)2004年2月份補充(chōng)加油一次,除此之外,未有任何維護保養(yǎng)記(jì)錄。 2 原因分析 (1) 檢修人員未對軸承(chéng)走(zǒu)外圓的缺陷進行處理,導致軸(zhóu)承在長期運行後發熱、燒毀。 (2) 檢修人員未能及時(shí)對電動機進行加油(yóu)維護。 按規程要求,此電動機的補充(chōng)加(jiā)油周期為2 000 h;清洗軸承、更換潤滑脂(zhī)的周期為1年。但在2年多的運行中,隻補充加油一次(cì),且未更換過(guò)潤滑脂。由於電機運行環境較差,加(jiā)之長期運行,使油質變差、軸承缺油,造成軸承(chéng)燒毀。 (3) 該(gāi)電動(dòng)機軸承加(jiā)油時,正好處於冬季,氣溫較低,潤滑油硬度增加。由於加油操(cāo)作方法(fǎ)不當,致使油脂(zhī)不能充分進入(rù)軸承內部,起不到良好的潤滑作用,造成軸承燒毀。 (4) 運行人員在發現(xiàn)電動機有發熱(rè)現象(xiàng)後,不是及時用就(jiù)地事故按鈕緊急停運故障設備,而是先向領導匯報,再停運設備,延長了事故處理時(shí)間,造成事故擴大(dà)。 3 預防措(cuò)施(shī)及對策 (1) 更(gèng)換電動機兩端軸承、軸(zhóu)伸端軸承室及內、外(wài)側油蓋,並對磨損的電動機轉子軸進行修補。 (2) 製定《電動機(jī)軸承加油維護工作條例》,重新明確和強調電動機軸承的補充加(jiā)油和大修周期。 (3) 組(zǔ)織檢修人員進一(yī)步學習電動(dòng)機維修規程,提高業務技(jì)能。強化(huà)設(shè)備維護的組(zǔ)織管理。同時要求,在冬季對運行設備補充加油時,應適(shì)當對電動機軸承油蓋加熱,以使新潤滑脂(zhī)能充分進入軸承內部(bù)。 (4) 在對設備的運行管理上,要求對出現異常(發熱、有(yǒu)異音、震動)的設備加強(qiáng)運行監視,並及時對設備(bèi)進行停運維護。(來源:河南安全(quán)生產信息網)
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