抽水蓄能機組聯合軸承(chéng)瓦溫油(yóu)溫高的處理

2007-07-18

Solution on Overtemperature ofHigh-temperature Oil of Shoes or Shafts at Combining Bearings ofPumped Storage GeneratorSets 十(shí)三陵蓄能(néng)電廠(北京昌(chāng)平102200)   摘 要:十三陵蓄能電廠4台機組自投產以來均存(cún)在推力瓦(wǎ)瓦溫(wēn)高、油溫高問題。推(tuī)力瓦運行溫度一般為80~85℃,在夏季,因冷卻水和環(huán)境溫度高,運行瓦溫達90~94℃(報警93℃,跳閘95℃)。1998年曾因此被迫申請停機2次、運行中事(shì)故(gù)跳閘1次。經電廠將原裝的管式熱(rè)交換(huàn)器改造為板式熱交(jiāo)換器並(bìng)增容,徹底解決了此問題。 關鍵詞:聯合軸承(chéng);熱交換器;瓦溫;油(yóu)溫 中圖分類號:TK730.3+22 文獻標識碼:A 文(wén)章編(biān)號:1003-9171(2000)03-0037-02 1 機組概況及故障情況 1.1 機組概況 十三陵蓄(xù)能(néng)電廠安裝有4台美國VOITH公司製造的204 MW混流可逆式抽水(shuǐ)蓄(xù)能機組,機組參數見表1。
1.2 故障情況 自1995年12月23日1號機(jī)投(tóu)產(chǎn)後,陸續投運的4台機組均不(bú)同程度地存在(zài)聯合軸承推(tuī)力瓦瓦溫和油溫偏(piān)高問題,推力瓦運行溫度一般為80~85℃,夏季為90~92℃,Z高曾達94℃,聯合軸承油溫達74.5℃,而(ér)主機合同(tóng)要求推力軸(zhóu)承和下導軸承(chéng)瓦溫不高(gāo)於70℃。推力瓦瓦(wǎ)溫和油溫偏(piān)高曾導致數次被迫停機。即使是冬季冷卻水溫較低時(shí),熱交換器水側閥門(mén)全開,熱交換器出(chū)口油溫仍(réng)高於設計值(zhí)(45℃),嚴重影響(xiǎng)了十三陵蓄能電廠機組進行電網調峰、調頻和緊急事故備用的可靠性(xìng)。 製造廠家認為:此問題與中方提供的透平油空氣釋放值超過(guò)合同值3~4 min和測溫探頭位置不當有關。顯然,這不是問題的關鍵。Z終,製造廠不(bú)得(dé)不把推力瓦運行溫度提高到85℃。 設備製造(zào)廠家於1998年6月在2號機組上改進了推力軸承的噴油(yóu)嘴結構,並調(diào)整了油壓(yā),目的是增加油嘴噴油流速,以降低瓦溫,但未取得成功。 2 原因分析 十三陵電廠蓄能機組采用半傘式結構,聯合軸承坐(zuò)落在發電機的下機架上,設有外循環油係統,以滿足(zú)推力(lì)軸承、下導軸承潤滑、冷卻用油。 推力軸承共有8塊推力瓦,成傘形(xíng)均勻分布,每塊推力瓦重約250 kg。其支撐結構為彈性墊支撐方式。 從(cóng)結(jié)構(gòu)上看,推力(lì)軸承的油循環係統設計(jì)基本合理(lǐ),能滿足油槽內各部件(jiàn)潤滑、冷卻的需(xū)求。對此,十(shí)三陵蓄能電廠於1998年(nián)8月成立了攻關小組(zǔ),開始對4台機(jī)組聯合軸承油循環係統的運行參數分別進行測試、計算及相關的改造工作。 (1)機組聯合軸承油循環係統運行參數實測(cè) 實測數據見(jiàn)表(biǎo)2。
(2)熱交換器原(yuán)始(shǐ)設計參數 每(měi)台機組(zǔ)聯(lián)合軸承油循環(huán)係統(tǒng)安裝有2台(tái)美(měi)國REXROTH公司生產的(de)管(guǎn)式熱交換器,並聯運行。熱交換器設計條件見(jiàn)表(biǎo)3。 (3)聯合軸承係統(tǒng)的(de)實際熱(rè)負荷估算熱交換器實際熱(rè)負荷計算公式為: Q=GpCp(T1-T2) 式中Q--熱負荷,kJ/s; G--流量,m3/s; p--密度(dù),kg/m3 Cp--油的比熱,kJ/(kg℃)。 根據VOITH公司(sī)提供的原設計參數條件,估算出實際油的熱負荷計算公式為: Q=G油×1 811.6×(T1-T2) 實(shí)際(jì)水的熱負荷計算公式為: Q=G水×4 180×(T2-T1) 根據4台機組實測數據推(tuī)算出聯合軸承(chéng)係統的實際熱負荷見表2。
理(lǐ)論(lùn)上講,考慮到熱交換器表麵散熱的存在,熱交換器水側和油側(cè)熱負荷應近似相等。而從表4可以看出(chū),兩(liǎng)者相差很大(dà),說明油、水流量及進(jìn)出口溫度的實測(cè)誤差較大(dà)。但(dàn)從油側熱負荷看基(jī)本接近原設計容量。 從上述實測數據與設計值比較可見:油側熱負荷基本相同,但油、水(shuǐ)兩(liǎng)者的傳熱(rè)溫差實測(cè)值遠大於設計值,這足以說明熱交換器傳熱麵積不足或傳熱(rè)效率低下,對(duì)機組安全、穩定、經濟運行極(jí)為不利,必需對熱交換(huàn)器容量不足進行改造。 3 技術改造方案 為了得到實際需要的、足夠的熱交換器傳熱麵(miàn)積,在4台機組中選取3號機油(yóu)側實測熱負荷值乘以1.5倍(bèi)的係數作為估算熱負荷,即約1 250 kW。 根據調研結果(guǒ),目前國內的外資廠(chǎng)和合資廠生產的板式熱交換器均能滿足(zú)我廠對熱(rè)交換器熱負荷、工作壓力、油、水側進出口溫度和布置現場及管路改(gǎi)動小的要求,是目前的Z佳方案(àn)。 改造(zào)後係統布(bù)置在(zài)現有熱交換器處,隻是在熱交換器內放置一過濾器,以防水中雜物(wù)堵(dǔ)塞。另(lìng)外在油側和水側各(gè)加一個排空閥以利維護(hù)檢修。  改造後的熱交換器增大了傳熱(rè)麵積50%,確保機組(zǔ)在30℃的(de)冷卻水條件下運行中冷油溫度不高於38℃,熱油溫度在55℃左右,以使(shǐ)運(yùn)行中推力軸承的瓦溫(wēn)恒定在一較合適(shì)的溫度。此(cǐ)外(wài),加裝了熱交換器的(de)冷卻(què)旁路閥,以便在冷卻(què)水溫低時調整油溫。 4 結語 目前,十三陵蓄能電廠已完成(chéng)4台(tái)機組的聯合軸承熱交換器的改造,將原裝的設計容量為875kW的管式熱交換器全部更換為容量(liàng)1 250 kW、國內水電廠很少使用的板式熱交換器。經半年多的(de)運行證明,改(gǎi)造取得了圓滿成(chéng)功,熱交換器出口油溫基本保持在26~30℃,推力瓦溫度為71~75℃,達到機組投產以來的Z低溫度。 總之,十三陵蓄能電廠機組的(de)聯合軸承熱交換(huàn)器改造,徹底消(xiāo)除了隨機組原裝熱交(jiāo)換器(qì)容(róng)量(liàng)不(bú)足造成推力瓦瓦溫、油溫高,機組不能安全渡過夏(xià)季的重大設備(bèi)事故(gù)隱患,對提高十三陵蓄能電廠機組運行的安全性、可靠性和整個電廠經濟效益具有顯著的效果。
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