鞠邦(bāng)興
(哈爾濱軸承集團(tuán)精密公(gōng)司)
摘 要:群策群力,認真細致,按摸索拆卸(xiè)件的先後順序,做好標(biāo)記,在機(jī)修分廠(chǎng)導軌磨(mó)上修整了各接(jiē)觸麵,通過努力用(yòng)國產同類產品(pǐn)取替它,我們首先選用了國產YB-25變量葉片泵來代替安裝,如T-107的橫向進給大往複麵上原有(yǒu)的耐磨材(cái)料受到了嚴重磨損,我們決定用國產Z新(xīn)耐(nài)磨材料――聚氯乙稀耐腐蝕板替代已磨損(sǔn)的耐磨材料。用滾針銅保持架(jià)繞製了各式閥芯彈簧來滿足設備需(xū)求,改造了齒形皮帶(dài)輪全部國產化(huà)。
關(guān)鍵詞:磨床導軌;進口設備;國產化;液壓變量泵
82年是我們哈軸起步騰飛的年份,為適應市場對產品產量及質量的需求(qiú),總廠為(wéi)當時所在的成品十(shí)一(yī)分廠從(cóng)日本購進了T-107、T-147外溝磨床各四台,分廠的月(yuè)產量一直(zhí)都在100萬(wàn)套,Z高時達到月產125萬套,引進了高檔設備(bèi)後,就能使我們更(gèng)好(hǎo)地(dì)完(wán)成生產任(rèn)務。
但是,隨著設備超負荷工作時間的推移(yí),維修設備的各種問題也不斷出現了,正因為這八台設備故障率逐年增加,導致正常生產工作(zuò)受到嚴重影響,為此在分廠領導指揮下,我們開始階段性對進口設備在維修的同時,增加了改造工(gōng)作。
8台設備出現的Z大問題是縱向(xiàng)進給往複台、滑軌其上(shàng)下左右四個接觸麵都已嚴重磨蝕,甚至出現較大麵積的剝落,由於設備在工作中,往複振動大,由此嚴重影響了產(chǎn)品的精度和光度。麵對進口設備日(rì)常的維(wéi)修(xiū)也就是對表麵件的(de)修、調、換,而對大往複的拆卸,往複時常會發生進口設備、尤其(qí)是日(rì)本(běn)設備(bèi)可用不可(kě)拆,可拆又裝不上的問題,我們能(néng)否(fǒu)妥善完成(chéng)的確是個大問題,但麵對分廠生產的急迫需求,我們Z終決定對設備逐台改造,我和(hé)同誌們在修理過程中,群策群力,認真細致,按摸索拆卸件的先後順序,做好標記,往(wǎng)複拆開後,在機修分廠導軌磨上修整了各接觸麵,為使新的往複表麵耐磨,我們以又去了外廠技術分廠對(duì)往複麵進行了淬火,使之硬度(dù)達到(dào)HB234-HB283,之後在我的帶領下,我們又對上下往複件進行了合研。為保證(zhèng)往(wǎng)複安裝後(hòu)的中心高基(jī)本不變,我們針對修複中消耗的2毫米厚度改原(yuán)用18×28滾子改(gǎi)為20×28滾子。
經過兩周的(de)細心努力,台維修加改造的進口設備一次交工試車成功了,該設備經半年的(de)生產使用驗證,其往複穩定性、精確性都(dōu)達到了使用要求。之後我和同誌們又陸續完成了另外7台設備,該部(bù)分的修複改造,為此分廠(chǎng)還特意為我(wǒ)們慶了功,並鼓勵我們要不(bú)斷努力,尤其是要繼續解決進口設備維修中其它問(wèn)題。
有了首次對進口設備的大修理改造,我們膽子大了,幹勁足了,還有這兩(liǎng)種(zhǒng)設備在引進時所配備的備件極少,在(zài)設備使用幾年後(hòu)備件(jiàn)短(duǎn)缺的問題就(jiù)日漸尖銳了,其中原配變量葉片泵使用磨損後,因為沒件可換而與(yǔ)日商聯係購買,他們竟然開出天價,且發運(yùn)時間太長,考慮生產(chǎn)工作急需正常開動的設(shè)備,一方麵故障設(shè)備沒件修複,我們做為哈軸工作多年的機修工人是不能坐視(shì)不管無動於衷的,我(wǒ)們經過反複商量決定,通過努(nǔ)力用國產同類產品取替它,我們(men)首先選用了國產YB-25變量葉片泵來代替安裝,我們將液壓油箱上層的(de)臥式油泵電機轉子端口按新油泵輸入軸徑擴了孔,並考(kǎo)慮到日後維修便捷,又在擴孔(kǒng)內(nèi)開了對位雙鍵槽,按新油泵的安裝絲孔修製接板孔,並按新油泵的輸入(rù)輸出口徑重新配(pèi)製了油管接(jiē)頭,該部分改裝後一次(cì)試車成功,液壓係統運轉正常。按照上述做法,我們(men)陸續完(wán)成了餘下十(shí)五台設備的油泵使用改造,充分保證了單位正常生產,同時(shí)也節約了大量資金,我們也得到了應有的(de)鍛煉,這一(yī)結果(guǒ)受到了分廠和技改(gǎi)部的嘉獎。
領導的嘉獎是對(duì)我們的激勵,我們還要繼續更好地修好改好設備。由於(yú)連續十多(duō)年的工作,如T-107的橫向進給(gěi)大(dà)往複麵上原有(yǒu)的耐磨材料受到(dào)了(le)嚴重(chóng)磨損,有的甚(shèn)至露出了底基、鑄鐵,由此嚴重影響了(le)運行的穩定性和精確性,產品質量也每(měi)況俱下,經多次探討和谘詢,我們決定用國產Z新耐磨(mó)材料――聚(jù)氯乙稀耐腐蝕板替代已磨損的耐磨材料。為保持原有中心高並保證往複麵平(píng)直,我們(men)按耐磨材料的厚度修整了往複麵,用高號汽油擦淨修整過的往複麵,再均勻地塗上913#環氧樹脂膠,Z後(hòu)將新耐磨材料粘(zhān)在往複麵上,用重物壓好(hǎo),固(gù)化24小時後再用刮刀修完導角後,將(jiāng)上下(xià)兩往複在(zài)床身上合(hé)研,刮(guā)削,Z終達到90%的接觸點。開動後加工產品達到工(gōng)藝(yì)要(yào)求,已完成6台。
多年來我們機修和生產(chǎn)工段密切配合,進口磨床上的托架軸、電機、電主軸、修整器等軸承全部采用國產化(huà)代替取得了很好效果,並改用滾針銅保持架又繞製了各(gè)式閥芯彈簧來滿足設備需求,改造了(le)齒形皮(pí)帶和帶輪全部國產化。
20多(duō)年來進口設備仍然在改造(zào)中,本人在多年工作中(zhōng)有很大的收獲和提高,使我更愛我的崗位(wèi),雖(suī)然在維修設備時付(fù)出了許多(duō)辛勤汗水,但看到每台設備修(xiū)好(hǎo)正常開(kāi)動時心中感到無比自豪,付出是值得的,我深深體會到要(yào)不斷的(de)充實自己,學(xué)習一些新的東西,提高維修水平和身邊同誌們(men)多進行一些小改小革,讓技改之花常開不敗,做一名優秀的維修鉗工(gōng)。
來源:《中小企業管理與科(kē)技(下旬刊)》

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