馬世明
(寧夏銀星能源(yuán)股份有限公司)
摘(zhāi) 要:某風場1.5MW風機齒輪箱潤滑係統(tǒng)在運行過程(chéng)中頻(pín)繁出現油壓過低報警,給風機正常(cháng)運行帶來(lái)不利影響。經過風電場現場谘詢勘查及技術(shù)分析,采用對潤滑係統(tǒng)機(jī)械泵進行電氣化改造(zào)的方法,有效解決了油壓(yā)偏低的(de)問題。並且,改(gǎi)造後的新係統能(néng)夠接受風機主控係統發出的控製指令,針對不同工況執行相應指令。
關鍵詞(cí):齒輪箱;潤滑係統;機械泵;電氣化改造
1 引言
風電齒輪箱作為風機的核(hé)心部件之一(yī),其潤滑係統對(duì)整個發電機組的工作狀況及使用(yòng)壽命起到至關重要的作用[1-3]。風力發電機中不同部件故障占故障總數(shù)的百分比如(rú)圖1.1所示,其中,潤滑係統的失效占風機失效類型的13.0%。因此(cǐ),有效保證潤(rùn)滑係統各部件的正常工作,是風機運維中的重要環節。在對某風場1.5MW風機的(de)監測過程中,發現其(qí)監測(cè)係(xì)統頻繁出(chū)現入口處油壓過低的報警,經過風電場現(xiàn)場谘詢勘查及技(jì)術分析,準備對主齒輪箱潤(rùn)滑係統機械(xiè)泵進行電(diàn)氣化改進。
2 潤滑係統的組成
潤滑係統指的是向機械設備或設備組的摩擦點(diǎn)供送潤滑劑(jì)的係(xì)統,包括用以輸送、分配、調節、冷卻和精華潤滑劑以及指示、報警和監控潤滑壓力、流量和溫度等參數的整套裝置。在風力發電機的潤滑中,潤滑部(bù)位包括主軸承部分的潤滑(huá)、齒輪箱部(bù)分的潤滑、電機部分的潤滑(huá)、偏航部(bù)分的潤滑、變槳部(bù)分的潤滑。其中,風力發電(diàn)機的主(zhǔ)要潤滑部(bù)分是齒輪(lún)箱。其潤(rùn)滑(huá)係統主要由球閥、電動泵組、機械泵、組(zǔ)合式(shì)油液汙染控製元件、冷卻器、壓力傳感器、功能閥組和(hé)軟(ruǎn)管組成其(qí)中,電動泵組、組合式油液(yè)汙染控製元件和(hé)功能閥組集(jí)成與一體,機(jī)械泵安裝與齒(chǐ)輪箱上,風冷卻器通過軟管串(chuàn)接於係統中(zhōng)。齒輪(lún)箱運行(háng)前由電動泵提供潤滑油至齒輪箱各個潤滑點,齒輪運行後開始驅動機械(xiè)泵(bèng),此時潤滑係統由電動泵和機械(xiè)泵同時供油。
3 油壓低的原(yuán)因
3.1潤滑係統(tǒng)管路泄露或(huò)堵塞
當齒輪箱中的潤滑油係統存在著冷油器(qì)的(de)泄(xiè)漏或者是潤滑油係統的堵塞問題(tí)時,如果不及時地(dì)進行處理,必定會引起潤滑油壓過低的問(wèn)題。
3.2油箱油位過(guò)低
如果齒輪箱潤滑係統油位過低,則(zé)會大大縮短係統回油時在油箱內的停留時間,容易導致油中所含有的水(shuǐ)和空氣無法有效地排(pái)除。此外,油箱油位過低還會讓潤滑係統吸入口無法有效地浸入油麵,從而加大了(le)泵中的空(kōng)氣含量,空氣會在設備的運(yùn)行過程中逐漸進入到主油泵,進而導致主油泵出(chū)口油壓過低的問題。經(jīng)現場檢查,未發現油位低於標準油位的狀況。
3.3機械泵正常工作異常
風(fēng)電齒輪箱設計機械泵是為了在電動(dòng)泵不工作的情況下,繼(jì)續(xù)對齒輪箱各潤(rùn)滑部位(主要是軸承、齒麵(miàn)齧合)進行供油,減(jiǎn)小軸承和齒輪件的磨損,以提高齒輪箱的壽命。但是(shì)隨著(zhe)齒輪箱長時間的運(yùn)行,機械泵出現故障的(de)頻次也不斷增加,以致更換機械泵。機械泵出現的(de)故障主要包括振動噪(zào)音偏(piān)大、機械(xiè)泵不抽油、溫度過高等。經(jīng)現場(chǎng)檢(jiǎn)查,機械泵在運行過程中噪音偏大。拆解後(hòu),機械泵齒輪箱存在嚴重磨損(如圖2)。
圖3.1機械泵齒輪磨損
以上結(jié)果表明,該齒輪箱(xiāng)潤滑係統(tǒng)入口油壓低是(shì)由機械泵齒輪的磨(mó)損引起的,為(wéi)此(cǐ),對主齒輪(lún)箱潤(rùn)滑係統機械泵進行電氣化(huà)改進。要求在改造完成後輔(fǔ)助(zhù)潤(rùn)滑係統作為齒輪主潤滑係統的輔助係統,應能輔助提(tí)供穩定的潤滑冷卻油壓,保證齒(chǐ)輪箱潤滑係統正常工作,並且新增電動潤滑泵應能接受風機主控係統發出的控製(zhì)指令,根據風機待機或運行的不同狀態,執行相應的運行工作流程(chéng)。潤滑係統應能在出(chū)現故(gù)障(zhàng)時自動停機保護,並能即時反饋(kuì)到風機主控中顯示報(bào)警信息。
4 改進方案
4.1油路部分(fèn)方案
根據前期方案比選,考慮現場實際尺寸空(kōng)間及後期維護操(cāo)作等情(qíng)況,更換機械齒輪泵為電動油(yóu)泵,實現風機啟動即持續供油的可(kě)控模式(shì),與原電動泵一同工作,保證齒輪箱足夠的潤滑油量油壓。電動機與油泵為內置連接,滿足安裝空間(jiān)尺寸和原設計油量要求。
新電機型號:REP-MDK25-D15功(gōng)率1.5kw6極,新油泵排量25升/分。
基本原理圖(tú)如圖4.1:
圖4.1齒輪箱電氣(qì)化改造原理圖(tú)
4.2電氣部分方案
根據潤滑係統計算(suàn)選型(xíng),電動泵(bèng)電機功率1.5kW,三相(xiàng),400V△-690VY接法(fǎ),額定電流3.2A。
分析目前風機機組齒輪箱潤滑泵(bèng)工作控製情況,錄波如圖示,可以看出在齒輪箱處於低轉速(<200rpm)情況下,電動泵處於間(jiān)斷工作模式,啟動約3min-停止2min。而在(zài)齒輪箱高轉(zhuǎn)速情況(>200rpm)情況下,電動泵連續工作。
這種工作模式跟原有齒輪泵工作模式基本一致,兩者在正常發電情況下(xià)處於同時啟停狀態。為簡化新電動泵控製電(diàn)路,盡量(liàng)減(jiǎn)少對原有風機主控電路進行變(biàn)更和操作,所以在(zài)本次技改中將新增電動泵和原齒輪箱電動泵並聯控(kòng)製,同時啟停。
4.3技改接線方案
考慮到原風機控製櫃內(nèi)預留部分冗餘控(kòng)製電路,實際並未安裝,所以可(kě)以在主控櫃(guì)內原有控製電路的基礎上進行調整,用作新加電動泵的控製電路。
具體如下:
1.電動泵(bèng)現場配(pèi)線(4x1.5mm²,從齒輪箱電動泵接入風機主控櫃,接線端(duān)子X1,要求做(zuò)好(hǎo)防護(hù),並在通電前測量(liàng)接地電阻(zǔ)和絕緣電阻。
2.油泵電機接地連接(jiē)。
3.斷開原冗餘控製電路繼電器到主控(kòng)模塊DO509的連接。
4.將繼電器控製線圈接入主控模塊DO513。
5.更換原電動(dòng)機斷路器,替換為GV2-ME08C(原有輔助觸點繼續(xù)使用)。
6.更換原有指示標簽為“齒輪箱油(yóu)泵2”
7.替換相關電路圖。
8.通電(diàn)試(shì)運行(háng),檢查相序和電流、電(diàn)壓。
9.做好相關記錄。
5 電氣改進過程
5.1基本施工流程
停機確認→排油盛裝→原機械齒(chǐ)輪泵(bèng)拆除→原齒輪箱孔洞使用新端蓋(gài)封堵→集成電動泵安裝固定(利用原孔洞(dòng)地腳及端蓋(gài)支架,吸排油(yóu)管選用原軟管)→管路(lù)連接→電路及控製線路連接加注潤滑油→試車前檢查清理→試車
5.2改進工(gōng)藝(yì)步驟
5.2.1停機確認
按風場及風機技術要求選擇適合天氣停機確認,鎖(suǒ)定風輪鎖。
5.2.2排油盛裝
清潔齒輪箱檢查口,打開齒輪(lún)箱目視檢(jiǎn)查潤滑油(yóu)。如無異常,使用準備(bèi)好同牌號的清潔空油桶排油。
5.2.3機械泵及管路拆卸
準備好接油(yóu)盤放置在機械泵下方,拆下機械齒輪泵所連接的油管,根(gēn)據情況(kuàng)確定是否還需電動泵排油。拆下機(jī)械泵聯軸器法蘭盤四根(gēn)M8螺(luó)栓(shuān),機械泵及膠管口用清潔(jié)抹布包好,螺栓妥善放(fàng)置。機械泵及(jí)油管位置如下圖1。
圖1機械泵位置

圖2端蓋支架
5.2.4集成電機泵安裝
使用新的端蓋支架(jià)(如圖2),上好密封(fēng)圈,用原四根M8聯軸器法蘭螺栓固(gù)定,下支腿一端連接到原有齒(chǐ)輪箱端蓋(如圖3),另一端固定到新電機支架上,固定方法(fǎ)如圖4。
圖3已有端蓋

圖4新電(diàn)動泵固定方式示意圖
5.2.5管路連接
檢查連接新膠管,使用清(qīng)洗劑清理幹淨接口,並檢查吸油排油管(guǎn)螺栓緊固後。
5.2.6電路及控製線路連接
按電氣線路及控製線路(lù)見齒(chǐ)輪箱技改方案(電氣部分)要(yào)求接線。
圖5櫃內電氣(qì)接線
5.2.7加注(zhù)潤滑油
使用手動或電動濾油車加(jiā)注已抽出的(de)潤滑油,檢查油位,根據情況是否補(bǔ)充加注(zhù)。
5.2.8檢查清理
檢查管路螺(luó)栓緊固,齒輪箱檢查口內無異(yì)常,電(diàn)路及控製線路接線(xiàn)無誤,清理(lǐ)工具及新舊抹布,確認無誤後(hòu),通電準備測(cè)試。
6 結論
某1.5MW風機經過電氣化改造Z終效果如圖6.1所示(shì)。
圖6.1電氣化改造後的(de)齒輪箱
隨後對(duì)改造的係統進行實驗,單機測(cè)試新電動泵運行不小於15分鍾(zhōng),待(dài)壓力穩定後觀察潤滑係統(tǒng)壓力並記錄,工作正常。與原(yuán)電動泵聯動測(cè)試運行,不小於15分鍾,待壓力穩定後觀察潤滑係(xì)統壓力並記錄。運行正常後解除鎖定通知業主,啟動風機(jī),注意觀察齒輪箱運行(háng)各項參數(如圖6.2)。與改造前的齒輪箱各項參數(如圖(tú)6.3)對比,齒輪箱入口壓力由0.5bar提高到1.5bar,壓力提高了3倍,有(yǒu)效解決了齒輪箱入口壓(yā)力低的(de)問題。
圖6.2改(gǎi)造後風機及油壓狀況
圖6.3改造(zào)前風機及油壓狀況
以上結果表明,改造非常(cháng)成功,即解決了齒輪箱入口油壓低的問題,新(xīn)增電動潤滑泵又能接受風(fēng)機(jī)主控係統發出的控製指令,根據風機待機或運行的不同狀(zhuàng)態,執行相應的運行工作流程(chéng),提高了風機齒輪箱的智能(néng)化成(chéng)都(dōu),同時提高了潤滑係統在出現(xiàn)故障時自動停機保護能力(lì),能即時反饋到風機主控中顯示報警信息(xī)。
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作者簡介:
馬世明,現任寧夏銀(yín)星能源股(gǔ)份有限公司檢修檢測基地營銷副總經理,兼(jiān)任中國礦業大學銀(yín)川學院和北方民族大學機電係客座教授,主管(guǎn)風電、煤炭、火電、鋁加工行業後市場檢修(xiū)檢測市場營(yíng)銷業務,尤其在齒輪箱減速器的設計製造及檢修維護方麵有豐(fēng)富的工作經驗。
來源:《風(fēng)電技術》雙月刊