煤磨出料管密封裝置的改進

2018-10-24

範鍾春1 劉明紅(hóng)2
(1.阿克(kè)蘇天山多浪水泥有限公司,新疆阿克蘇 843000;2.湖南辰溪華中水泥有限公司,湖南辰溪 419500)
  我公司的一台Φ2.4m×4.75m風掃煤磨的磨(mó)尾出料管在使用一段時間後出現漏料(liào),拆開檢(jiǎn)查可見,出料錐套及出料管外圓磨損大,出料管磨損不均勻,上部磨損大。更換密封圈後,很快又漏料,且更嚴重。
  1 出料管漏料原因分析
  1)磨內風速較高(gāo),帶起(qǐ)的細粉狀物料或粗顆粒物料易(yì)進(jìn)入出料錐套與出料管之間,造成磨損,密封損壞,產(chǎn)生漏料。
  2)密封圈采用4塊(30×30)mm的圓弧形半(bàn)粗毛氈搭接而成,當出料管磨(mó)損後,尤其是不(bú)均勻磨損外圓失圓後,接頭處(chù)容易散開出(chū)現缺口漏料。
  3)由於磨尾軸瓦有一定的磨損,磨尾中空(kōng)軸位置會向下移;再者下部間隙處容易積料,出料管與出料錐套磨損,磨損是(shì)下部大、上部小,因此會出現出料(liào)錐套與出料管之間的間隙上小下大的情況,從而使(shǐ)物料(liào)更加容易從下麵進入兩者之間(jiān)的間隙中,加(jiā)速磨損。
  4)在磨機(jī)的操(cāo)作中,因風掃磨的磨(mó)內(nèi)物料相對其(qí)他磨少,鋼球直接打擊襯板機會多,噪聲大(dà),襯板易磨損,操(cāo)作工往往采用增加喂料量的方式來操磨(mó),這樣,磨內料位升高,超出出料錐套的Z低位置,物料容易進(jìn)入出料錐套與出料管的間隙(xì)中,易造成漏料。
  2 改進措施
  磨機(jī)的密封裝置(zhì)改進後的結構見(jiàn)圖1。
  1)在出料錐套內相應位置焊一圈擋(dǎng)圈,避免物(wù)料(liào)在風力的作用下直接進入出料錐套與出(chū)料管之間。擋圈與出料管端麵(miàn)的間隙為5mm,高度與出料管內圓平齊(qí),以便從提升風管內落下的粗物料與雜物(如木塊等)能落入出料錐套並返回磨內。
  2)加長出料管與(yǔ)出料錐套的(de)配合(hé)長度,以增加漏料阻力。該(gāi)配合長度原來僅為20mm(不含密封圈處長度)。配合長度較短(duǎn),物料通(tōng)過時的阻力較小。為此,把出料管相應加(jiā)長50mm,使配合長度增為70mm。
  3)改進出料管的結構。原設計出(chū)料管為大小鋼(gāng)管套裝而成,內管壁厚6mm,外管壁厚7.5mm,內(nèi)外管焊在一起,然後與出料彎頭及其支腳焊成一個整(zhěng)體,再車削外(wài)管,以保證出料管與出料錐套的同心度。在現場,如果(guǒ)出料管依舊采用上述結構,費時費力。為此,我們采(cǎi)用20mm的鋼板製作出料管,考慮到出料錐套有(yǒu)磨損(sǔn),把出料管外徑由原來的Φ665mm增大到Φ670mm,並保持出料管與出料(liào)錐套之間的Z小間(jiān)隙為5mm。出料管卷好後車削加工外圓麵及兩端麵,以方便與出料彎頭的焊接及保證與出料錐(zhuī)套的(de)同心度。安裝時,先把(bǎ)出料管軸向(xiàng)位置確定(dìng),即保證其端麵與擋圈端麵有5mm間隙,然後用出料錐套(tào)上的16個M12×70mm的調節螺栓調節好徑向(xiàng)位置,再把出料管與(yǔ)後續的出料彎頭(tóu)焊好,以保證(zhèng)出料錐(zhuī)套與出料管之間的同心度。對焊接變形,通過安裝(zhuāng)調整來消(xiāo)除。Z後焊接並安裝出料管的支腳(jiǎo),並在支腳法蘭與底座(zuò)法蘭(lán)之間加墊3mm左右的墊片,以方便出料管向下調節。
  4)密封(fēng)圈改為28mm×28mm的油浸石棉(mián)盤根,接頭處用鐵絲拴緊,以避免接頭處散開失效。
  5)加強管理,盡量避免飽磨。一(yī)旦漏料,要拆開密封裝置,清理內部的物料,調節螺栓,以減少磨損。
  3 效果(guǒ)
  以上措施(shī)使煤磨磨尾漏料大大減少,且較長時間不需要(yào)更換(huàn)密封墊(diàn)及調節螺栓。為此,我(wǒ)們在另一台風掃生料磨的磨尾也做了改進,同樣取得了(le)效(xiào)果(guǒ)理想。
來源:《水(shuǐ)泥(ní)》2015年5期
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