某320MW汽輪機組軸承油膜渦動原因探索與處理

2018-09-25

楊森
(三(sān)門峽華陽發電有限責任公司(sī))
  【摘 要】對三門峽(xiá)電廠#2汽輪機低壓轉子軸承突發性振(zhèn)動情況進行診斷,根據其振動特(tè)征判(pàn)斷為非典型油膜渦動,對油膜渦動形成的原因與處理方法進行深入的闡述,並通過調整軸承頂隙和標高的方法解決(jué)該機組的問題,取得良好的效果(guǒ)。
  【關鍵詞】汽輪機組;油膜渦動;處理
  1 機組簡介
  三門(mén)峽電(diàn)廠#2汽輪機為(wéi)東方汽輪機廠生產的亞臨界、中(zhōng)間再熱、高中壓合缸、雙(shuāng)缸雙排汽、單軸、純凝(níng)汽式,型號為N320-16.7/537/537-Ⅲ型,其軸(zhóu)係如圖(tú)1所示。該機組#3、4軸承為橢圓形軸承,軸承直徑(jìng)480mm,長度336mm,長徑比為0.7。該機組於2013年12月結束(shù)大修後並網運行正常。
  2 振動現象與分析(xī)
  2014年1月該機組負荷310MW時#3、4軸承出(chū)現突發性振動現象,Z大(dà)達到220μm,緩慢將負荷降至(zhì)250MW後振動(dòng)趨於穩定。對#3、4軸承處架設數據采(cǎi)集儀器後再次進行變負荷試驗,當負荷升至306MW時,#3、4軸承再次出現突發性振動現象(xiàng)。一分鍾之內,3x、3y、4x、4y軸振動分別由48μm、38μm、19μm和(hé)37μm突增到143μm、197μm、62μm和167μm,相鄰的2x、2y,5x、5y均增(zēng)大了10μm-15μm,而1x、1y、6x、6y軸振動基本上沒(méi)有變化。將負(fù)荷降至235MW各軸承振動恢複到原(yuán)始值。3y振動隨時間變化的趨勢圖見圖2,可以看出,振動高位時呈振蕩形狀。
  帶負荷時各軸承鎢金(jīn)溫度見表(biǎo)1。
  帶負荷時各軸承油膜壓力見表2。
  頻譜分析表(biǎo)明,引起振動突增的振動分量是(shì)18.8Hz的低頻振動,頻譜(pǔ)圖見圖3。結合(hé)軸承鎢金溫度和油膜壓(yā)力值判斷#3、#4軸承載荷偏低(dī),穩定性較差,造成其發(fā)生非典型油膜渦動。
  3 油膜(mó)渦動的形成原因與特征
  形成原因:當(dāng)轉子轉動時,在(zài)軸頸(jǐng)在軸瓦的間隙中(zhōng)間形成油膜,油膜的流體動壓力使(shǐ)油膜具有承載能力。當油膜的承(chéng)載力與外界載荷平(píng)衡時,軸頸處於平衡位置;當轉子受到某種外來擾動時,油膜除了(le)產生沿偏移方向的彈(dàn)性恢(huī)複力以保持和外載荷平衡外,還要產生一個垂直於偏移方(fāng)向的切向失穩分力,這個失穩分(fèn)力會驅動轉子做渦動運動。當阻尼力大於(yú)切向失穩力時,這(zhè)個(gè)渦動是收斂的(de),軸(zhóu)承的轉動時穩定的;當阻尼力小於切向失穩力時,這個振動是發散的(de),軸頸的(de)運動就會失去穩定,當渦動軌跡是封閉曲線(xiàn)時,就會(huì)產生(shēng)油膜渦(wō)動。
  特征:發生油膜渦動時,其振動波形不(bú)是50Hz的正弦波,而是在50Hz的基礎上,疊加了低頻諧(xié)波成分,且該振動成分的(de)頻率與轉子臨界轉速頻率基本一致,以低(dī)頻為主。
  4 油膜渦動的處理(lǐ)
  徹底消除油膜渦動的(de)措施主要是從檢修方麵下(xià)手來提高軸承的穩定(dìng)性。
  (1)減小軸承的頂隙。不論是圓筒形瓦、橢圓瓦還是三(sān)油楔瓦,減小軸瓦(wǎ)頂隙都能顯(xiǎn)著(zhe)提高軸瓦的穩定性。因(yīn)為減小頂(dǐng)隙後增大了上瓦的(de)油膜力,提高了軸瓦(wǎ)的預載(zǎi)荷,使軸頸的上浮高度降低,從而提高軸瓦的穩定性。
  (2)換用穩定性好(hǎo)的軸(zhóu)承形式。一般(bān)來說橢圓瓦的穩定性要優於圓筒瓦,三油楔瓦的穩定性又優於橢圓瓦,但其承載能力剛好相反,因此要根據轉子的重量選擇合適的軸承。
  (3)刮大軸承兩(liǎng)側的間隙(xì)。這一措施往往與減(jiǎn)小頂(dǐng)隙同時進行,其目(mù)的是防止頂隙減小後軸瓦內潤滑油量受到影響而使烏金溫度升高。
  (4)減(jiǎn)小軸承的長徑(jìng)比,增加比壓(yā)。長徑比越小,失穩轉速越高。因為(wéi)較短的軸承(chéng)端泄大,軸頸浮起量較小,相對偏(piān)心率大(dà),穩定性好。同時,軸瓦長度縮短使比壓增大,軸頸在軸(zhóu)瓦內不會抬得太高,進一步增(zēng)加穩定性。
  (5)調(diào)整軸承的標高。機組從冷態過渡到熱態的過程中,軸係的各軸承座的標(biāo)高因溫度的影響會發生較大的變化,其中某幾個(gè)軸承可(kě)能因為載荷較低,造成比壓太小而失去(qù)穩定性。
  由於該公司#2機組是經過長(zhǎng)期運行後發生的油膜渦動,因此軸承形式和長徑比不存在(zài)問題,根據實際情況重點對軸(zhóu)承頂隙和標高進行調整。在(zài)該機組停機後對(duì)#3、4軸(zhóu)承解體檢查,軸瓦無(wú)明(míng)顯異常,測量軸承頂隙分別為0.73mm和0.77mm(設計值0.65-0.77mm),接近設計值上(shàng)限。將#3、4瓦的上(shàng)瓦中分麵進行鏜銑修刮,#3軸承的加工量為0.08mm,#4軸承的加工量為0.10mm,修後測量#3、4軸瓦頂隙分(fèn)別為0.66mm和0.65mm,接近設計值下限,提高其穩定性。並將#3、4軸承標(biāo)高分別上抬(tái)0.1mm和0.05mm,從而增大(dà)其載(zǎi)荷,提高(gāo)穩定性。
  5 處理效果
  該機組經檢修後於(yú)2月13日並網,在各種工況(kuàng)下運行穩定,各軸(zhóu)振動均小於45μm。(見圖4、表3)

  對比修前修後的數據,#3軸承鎢金溫度增加了5℃左右,#3軸承油(yóu)膜壓力增加了0.8MPa左右(yòu),#3、#4、#5軸承油膜壓力比較接近。說(shuō)明#3、4軸承的載荷較修前有所增加,軸承穩定(dìng)性(xìng)提高。經過長時間的觀察(chá),機組(zǔ)在不同(tóng)工況下均運行穩定(dìng),各軸承的振動值都在(zài)優良範圍內,油膜渦動的問題得到徹底解決。
  6 結語
  油膜渦動會使汽輪機組在運行中產生突發性振動,而且與(yǔ)機組的運行工(gōng)況有較(jiào)大關(guān)聯,嚴重時會導致軸承甚至整台機組(zǔ)的損壞。在檢修中應嚴格(gé)控製工藝,正確測量軸承頂隙等數據,並做好各(gè)軸承載荷分配,從而確保機組的穩定(dìng)運行。
  參考文獻
  [1]李錄平.汽輪發電(diàn)機(jī)組振動與處理.中國電力出(chū)版(bǎn)社,2007.
出處:《中國科技縱橫》2015年第4期
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