小型(xíng)卡車前輪轂(gū)軸承早期失效的分析

2018-06-12

王建緒
(威海職業學院)
  摘 要:為解決前輪輪轂軸承早期失效的質量問題,通(tōng)過對故障車型進行拆解,找出主要(yào)的故(gù)障表現形式,經過係統地分析,表明軸承裝配遊隙過小和(hé)軸承製造質量(liàng)差是造成該(gāi)質量問題的主要原因,並通過路試驗證了失效分析。在此基礎上,采取控製軸(zhóu)承質量、提高輪軸加(jiā)工精度和調整(zhěng)優化輪轂裝配工(gōng)藝等措施,使該問題得(dé)到了(le)有效改善。
  關鍵(jiàn)詞:前輪轂軸承;早期失效;遊隙;路試
  1 概述
  小型卡車廣泛用於城鄉結合部和農(nóng)村,適用於中短途貨物運輸,其工作狀況複雜,在高速和超負荷條件下(xià),許多車輛在行駛裏程不足5000公裏時,其前輪轂軸承容易產生異常磨損,甚至破裂等(děng)失效形式,稱之為(wéi)早期失效。某小型卡車曾一(yī)度出現輪轂軸承早(zǎo)期(qī)失效(xiào)的現象(xiàng),通過對該車型的輪轂外軸承失效原(yuán)因進行分析,提出了合理(lǐ)的解決方案。
  2 問題表現
  某係列小型卡車前輪轂內、外軸承分別采用32209、30306兩種型(xíng)號的圓錐滾子軸承,並成反排列安裝。根據統計,該係列小型卡車上(shàng)市銷售兩年來(lái),多次發生因前輪轂軸承燒蝕(shí)磨損等問題而造成前輪脫落的典型、重大質量問題,對公司的銷售及售後服務(wù)工作帶來一定的負麵影響,造成極大的市場抱怨。
  車(chē)輛裝(zhuāng)配下線後,經(jīng)過嚴格路試和檢(jiǎn)測調整,滿足產(chǎn)品技術(shù)質量要求。車輛在使用過程中,部分用戶(hù)在行駛到1000-2000公裏時,車輛前輪出現異(yì)響,感覺車輛越來越沉重,甚至出現車輪脫落,不得不到服務站進行檢修。通(tōng)過匯總服(fú)務站維修(xiū)記錄(lù)和用戶回訪,表明類似故障(zhàng)車輛行駛(shǐ)裏程基本(běn)不到(dào)5000公裏,運輸貨物以砂石、蔬菜、建築材料為主,普遍存在超載現象。通過對退廠(chǎng)故障件進行拆解分析,輪轂滾動(dòng)軸承早(zǎo)期失效的主要現象是燒蝕磨損。
  3 原因分析
  3.1車輛使用不當
  小型(xíng)卡車以盈(yíng)利(lì)為運輸目的,用戶普遍存在“多(duō)拉快跑”的想法,不注重車輛清洗檢查和車輪潤(rùn)滑保養(yǎng)。車箱容積大,超載現象嚴重,行駛路況較差(chà),顛簸路麵(miàn)較多,車輪易遭(zāo)受衝(chōng)擊,易被泥沙侵蝕。
  3.2裝配調整不當
  在裝配生產中,生(shēng)產廠家(jiā)注重裝配效率,片麵強調擰緊力矩,忽略滿足軸承充分潤滑所需的“遊隙(xì)”。由於裝配工(gōng)藝不夠細化,缺少有效的檢測(cè)控製手段,容易造成軸向(或徑向)間隙過小或無(wú)間隙,是輪轂軸承早期失(shī)效的主要原因。
  一方麵,車型量(liàng)產初期,由(yóu)於(yú)輪軸加工工藝不合理,部分車軸尺寸和表麵精度不合(hé)格,驗收時未能檢出,小(xiǎo)部分車輛(liàng)裝配後軸承“遊隙”過小,導(dǎo)致滾子與(yǔ)滾道之間無潤滑油膜,形成幹摩擦,引起軸承發熱、局部高溫,直至軸承燒結(jié)。另一方麵,軸承緊固力矩控製(zhì)不當,扭矩太小緊固不可靠,生產中,操作者往往加大扭(niǔ)矩,致使軸承內圈擠壓變形,影響(xiǎng)防塵圈,泥沙易侵入;同時扭矩對(duì)軸承滾動體與滾道的遊隙配合也有(yǒu)影響,如(rú)果扭矩過大,軸承內套擠壓過緊,遊隙過小,從而人為造成軸承運轉不順(shùn)暢,潤滑不良,易引起(qǐ)軸(zhóu)承燒結。
  3.3軸承(chéng)質量問題
  由於管理、工藝、質控(kòng)不完善,部分(fèn)軸承(chéng)生(shēng)產企業生(shēng)產出來的(de)軸承未能達到規定的技術標準,在材料、精度和性能(néng)等方麵可能存在缺陷(xiàn),都會引起軸承早期損壞。
  小型卡車工作環境較差,載荷較重,行駛速度較快,屬高速重載,對車軸軸承要(yào)求很高。製造不合格的軸承,在交變載荷的作用下,很容易(yì)出現早期失效,一旦產生變形、遊隙過(guò)小或潤滑不良,就會引起軸承滾子與滾道燒結,首先是個別滾子轉動受阻、歪斜,進而導致所有滾子歪斜,將內(nèi)外圈楔死,導致滾動軸承的滾柱破裂、擦傷、隔圈鬆曠並破碎,造成車(chē)輪脫落等重大質量問題(tí),容(róng)易引(yǐn)起惡性安全事故。
  4 臨時措施
  綜合(hé)分析問題表現,初步認為軸承存在質量問(wèn)題,因此,立即停用庫存前橋,全部退廠返修,更換輪轂軸承後,小批量上線試裝,產品銷往特定地區,同時,加強售後跟蹤服務,做好產品質量信息跟(gēn)蹤反饋。售後信息說明,輪(lún)轂軸承(chéng)早期失效問題有所(suǒ)改善,但未徹底解決。
  5 實驗部分
  5.1樣車改製
  選(xuǎn)取一(yī)輛能夠正常行駛且行駛裏程已達1萬公(gōng)裏的該係列小卡為實驗樣車,首先將樣車前(qián)橋頂起檢(jiǎn)查,左右兩前輪(lún)轉動靈活,測試鎖緊螺母的預緊力矩,力矩扳手顯示預緊力矩幾乎(hū)為零(líng)。打開左前(qián)輪轉向節螺母鎖緊裝置,將螺母用150N•m的力矩擰緊、鎖定,右輪保持(chí)原狀。
  5.2路(lù)試(shì)
  車輛裝載約2噸貨物,均布於貨(huò)箱,在平坦公路(lù)上行駛,緩慢加速,保持60-90km/h的車速行駛,行駛過(guò)程中車輛明顯向(xiàng)左跑偏(piān)。
  當行駛100km時,左前輪軸承潤滑脂融化外流,轉向節螺栓發熱燙手,右前輪無潤滑脂融化外流,轉向節(jiē)螺栓略感發熱。
  當行駛100-300km期間,左前輪軸承有“吱吱”異響,且(qiě)響聲越來越大,車輛向左跑偏趨勢加大,右前輪(lún)正常行駛。
  當行駛320km時,左前輪有“哢哢”異(yì)響。繼續行駛不足10km,左前輪脫出,停車。對左右前(qián)輪進行拆解比(bǐ)對,左前輪外軸承燒蝕、散架、滾動體脫落(圖為損壞的左前輪軸承),右前輪未見明(míng)顯異常。
  5.3實驗分析(xī)
  為保(bǎo)證小型卡(kǎ)車(chē)正常行駛,前輪轂滾子軸承需要有合理的間隙。在同樣的載荷、車速、潤滑等條件下,左右軸承預緊力矩不同(tóng),左前輪軸承由於加150N•m的(de)預緊力矩,無法靈活轉動,工作時發卡、發熱,Z終燒蝕失效,而右前輪正常工作。
  6 解決措施
  要求輪轂供方加強軸承(chéng)采購的質量控製,確(què)保軸承質量合格;改進輪軸加工工藝,保證(zhèng)尺寸和表麵精度;細化調整輪轂整裝配工藝,明(míng)確規定:輪轂軸承的軸(zhóu)向間隙調整(zhěng)時,先將六角螺母擰緊,擰(nǐng)緊力矩為(wéi)130~160N•m,然後(hòu)放鬆約1/6~1/3圈,使輪轂能靈活轉(zhuǎn)動、無卡滯現象,再(zài)將止(zhǐ)動(dòng)墊圈鎖死。
  采取上述措施後,前輪輪轂軸(zhóu)承早期失效(xiào)的故障現象基本消除,輪轂軸承(chéng)的外場故障率由0.25%逐年下降到0.05%,效果顯著。
  7 結束語
  為避免造成小型卡車前輪轂軸承早期失(shī)效,除了(le)要保證軸承質量,裝配調整是至關重要的,主要是控製軸承的預緊力矩,保證合理的“遊隙”。
來源:《科(kē)技創新與應用》2016年第15期
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