智能潤滑係統在燒結(jié)機係統應用與實(shí)踐

2018-03-12

廖敏
(山鋼(gāng)集團濟南分公司煉鐵廠,濟南 250101)
  摘 要:燒結機滑道潤滑的良好製約燒(shāo)結機(jī)生產(chǎn)較嚴重的問題之一,潤滑不到位容易造成(chéng)台車爬坡、滑板磨損脫落,因(yīn)此(cǐ)給生產(chǎn)和設備都帶來(lái)許多問題。濟鋼120燒結之前使用的是雙線集中潤滑係統,無法滿足生產需求,在2014年5月大修期間(jiān),對潤滑係統(tǒng)進行了改(gǎi)造,采用了ZDRH-2000智能潤滑(huá)係統,效(xiào)果十分顯著。改(gǎi)造後係統穩定,設(shè)備故障減少,燒結機(jī)作業率和產(chǎn)量都得到明(míng)顯提高。
  關鍵詞:燒結(jié)機;滑道(dào);智(zhì)能潤(rùn)滑;改造
  1 前言
  濟鋼煉鐵廠有120㎡燒結機3台,其中1#2#燒(shāo)結機在2002年由90㎡燒(shāo)結機擴容改造(zào)成(chéng)120㎡燒結機,采用的是雙線集中潤滑係統,油泵開啟後,采用分配器對各潤滑點進行供油,一個分配器帶4個潤滑點,這種潤滑(huá)係統在自身原理和結構上具有一定的限製,常(cháng)常因潤滑不到位,造成台車爬坡、掉滑板、電流過載等故障,同時加快了滑道磨損,增大了(le)燒結(jié)機的漏(lòu)風率,給(gěi)生(shēng)產帶來了嚴重的影響。燒結(jié)機生產環境惡劣(liè)、溫度高、潤滑(huá)點多且分散,燒結機(jī)頭尾部潤滑點多為重載軸承,滑道及尾部潤滑點溫(wēn)度都在100℃以(yǐ)上,濟鋼120㎡燒結機潤滑(huá)點中部滑道有108個,頭部(bù)軸承座有16個,尾部軸(zhóu)承座有10個,在生產運行中,雙線集中(zhōng)潤滑係統主要存在(zài)以下這些方麵的問題:
  (1)係統泵站壓力比(bǐ)較低,由於各點是同時供油,管線比較長,係統壓力升不上去,在距離泵站近的地方壓力高(gāo)能夠得到充分的潤滑,遠的地方壓力低而得不到供油;(2)各(gè)點的(de)潤滑油量無法(fǎ)控製,在134個潤滑點中包括滑道(dào)、軸承座、齒(chǐ)輪箱等,各點對潤滑油量需求和潤滑時間不(bú)一樣,造成潤滑油的浪(làng)費,同時由於管道長(zhǎng)、壓力損失的原因,導致中、後部滑道潤滑點油(yóu)量過少,容易造成設備故(gù)障;(3)潤滑油路(lù)由於無過濾裝置,容易造(zào)成分配器卡阻,並且沒有檢測及(jí)報警功能,排查(chá)很不方便,一旦某個分配器卡(kǎ)死,將(jiāng)有4個點無(wú)法供油。燒結機本身工作環境比較惡劣,屬於高(gāo)溫(wēn)、粉塵區域,分配器在這種(zhǒng)環境下工作(zuò),極易出(chū)現卡阻,如果(guǒ)得不到及時處理,很容易造成(chéng)滑道缺油,發生設備事故;(4)故(gù)障率比較高,並且檢(jiǎn)修不方便,如果(guǒ)係統壓力出現問題,不容易查出問題的所在,將會導致整個係統無法(fǎ)正常工(gōng)作,需停止供油(yóu),方能檢修;(5)自動化程度低,不能進行遠程監控(kòng),油量、時間的調節(jiē)都需要到(dào)泵站手動操作,經常由於操作的原因帶來一(yī)些設備事故。
  2 潤滑係統改造
  2.1潤滑係統改造必(bì)要性
  濟鋼(gāng)120㎡燒結機在使用雙線集中潤滑係(xì)統過(guò)程中,故障率較高(gāo),經常因潤滑不到位使得電流(liú)過載,造(zào)成停機,同時也影響燒結機機速調節,製約(yuē)著燒結機的產(chǎn)量和(hé)燒結機的(de)作業率,針對這些問題,在(zài)2014年5月份(fèn)我廠對120㎡燒結機進行大(dà)修時,引進了ZDRH-2000智能潤滑係統,該係(xì)統可根據設備(bèi)工作狀態、現場環境溫度等不同(tóng)條件及設備潤滑部位的不同要求,準確、定量、可靠的滿(mǎn)足各種潤滑要(yào)求,它具體有以下技術特點:
  (1)潤(rùn)滑泵一用一備,工作(zuò)壓力高,能夠在其中一台出現故障的時候自動啟用備用泵,穩定可靠,Z高工作壓力能達到30MPa,保證所有供油點都(dōu)得到充足的潤滑,采(cǎi)用壓力(lì)傳感器,實時監控係統壓力。(2)PLC可編程控製器現場控製各潤滑點潤滑狀態(tài);能夠控製定時、定(dìng)量供油,並能依據潤滑狀態調(diào)整供油參數,提高潤滑係統可靠性。(3)給油係統采用的是新型電磁給油器集成,避免了分配器所帶來的一些缺點,各潤(rùn)滑點都是(shì)單對單,提高(gāo)了潤滑可靠性。(4)先進的流量傳感器實(shí)時監控潤滑點的真實運行狀態,如果某個點出(chū)現故障,能夠及時從(cóng)監控中發現並得到解(jiě)決,不用停止整個係統,維護方便。(5)網絡掛接與微機通訊實行遠程監控,方(fāng)便工人操作,並且能夠從微機上及時掌握潤(rùn)滑信(xìn)息,出現問題能夠(gòu)得到及時發現並(bìng)解決。
  2.2潤滑係統工作原(yuán)理
  該係統主要由以下幾部分組成:主控係統(tǒng)、潤滑泵站、執行檢(jiǎn)測部件、監控係統。采用PLC控製,通過流量傳感器(qì)進行流量信號檢測,通過主管(guǎn)路供油,在主管路和潤滑(huá)點之間皆有電磁給油器(qì)和流量傳感器(qì),電磁給油器初始是常閉的,當某個電(diàn)磁(cí)給油器接到指令時打開給油,因此每個潤滑點的供油量都是可以根據需要(yào)控製,且某一點有故障不影響其(qí)他各點(diǎn)供油。
  工作流程,首先啟動(dòng)電動高壓潤滑泵,待主給油管道壓力升至設定值後,依次逐個打開各電(diàn)磁給油器開關,按照設定的參數給各潤滑點供油,同時流量傳感器進行檢測,如有故障及時報警,並且繼續給(gěi)下一個潤滑(huá)點供油,直(zhí)到(dào)所(suǒ)有潤滑點給油結束,係統進(jìn)入循(xún)環等(děng)待時間,循環等待時(shí)間結束,開始下一個給油過程。
  3 自動潤(rùn)滑係(xì)統應用效果
  2014年5月濟鋼120㎡燒結(jié)機投入使用ZDRH-2000智能潤滑係統後,已經安全(quán)穩定(dìng)運行快一年(nián)了,經過這段時間的(de)實踐可以看出,改造是非常成功的。
  (1)設備故障率為零,係統運行穩定。定期每月打開閥前過濾網檢查(chá),及時更換損壞件,運行(háng)期間未出現過堵塞和卡閥現象。(2)備件費用和(hé)維護費用大(dà)大降低。新係統上線後,係統潤滑良好,燒結機滑道壽命提高了1倍,年節約備件費用30萬元;通(tōng)過(guò)控製打油量和打油時間,用油量也(yě)大大減少,由(yóu)單(dān)台機月消耗2000kg降到了1500kg;施工費用也明顯降(jiàng)低,以前安(ān)排了一個維修承包(bāo)隊伍,平時處理分配器堵塞,檢修處理滑道堵塞等問題(tí),每月施工費用大概在1.5萬元,現在我們自己檢修班(bān)就能維護所有的(de)活,節約了維修成本。(3)燒(shāo)結機運行穩定,機速能夠得到穩(wěn)定的調節,滑道漏風(fēng)率也(yě)降低了1.5%,每台機年產量(liàng)提高近4000噸。可以從表1中看出。
  4 結語
  實踐證明,濟鋼煉鐵廠120㎡燒結機潤滑係統(tǒng)改(gǎi)造後,網絡掛接與微(wēi)機通訊實行遠程(chéng)監控,可以使潤滑狀(zhuàng)態(tài)一(yī)目(mù)了然,讓工人能(néng)更好、更快、更便(biàn)捷地操作,整套係統運行穩定、可靠,未出現因潤滑不到位而造成的設(shè)備(bèi)事故,同時提高了燒結產量,降低了(le)備件、材料費用,年創效益200萬元,為濟鋼降本增(zēng)效做出了貢獻。
來源:《山東工業技術》2016年第2期
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