祁貴龍(lóng)
(四川會理鑫沙鋅業有限責任公司)
摘 要:某鋼業有限公(gōng)司動力廠三台D1850-310/84離心式風機用於高爐供風,是高爐生產(chǎn)的重要設備(bèi)之一。三台(tái)鼓風機於(yú)2002年(nián)12月份相(xiàng)繼投入(rù)運行,在(zài)運行過程中三台鼓風機均不同程度(dù)地出現冷卻器冷卻效果差、潤滑油溫度(dù)高的情況,從而致使機組各部位軸承溫度居高不下。機組軸(zhóu)承溫度經常處於報警狀態,造成軸(zhóu)承使用壽命短,極大地影響了機組的安全、穩定運(yùn)行(háng)。通過(guò)分析、研究,Z終製定措施和(hé)具體方案,將(jiāng)原有BLG5-45列(liè)管式換熱器更(gèng)改為EM10F-1.0/80-135板式(shì)換熱器。至2009年2月底三台鼓風機換熱器陸續改(gǎi)造(zào)完畢,經過使用機組潤滑油溫度明顯降低,各部(bù)位軸承溫度正常,機組運行平穩。
一、D1850-310/84鼓(gǔ)風機潤(rùn)滑係統(tǒng)主要設備技術性能
鼓風機機組主體由(yóu)原(yuán)動機、增速箱(xiāng)及風機本體組成,均采(cǎi)用滑動軸承(chéng),由稀油站強(qiáng)製集中潤滑,在機組未運(yùn)行時由輔(fǔ)助油(yóu)泵供油,待機組正常運行後由主(zhǔ)油泵供油。其潤滑係統主要設備性能參數如下表1。

二(èr)、D1850-310/84鼓風機潤(rùn)滑油冷卻係統存在的問題
三台鼓風機自2002年相繼投入運行以來,先後出現潤(rùn)滑油溫(wēn)度高的現象,在機組正常運行時油溫Z高達(dá)到(dào)55℃,油溫的不斷升高Z終導致各部位軸瓦(wǎ)溫度(dù)也隨之升高,軸瓦溫度Z高達到65.4℃,對機組的安全運行構成了極大隱患。因此“油溫高”是長期(qī)以(yǐ)來影響鼓風機穩(wěn)定(dìng)和安全運行的“老大難”問題。
經分析,影響潤滑油溫度的主要原因(yīn)是由(yóu)於列管式換熱器堵塞,導致冷卻能力(lì)差。影響換熱(rè)器(qì)冷卻能力的因素如下:
(1)水質較差。鼓(gǔ)風機冷卻水由煉鐵淨環循環水池供給,該水(shuǐ)池處於露天且靠近高爐,水內含塵、含渣(zhā)量(liàng)大且含(hán)有冷卻塔填料碎片。
(2)水過濾器過濾通徑大。2002年機組運行時未安(ān)裝水過濾器,後經改造於2006年在機組冷卻水管道進口製作安裝了水過(guò)濾器,其孔徑為φ6mm,但是比較小的雜質還(hái)是能夠通過,進入(rù)機(jī)組冷(lěng)卻係統。
(3)列管式換熱器本身設計冷卻能力偏小(xiǎo),加(jiā)之冷卻水中的雜質進入換熱(rè)器(qì)器內,造成部分銅(tóng)管堵塞水(shuǐ)流無法通過,嚴重降低(dī)了冷卻能力。
(4)冷卻水(shuǐ)含雜質進入換熱器內堵塞銅管,在線無法清洗。停機清洗時由於銅管無法拆卸,另銅管直徑小,不便於清洗,長此以往造成銅管堵塞,冷卻水無法通過,冷卻效果更差。
三、D1850-310/84鼓風機潤滑油冷卻係統改造
1.列(liè)管(guǎn)式(shì)換(huàn)熱器與板式(shì)換熱器比較
列管式換熱器內部由φ12mm、長1200mm的50根(gēn)銅管組(zǔ)成,清洗時勞動強度大、時(shí)間長、清(qīng)洗次數頻繁、清(qīng)洗效果差,清(qīng)洗隻能(néng)在停機狀(zhuàng)態下進(jìn)行,在(zài)線使用時無法進(jìn)行清洗,且在清洗時銅(tóng)管容易(yì)破損(sǔn),不能較好地保證銅管的完好性,可(kě)能造成(chéng)油水互竄發生(shēng)事故。列管換(huàn)熱器中,一種流體橫(héng)向流過(guò)管子通過管壁與管內流動(dòng)的另一種流體換熱,彼此垂直交叉(chā)流動,其傳熱係數(shù)一般(bān)為1000~3000w/(m2·k)。
板式(shì)換熱(rè)器由高(gāo)效(xiào)傳熱波紋板片及框架組(zǔ)成。板片由螺栓夾緊在固定壓緊板及活動壓緊(jǐn)板之間,在換熱器內(nèi)部構成了許多流道,板與(yǔ)板(bǎn)之間用橡膠密封。壓緊板上有與外部連接的接管。板片用優質耐腐(fǔ)蝕金屬薄板壓製而成,四角有供介質進出的角孔,上下有掛孔。板式換熱器傳熱效率高,冷熱介質通過相鄰板片流經各自通(tōng)道進行(háng)換熱。由於板片上有(yǒu)人(rén)字形波紋(wén),人字形(xíng)波紋能增加對流體的擾動,使流體在(zài)低速下(xià)能達到湍流狀態,因此獲得較(jiào)高的換熱效率。傳熱係數高,高效節能。其換熱係數可達3000~4500w/(m2·k),是相同流速下管殼式換熱器的3倍以上,隻需要管殼式換熱器麵積的1/2~1/4即可達到同樣的換熱效果,由此可節省換(huàn)熱器的換熱麵積。阻力損失可控製在管殼式換熱器的1/3範圍內。另外,板式換熱器保證了兩種流體介質不會串(chuàn)漏,並在清洗時拆裝方便、清洗簡單,操作(zuò)時溫度控製(zhì)靈敏。改造時可考慮兩台板(bǎn)式換熱器並聯(lián),一用一備,可實現不停機狀態下的清洗,可有效保證機組運行的可靠性。
2.換熱麵積確定

根據上式得(dé)出(chū)換熱麵積為39.4m2。
3.兩種油冷卻器相關參數(見表2)。
4.改造
列管式(shì)油冷卻(què)器經過清洗,油溫仍然較高沒有太大變化,油溫高的問題(tí)始終無法(fǎ)徹底解決。針對此問題,結合實際情況,決定將(jiāng)原(yuán)有列管式換熱器更改為(wéi)板式換熱器。2008年10月份先對3#鼓風機實施了改造,將原有兩組列(liè)管式換熱器更改為板式換熱器。考(kǎo)慮到今後列管式換熱器在應急情況下可以繼續使用,未將(jiāng)其(qí)拆除,進出口管道前後安裝(zhuāng)閥門,在不使用時將其(qí)關閉(bì)。將板式換熱器用(yòng)管道接入係統中。兩組板式換熱器器並聯安裝,一備一用,並在油、水管路進、出口分別安裝閥(fá)門及壓力表以便調節和觀察流量及壓力變化。
5.改造前後潤滑(huá)油冷(lěng)卻係統平麵示意圖(見下(xià)圖)。
三、改造效果
2008年11月17日3#鼓風機潤(rùn)滑油冷卻係統改造(zào)完(wán)畢後經試車,供(gòng)油及供水(shuǐ)壓力未出(chū)現較大波動,潤滑油溫(wēn)度和機(jī)組各部位軸承溫度也(yě)明(míng)顯降低(dī)。隨後1#、2#鼓風機分別於2009年2月20日及2009年2月28日改(gǎi)造完成,相繼投入運行(háng),經使用效果同(tóng)樣達到了理想狀態。其具(jù)體效果見表3。
從(cóng)表3中可以看出在(zài)水溫相差不大、油壓相同的情況下,潤滑油溫度及Z高軸瓦溫(wēn)度分別降(jiàng)低了17℃和10.4℃,改造後的油(yóu)溫和(hé)瓦溫都控製在了正常狀態,消除了瓦溫經常(cháng)報(bào)警的現(xiàn)象。實踐證明改造是相當成功的。經改造後冷卻(què)器清洗從原來的15天清洗一次延(yán)長到平均6個月左右清洗一次,每次清洗從(cóng)原來的10小時縮短到4小時,且(qiě)比列管式換熱器拆卸方便、清洗簡(jiǎn)單,不容易發生泄漏造成油水互竄,很大程度上減少了維修人員的勞動強度。兩台(tái)板式(shì)換熱器並聯,一用一備,完全實現了不停機(jī)狀態下(xià)的清洗,有效保證了機組運行的可靠性,提高了(le)本體設備作業率。後為進一步延長板式換熱器的使用周期、提高冷卻性能,於2010年9月(yuè)份對三台鼓風機的水過濾器進行了(le)更(gèng)改,將原有φ6mm的孔徑該(gāi)為φ3mm,有效過濾了(le)3mm以上的雜質,經更改水(shuǐ)壓無明顯變化,進一步提高、延長(zhǎng)了換熱器的使用性能和周期(qī)。
四、結語(yǔ)
經改造後三台鼓風機潤滑油及各軸承溫度都(dōu)在正常範(fàn)圍內,換熱器(qì)檢修、維護方便,減小了維修人員的勞動強度(dù),且不易發生泄漏,在很大程度上提高了鼓風機運行的安全、可靠(kào)性。
參考文獻:
[1]黃祥(xiáng)新,孫家慶.熱力係統(tǒng)與設備[M].北京:機械工(gōng)業出版社,1989.
[2]徐敏.設備故障診斷(duàn)手冊[M].西安:西安交通大學出版社,1998.
來源:《求知導刊》2017年24期