頂(dǐng)軸(zhóu)油軟管破裂造成1000MW機組發電機(jī)軸承溫度高處理

2018-01-03

  1、設備簡介
  某電廠1000MW汽輪發電機組(zǔ)為(wéi)上海汽輪發電機(jī)有限公司(sī)製造生產(chǎn)的THDF 125/67型百萬千瓦級發電機,其中7號(hào)軸承(發電機前(qián)軸承)結構如下圖。
  2 問題描(miáo)述
  機組跳閘(zhá)後重(chóng)新啟動後,運行中7號軸承(chéng)多次出現軸承溫度爬升(shēng)現象,每次溫度(dù)爬升時間為(wéi)30-40秒,與機組負荷無明顯關係,軸承溫度爬升到峰值後能逐步回落至正常值,具體如下表。
  3 檢查情況
  運行中對潤滑油係(xì)統進(jìn)行常規檢查,無異(yì)常。
  運(yùn)行中檢查發現7號軸承對地絕緣為零,可能存在發電機轉子(zǐ)對7號軸承(chéng)放電使7號軸(zhóu)承溫度(dù)升高。
  停機後將7號軸承翻出發現:7號軸承兩根頂(dǐng)軸油油管(guǎn)多處破裂,7號(hào)軸(zhóu)承底部烏金被碾起,具體如下圖。

  4 分析處理
  根據現場檢(jiǎn)查(chá)情況分(fèn)析認為,頂軸油軟管損壞的(de)原因(yīn)為設計壽命不足,原設計應有5年以(yǐ)上,而實際隻使用(yòng)3年多便出現破(pò)裂;7號(hào)軸承頂軸油油管破(pò)裂後,轉子頂起(qǐ)高度不足,使得(dé)烏金被碾壓、損傷,脫(tuō)落的(de)烏(wū)金全影(yǐng)響潤滑油量,會進入軸承與轉子的間隙,從而造成軸承溫度的短時快速升高。
  隨後對7號軸承與頂軸油軟管進行(háng)了更換。但啟動約10天後,7號軸承再次出現(xiàn)在4.7℃的(de)爬升,分析(xī)認為是該軸(zhóu)承對地(dì)絕緣為零(líng)、發電機轉子對軸承放(fàng)電可能是引(yǐn)起軸(zhóu)承溫(wēn)度升高的又一(yī)原因,為此又采取了在發電機勵側轉子上加(jiā)裝軸接地測量裝置的處理方法(fǎ),具體為在勵側(cè)安裝測量電刷,測量電刷通過(guò)一(yī)條輔助電纜與勵側(cè)絕(jué)緣軸承座上的(de)電位測量端子連接,端(duān)子引出線與濾波器連接,濾波器(qì)通過地線接(jiē)地。
  5 處理結果(guǒ)
  處理後運(yùn)行1個月,7號軸承溫度穩定,未出現爬升現象(xiàng),如下圖。
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