本鋼5號高爐爐頂齒輪箱傾(qīng)動機構故障(zhàng)分析與維護(hù)

2018-01-08

金丙庫
(本鋼板材股(gǔ)份有限公(gōng)司煉鐵(tiě)廠)
  現代化冶(yě)煉技術(shù)要求爐頂設備(bèi)適應高壓操作、布料方式靈活,同時具備性能可(kě)靠、耐用、維護(hù)檢修方便的特點。無料鍾爐(lú)頂設備的快速發展使其功能滿足了高爐工藝要求,許多新建或改造後的大中型高爐均(jun1)采用了無料鍾爐頂設備,其應用越來越廣泛。本鋼5號高爐采用串(chuàn)罐式(shì)無料鍾爐(lú)頂設備,爐頂齒輪箱傾動機構在使用過程中出現齒輪(lún)箱傾動(dòng)電機電流偏高、溜槽達不到上部待機位、溜槽卡死等故障。本文通(tōng)過實例對齒輪箱傾動機構故障進行分析,並提出解決方(fāng)法。
  高爐爐頂齒輪箱的工作原理(lǐ)及結構特點
  高爐爐頂齒輪箱由(yóu)上部減速機和水冷齒輪箱兩部分組成,控製布料溜(liū)槽的旋轉和傾動機構。上部(bù)減速(sù)機連接在水冷傳(chuán)動(dòng)齒輪箱的上麵,它(tā)帶有旋轉電機和傾動電機,布(bù)料溜槽運動的(de)動力就來自上部減速機。圖1為(wéi)高爐齒輪箱傳動結構示意圖。
  當旋轉電機動作而傾動(dòng)電機製動時,上部(bù)齒輪箱行星差動(dòng)使(shǐ)得上、下回轉軸承做同一速度的轉動,上回轉軸承帶動整個旋轉體做旋轉運(yùn)動,布料溜槽隨之旋(xuán)轉。大齒圈(quān)(A15)與(yǔ)傾動減速機上麵的小齒輪(E16)之間無相對轉動,這(zhè)樣溜槽便隻有旋轉而無傾動。當(dāng)傾動電機動作而旋轉電機製動時,上回轉軸承不動,下回轉軸承通過大齒圈(A15)帶動(dòng)傾動減速機上小齒(chǐ)輪(E16),傾(qīng)動減速機便有了(le)運動和動力的輸入,減速機(jī)內的蝸(wō)輪(E18)蝸杆(E17)帶動傾動軸轉動,從而驅動布料溜槽改(gǎi)變傾角。當旋轉、傾動兩個電機同時動作時,由於行星差動原理,上、下回轉軸承有速度差,這樣也使得大齒圈(A15)與小齒輪(A16)之(zhī)間有相對運動,從而驅動布料溜(liū)槽在旋轉的同(tóng)時改(gǎi)變傾(qīng)角。
  齒輪箱傾動機構故障分(fèn)析與處理
  齒(chǐ)輪箱傾(qīng)動減速機故障。5號高爐爐頂(dǐng)齒輪箱在2011年進行(háng)更換,由PW水冷齒輪箱改為西(xī)冶齒輪箱,該齒(chǐ)輪箱為標準(zhǔn)型齒輪(lún)箱。在該齒輪箱(xiāng)運(yùn)行過程中,多次出現布料溜槽上傾(qīng)時(shí)傾動電流偏高跳開關和布料溜槽無法到(dào)達待機位的故障。
  為(wéi)了保(bǎo)證高爐生(shēng)產作業,本鋼將溜槽的(de)待機位進行調整,待(dài)機角(jiǎo)度(dù)由47°下降為43°,以降低電機負(fù)荷。工(gōng)作人員在對(duì)溜槽傾動減速機進行更換(huàn)潤滑(huá)油的過程中發現,更換下來的(de)潤滑(huá)油裏邊分散著大量銅粉末,初步判斷傾動減速機蝸輪磨損(sǔn)。他(tā)們在打開傾動減(jiǎn)速機檢查孔對蝸輪進(jìn)行檢查時發(fā)現,兩(liǎng)台傾動減速機(jī)的蝸輪已嚴重(chóng)磨損(sǔn),在(zài)布料溜槽工作(zuò)範圍內的蝸輪齒厚僅為原齒(chǐ)厚的2/5,局部磨損僅剩原齒厚的1/5,蝸杆表麵無磨(mó)損。
  正是蝸輪的(de)嚴重磨損,造成減速機蝸輪蝸(wō)杆無法正確(què)齧合,進(jìn)而導致布(bù)料溜槽抬升(shēng)至(zhì)待機位時無法達到設定待機位,電機電流偏高跳開關而被迫不斷下(xià)調(diào)待機角度的情況(kuàng)。
  齒輪箱(xiāng)傾動減速機蝸輪磨損(sǔn)故障的應急處理。鑒(jiàn)於齒輪箱傾動減速機蝸輪(lún)磨損嚴重,蝸輪蝸杆已無法正常齧(niè)合,如磨損情況持續發展,傾動減速機將無(wú)法工作,布料溜(liū)槽不能進行(háng)傾動操作,對爐頂布料(liào)矩陣會造成(chéng)嚴(yán)重影響,無(wú)法進行生產操作。
  由於該齒輪箱傾(qīng)動減速機沒有(yǒu)備件且與PW齒輪箱傾動減速機規格型號不同,無法進(jìn)行(háng)互換,備件訂購周期需要3個月左右,為了保證布料溜槽的傾動作業(yè),維持高爐正常上料操作,本鋼通過對傾(qīng)動減速機蝸輪磨(mó)損情況進行分析,製訂傾動減速機應急處理可(kě)行(háng)性方案。工作人員通過對傾動減速機蝸輪磨(mó)損(sǔn)情況分析發現,蝸輪共41齒(chǐ),已出現磨損的齒數有21個;其(qí)餘20齒不在布料溜槽工作齒輪齧合範(fàn)圍內,無(wú)磨損現象。如果(guǒ)將沒有磨損的蝸輪旋轉到溜槽傾動工(gōng)作範圍內,將能夠保證蝸輪蝸杆正常(cháng)齧合,溜(liū)槽傾動操作將(jiāng)不受影響。
  傾動減速機渦(wō)輪調整施工過程如下:首先,高爐休風經確認具備操(cāo)作條件後,將布料溜槽進行(háng)拆卸,然後將(jiāng)傾動減速機限位銷軸全部拆卸。其次,手動操作溜槽傾動(dòng)電機,使減速機進行下傾(qīng)動作,當(dāng)減速機輸出齒輪軸與扇形齒輪脫離開後(hòu),繼續使(shǐ)用溜槽(cáo)減速機進行下傾操作(zuò)。這時需要觀(guān)察蝸(wō)輪旋轉位置,當磨損的蝸輪全部脫離(lí)溜槽工作範圍後(hòu),停止傾動(dòng)減速機運行,將傾動減速機扇形齒輪(lún)推入與齒輪軸齧合。該操作一定要保(bǎo)證兩台傾動減速機輸出齒輪同時與扇(shàn)形(xíng)齒輪齧合,如不能同(tóng)步,將造成布料溜槽(cáo)懸掛(guà)軸角度出現偏差,進而造成布(bù)料溜槽無法安裝(zhuāng)。再其次,角度調整完畢(bì)後,將傾動角度調整至工作角度範圍內,然後安裝定位銷(xiāo),再安裝(zhuāng)布料溜槽。Z後,自動潤滑角度調整。由於傾動減速機完好蝸輪齒數為20個,不足總齒數一半,需要在保證正常生(shēng)產操作的基礎上縮小溜槽傾動範圍。經分析,將傾動減速機自動潤滑角度向上進行調整,既不會對溜(liū)槽傾動(dòng)布料操作(zuò)造成影響,又縮小溜槽(cáo)傾動範圍,調整(zhěng)後的潤(rùn)滑位角度為7.8°。
  傾動減(jiǎn)速機采用上述方法調整(zhěng)後,進行溜(liū)槽(cáo)試運轉,運行參數均滿足生產要(yào)求。圖(tú)2為傾動減速機蝸輪齒調整示意圖。
  齒輪箱傾動減速機更換。5號高爐爐頂齒輪箱傾動減速機在2014年年(nián)修中進行更換(huàn),更換過程采用(yòng)單側逐台進行更換的方式(shì),即更(gèng)換完一台減(jiǎn)速機後,旋轉齒輪箱,將另(lìng)一台減速機(jī)旋轉至檢修(xiū)位置進(jìn)行更(gèng)換。在傾動減速機更換前,需要進行溜(liū)槽及(jí)減速機各項數據的檢測,為新減速機安裝(zhuāng)後的調整提供參考,傾動減(jiǎn)速機更(gèng)換(huàn)安裝前後數據對(duì)比見表(biǎo)1。
  傾動減速機更換作業的(de)注意事項:
  一是減速機備(bèi)品檢查。檢查傾動減速機外觀有(yǒu)無損(sǔn)傷、螺(luó)栓緊固情況、密封有無泄漏,盤動輸入齒輪以檢查減(jiǎn)速機旋轉是否(fǒu)靈活、有(yǒu)無卡阻現象,將(jiāng)兩台減速機扇形齒旋轉至55°限(xiàn)位銷軸處,以保證減速機安裝時懸掛軸的角度一致。
  二是減速機找正。減速機安裝完畢後,須通過墊鐵對減速機進行找正,使減速機水平度、垂直(zhí)度、齒輪齧(niè)合間(jiān)隙及兩台(tái)減速機的中心距滿(mǎn)足(zú)使用要求(qiú)。
  三是減速機試車。減速機安裝調整完畢並加注潤滑油後(hòu),進行(háng)減速機(jī)無負荷試運(yùn)轉(zhuǎn),合格後方可安裝布料溜槽進行負荷試運轉(zhuǎn)。
  上(shàng)部減速機傾動電機抱閘故障。2014年1月11日,5號高爐爐頂齒輪箱溜槽上傾到36.7°時停止上傾,電流值達到30A跳(tiào)開關(guān),手動將溜槽向下傾動,溜槽不動作,繼(jì)續手動反複上、下傾(qīng)動溜槽,溜槽可以下傾到31.5°,當溜槽上傾到31.8°時又停止動(dòng)作,電(diàn)流值達到(dào)30A跳開(kāi)關。反複動作後,溜槽(cáo)分別(bié)卡在33.8°、39.5°等不同角度。工作人員經現場檢查發現,傾(qīng)動(dòng)電機電磁(cí)製動器吸合的聲音異常;拆開(kāi)電機保護罩(zhào)後發現,電磁製動器內側製動盤兩個調整螺栓全部折(shé)斷(duàn),外側製動盤一顆螺栓折斷(見圖3)。
  經(jīng)分析,電機製(zhì)動器無法鬆閘的原因為內側製動盤兩個調(diào)整螺栓全部折斷致使製動盤受力不(bú)均,動作不(bú)協調,造(zào)成製動盤動作時傾斜,被折斷的(de)螺栓端麵卡住,導致摩擦(cā)片和製動盤無法脫離,電磁製動器仍然處於抱緊狀態,電機無法轉動,電流達到極限(xiàn)值(zhí),造成溜槽(cáo)無(wú)法傾動。工作人員更換(huàn)製(zhì)動盤螺栓並(bìng)進行調整,電機工作正常,故障排(pái)除。
  綜上所(suǒ)述,齒輪箱作為高爐無料鍾爐頂上料的核心(xīn)設備,其安全(quán)運行和維護水平決定高爐上料係統的運行穩定性。本鋼5號高爐爐頂齒輪箱傾(qīng)動減速機(jī)蝸輪磨損故障在以往設備運行中從未出現,5號高爐爐頂齒輪箱傾動(dòng)減速機蝸輪磨損應急處理方案為其他高(gāo)爐進(jìn)行類似故障分析與維護作業提供了經驗和借鑒。
來源:《冶金設備》2017(4)
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