鄭建新
(青海鹽湖工業股份有(yǒu)限公司化(huà)工分(fèn)公司(sī)設備技術部,青海 816000)
摘 要:針對鍋爐配套風機電機軸承“啃(kěn)”軸現象,分析可能導致該故障(zhàng)的原因,Z後得出故障是由軸承型號選擇不當導致的結論。
關鍵詞:軸(zhóu)承(chéng);跑內圈;過盈配合;軸向力(lì);軸電流;對中
1 故障現象
某日,巡檢時發現#2鍋爐配套的(de)二次(cì)風機電(diàn)機非負荷端軸承處冒煙,於是要求停機。停(tíng)機時(shí)DCS顯示軸承(chéng)溫度為33℃,半小時後升至(zhì)85℃,隨後的5分鍾內(nèi)又快速升至120℃左右並保持不再上升(shēng)。現場有黑色油汙從泄油孔滲出。打開(kāi)電機後端蓋,發現軸承6332M內僅有殘存的黑色油汙,軸承周圍沾滿黑色鐵屑,軸承內圈與(yǔ)軸抱死,鑄鐵材質的(de)軸承內壓蓋出現(xiàn)2處裂(liè)紋。切(qiē)開軸承,發現3個(gè)滾球凹陷,軸承內圈與軸(zhóu)磨損嚴重,轉軸拉毛Z深處(chù)在3mm以上。
#2鍋爐配套二次風機電(diàn)機故障發生(shēng)5天後,#1鍋爐配套的(de)二次風機電(diàn)機的主電源接線(xiàn)盒也出現冒煙現象。用2500V搖表測得電機定子線圈(quān)的絕緣電阻為無窮(qióng)大,用直(zhí)流電阻速測儀(ZRC-II)測得三相直阻均在495.6mΩ左右,風機端的在線測量振動儀顯示振動未超標,故初步判斷故障由非負荷端軸承損壞引起。打(dǎ)開電機,發現軸承(chéng)與軸抱死,黃銅保持架裂開,軸承卡簧向外裂開,但潤滑油脂(zhī)正常。這就是典(diǎn)型的軸承“啃”軸現象(xiàng),即軸承(chéng)跑內圈(quān)故障。
2台二次風機(jī)電機均在運行(háng)不到10天(從未滿負荷運行)裏便相繼出現軸(zhóu)承跑內圈故障,因此決定對電機進行修複。
2“啃”軸原因分析(xī)
現對導致軸承“啃”軸(zhóu)的可能原(yuán)因進行分析。
(1)裝配軸和軸承時未保證過盈量。車轉軸時,均按圖紙要求進行加工,且在車完後還要由(yóu)2人各用1把尺子(zǐ)檢驗後才能組裝,因此尺寸不會(huì)出錯。裝配軸承時,也完全按規程要求操作。由於轉軸尺寸為(wéi)160mm+(0.015~0.04)mm,6332M內徑尺寸為160mm—(0~0.025)mm,即過盈量為0.015~0.065mm,因此(cǐ)故障由過盈量不足引起(qǐ)的可能性可以排除。
(2)軸承質量(liàng)有問題或軸承型號選擇不(bú)合適。因電(diàn)機軸承采用的是國內知名廠家的產品,故軸承質量不存在問題。電機軸承(chéng)型號為6332M,其公(gōng)差為(wéi)“0”級,遊隙為“0”組。對一般電(diàn)機而言,“0”級公差已經可以滿足使用要(yào)求,但“0”組遊隙一般用(yòng)在低轉速、小容量的電(diàn)機上,軸承遊隙(xì)選擇過小易造成軸承溫度過高。這2台電機軸伸端(duān)都(dōu)僅有一盤N332M滾柱軸承(chéng),故電機的軸向力(lì)都要由非軸伸端的6332M來克服(fú)。6332M軸承的徑向遊隙偏小(xiǎo),運行中該軸承要承受軸向力和徑向力的共同作(zuò)用,於(yú)是滾球與(yǔ)軸(zhóu)承內、外圈劇烈磨擦使內(nèi)圈受(shòu)熱膨脹從(cóng)而發(fā)生軸承“跑內圈”事故,因此(cǐ)要求更換為6332M/C3軸承,遊隙相應地由Z小20μm增至Z小53μm。
(3)軸承運行中受(shòu)到(dào)較大的軸(zhóu)向力作用。由於此類電機的軸向竄量Z大位為1.5mm,因此非軸伸端(duān)6332M會受到較大的軸向力。但電機磁力(lì)中心線的確定是在電機(jī)對中找(zhǎo)正後又空載運行2小時後確定的,且風機的電機端有(yǒu)2盤背靠背(bèi)向心球軸承,聯軸器為彈性膜片(銅合金)式,故若對中符合(hé)要求,則在正常運行時電機非軸伸端(duān)不會承受較大的軸向力,軸向(xiàng)竄(cuàn)量也不會超過(guò)0.1mm。
(4)有軸電流存在。由於電機定子芯片是(shì)整圓的,且電機的極對數為2,因此隻可能產生25Hz的分頻軸(zhóu)電壓,也就是說,隻有在供(gòng)電係統接地(dì)或(huò)故障情況下,才有可能產生軸電流。並且,軸電流存在時,首先(xiān)表現(xiàn)出來的是發(fā)熱和滾道上有光亮痕跡,溫(wēn)度也是緩慢上升的,所以可以排除有軸電流存在(zài)的可能。
(5)軸和軸承材質的(de)熱膨脹係數相差過大。若在運行中軸的熱(rè)膨脹量較小(xiǎo),而軸承的熱膨脹(zhàng)量較大,則軸(zhóu)承對軸的過盈量會變小,從而產生(shēng)軸承“跑內圈”現象。因軸(zhóu)承和軸都是按國標要求的材質生產的,故該(gāi)可能(néng)原因不成立。
綜(zōng)上所述可知(zhī),造成(chéng)電機軸承“啃”軸的原因是:運行中電機(jī)軸要(yào)承受(shòu)軸向和徑向(xiàng)的共同衝擊力,而(ér)軸承的徑向遊隙又選擇不當。
3 電機修複過(guò)程
(1)轉軸修複:上(shàng)車床校準轉子同心度後進(jìn)行堆(duī)焊、保(bǎo)溫,再次上車床校驗同心度、車轉軸、動平衡完畢後,轉子修複結束(shù)。
(2)電機經組裝、電氣試驗後進行現場安裝,主要做好找正和對中工作,要求其軸向和徑向偏差均小於0.04mm。該偏差越小,就可保證運行電(diàn)機的(de)軸承不會受到較大的軸向力和徑向力。
(3)電機試運行時,電機的雙向振幅為0.02mm(4極電機的振動不大於0.05mm),軸承溫升為23℃(環境溫度為28℃)。
4 結束語
電機軸承“啃”軸現(xiàn)象(xiàng)時有發生,具體原因各有不同。對於250kW以下電機,大多是由軸承與軸間的過盈量(liàng)不足引起的,其(qí)次是劣質軸承造成的;對大電機而言,因軸的加工要求嚴謹,安裝、對中要求較嚴格,故故障多是由軸承選型不(bú)當造成的。電機軸承選型不當,空載或輕載運行時,電機不會出現問題,但一(yī)旦重載運行,電機軸承問題(tí)便很(hěn)快暴露出來,修複起來(lái)也很費時、費力,因此電機設計時必須(xū)注意軸承的選(xuǎn)型。
來源:《電(diàn)工技術(shù)》2012年2月刊