對油漿泵機械密封失效的分析(xī)

2017-07-31

陳文龍
  【摘 要】對油漿泵波紋管機械密封在輸送油漿介質下容易泄漏進行(háng)分析,綜合機械密封的工作原理(lǐ),並對該機械密封進行有效合理的改進。
  【關(guān)鍵詞】改造;機(jī)械(xiè)密封;油漿泵
  某公司(sī)催化裂化FCC裝置用以輸(shū)送含(hán)有催化劑顆粒的(de)塔底泵,型號為(wéi)100PYS2130,單級(jí)懸臂離心泵,軸功率75kW,流量45.5m3/h,揚程130m。輸送介質為油漿,介質(zhì)溫度370℃,泵吸入口壓力為0.2MPa。雖然該泵一直(zhí)使用的是焊(hàn)接波紋管機械密封,但由於工(gōng)況介質等諸多因素的影響,該泵在實際使用過(guò)程中(zhōng),機械(xiè)密封經常發生泄。據統計,機械密封使用壽命Z短的時間為15天,平均使(shǐ)用壽命為4個月(yuè)左右,嚴重影響了工藝裝置的正常生產。為徹底消(xiāo)除隱患,筆者對(duì)該泵(bèng)的機械密封係統進(jìn)行了分析及改造,提高了機械密封的運行周(zhōu)期,確(què)保了裝置平(píng)穩生產。
  一、故障原因分析
  催化油漿泵中的機械密封是DBM290焊接波紋管機械密封,該密(mì)封結構特點為:a.靜止式金屬波紋管結構;b.動環與軸套法蘭、螺釘連接;c.動環(huán)摩擦副低膨脹合金鑲嵌(qiàn),靜(jìng)環摩擦副為浸銻(tī)石墨;d.葉輪壓緊軸套實現軸套密封墊的(de)密封。油漿泵的工作介質(zhì)為(wéi)催化油漿,介質溫度高且含有(yǒu)催(cuī)化劑等固體顆粒,運行工(gōng)況比較惡劣。通過數次檢修及對(duì)原機械密(mì)封的解剖分析,發現機械密封失效泄(xiè)漏(lòu)的原因主要有以下(xià)幾個方(fāng)麵。
  (一)摩擦副(fù)磨損
  DBM290焊接波紋管機械密封(fēng)靜(jìng)環摩擦(cā)副采用的材料是(shì)浸銻(tī)石(shí)墨,拆檢發現靜環摩擦副(fù)磨損嚴重且內(nèi)外(wài)緣有缺口。通過試驗發現,機械密封的端麵比壓受波紋管的有效直徑的影響,而有效(xiào)直(zhí)徑(jìng)是隨壓力的(de)變(biàn)化而改變。由於壓力過大,導致摩擦副過度磨損引起泄漏(lòu)。同時油漿中含有固體催化劑顆(kē)粒其含量為一般不大(dà)於6g/L,生產不正常(cháng)時為(wéi)12g/L左右,在操作中工藝條件稍有波動,催化劑顆粒會進(jìn)入密封麵內,劃傷了動環密封麵,並破壞了液膜的連續性,從而引起泄漏。正常密封時,密封麵處於邊界潤滑或半液體潤滑狀(zhuàng)態,兩表麵被一層邊界膜分開。當密封麵(miàn)間混有催化劑顆粒或靜環密封麵上有磨損時,兩密封(fēng)麵間液膜(mó)厚度明顯增厚,從而導致了油漿大量泄漏。
  (二)摩擦副表麵熱裂(liè)紋
  拆撿發現摩擦副的硬質合金環出現由硬麵中心向外發散的許多粗(cū)細不一(yī)的徑(jìng)向裂紋。焊接波紋管的硬質合金環與環座(zuò)兩種材料的(de)膨脹係數存在差別,在機械密(mì)封冷卻水壓力不穩定或溫度發生較(jiào)大變化時容易產(chǎn)生局部高溫(wēn),從而導致局部熱應力過大,合金環表麵熱(rè)裂引起密(mì)封失效。
  (三)波(bō)紋管內側波穀部位的軟焦塊
  溫度高、密度(dù)大、含有固(gù)體顆(kē)粒是油(yóu)漿生成(chéng)軟焦塊主要原因。該泵在370℃的工況下使用,油漿會慢慢沉澱或凝固在波紋管的縫隙中形成軟焦塊。隨著時間的(de)推(tuī)移(yí),波(bō)紋管縫隙內的軟(ruǎn)焦塊使得波紋管不能進行軸向拉伸、壓縮,失去彈(dàn)性。這樣,波(bō)紋管就無法提供隨介質壓(yā)力變化(huà)的軸向作(zuò)用力,起不到補償作用,使端麵液膜壓減小(xiǎo),造成液膜反壓(yā)係數下降,以致(zhì)於(yú)端麵比壓下降,引(yǐn)起密封失效。
  (四)軸套密封(fēng)墊(diàn)易發生泄漏
  DBM90密封傳動(dòng)方式為鍵傳動(dòng),軸套密封是靠葉輪壓緊(jǐn)軸(zhóu)套內的軸套墊來(lái)實現的(de)。造成軸套密封墊泄漏的原因主要有:a.葉輪發生反轉或泵體預熱溫度過快造成葉輪鎖緊螺母鬆動,使得密封墊無法壓緊而泄漏;b.在安裝過程中,軸套密封墊內進入雜質(zhì),使(shǐ)其密封性能失效而泄漏。
  二(èr)、解決措施
  (一)開槽斜麵擠緊軸套式密封結構
  針對密封軸套墊的泄漏,采取了開(kāi)槽斜麵擠緊軸(zhóu)套式密封結構。這種定位傳(chuán)動可靠,安裝、拆卸方便且不傷(shāng)軸。另外,還設(shè)置了限位板,便於泵外調整密封的壓縮量。波紋(wén)管內徑一處設一45°斜角,以分散應力(lì),延長波紋(wén)管壽命。輔助密封采用柔性石墨替代其他密封材料,可以承受高達425℃的高溫。
  (二)采用耐磨摩擦副(fù)材料
  由於油漿泵介質含有固體顆粒(lì),所(suǒ)以(yǐ)在摩擦副動(dòng)環表麵噴塗了(le)氧化(huà)鉻(Cr2O3),靜環材料選用YG6,該配合屬於“硬質合金-硬質合金”形式。由於二者硬度不同,既可(kě)防止動(dòng)靜環密封麵(miàn)同時損傷,又避免了產生熱裂現象。針對高溫(wēn)環境下密封環鑲嵌結構容易脫落的現象,改用整體結構密封環。密封壓(yā)縮量定(dìng)為3.4mm,有效降低了密封麵(miàn)過多的摩擦熱。
  (三)金屬波紋管作為旋轉(zhuǎn)動環
  原(yuán)來所用的機械密封為靜止式結構,油漿極易在波紋管縫隙生成焦塊。為了防止(zhǐ)機械密封波紋管縫隙結焦,筆者將金屬波紋管設計成旋轉型結構。旋轉式波紋管密封在旋轉離心(xīn)力作用下可以自身清洗波(bō)紋管,減少波紋管外圍(wéi)沉積和內側結焦,並能(néng)防止因急冷(lěng)造成的波紋管變形。
  (四)改善密封的冷卻、衝洗效果
  高溫(wēn)油漿泵由於介質溫度高,加(jiā)之短時間的機械負荷(hé)或熱(rè)負荷的作用,使得密封麵間穩定液膜轉變為蒸汽狀態,這轉變過程中的溫差產生了輻射狀徑向小(xiǎo)裂紋(wén)。為了改善密封摩擦副的冷卻效果,將循環水冷卻改(gǎi)用輕柴油冷卻並將原來密封壓蓋的進、出冷卻孔直徑增加2mm,這樣避免了冷卻介質的汽(qì)化且流量增(zēng)加一倍,大大改善了冷(lěng)卻效果。為了避免催化劑顆粒粘結,堵塞衝洗管通道,將衝洗孔直徑由5mm增大到7mm,衝洗壓力控製在0.5MPa。通過自衝洗的改進,有效地控製了密封端麵溫升,增大液相麵(miàn)積,改善了摩擦狀態。
  三、結束語(yǔ)
  通過對油漿泵機械密封的失效原因分(fèn)析,從其材料及結構(gòu)等(děng)方麵進行了有(yǒu)效改進。目前,改造後的油漿泵已應用於工業生產中。改造前該泵有效運(yùn)行時間平均為4個月左(zuǒ)右,改造後,該泵連續運行Z長可達8000h,期間經過長周期高負荷運行和頻繁的切換運行而無泄漏故障。通過對油漿泵機(jī)械密封的(de)改造及(jí)應用,不僅解決了影響裝置穩(wěn)定運行(háng)的難題,而且還產生了較(jiào)大(dà)的經濟效益。由此可見,催化裝置油漿泵機械密封的改造是成功的。
  參考文獻(xiàn)
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來源:《商情》2017年23期(qī)
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