【潤滑案例】液壓設備案例故障分析

2017-07-31

  案例1:加工中心機床液壓係統換(huàn)油後出現異常。
  某進口加工中心機(jī)床液壓係(xì)統換油(yóu)後,操作出現(xiàn)磨損異常的聲響,溫度升高,油(yóu)質變黑。經油液監測查明,雖然該設備使(shǐ)用的液壓油的40℃運動黏度(dù)為46,但其黏度指數僅為17,大大低(dī)於指標(biāo)要求。在實際使用中,由於油品在溫度上升以後形成不了潤滑油膜,使得磨損加劇,以致出現異常聲響。由於停機及時,避免了一起設備故障。後(hòu)經查明,所用(yòng)油品係小廠生產的劣(liè)質油品,在改用昆侖液壓油後,設備(bèi)恢複了正常運(yùn)行。因(yīn)此,這是一起典型的因油品黏(nián)度指數不(bú)合格導(dǎo)致設備故障的案例。
  案例2:大(dà)型打樁機液壓係統突發性(xìng)事故。
  某大型打(dǎ)樁設備液壓係統發生(shēng)突發性事故(gù),損(sǔn)失上百萬元。經油液(yè)監測查(chá)明(míng),該設備使用的油品水分含量高:Fe,AI,Na,Ba,Mq,Ca元素(sù)含量高,而新(xīn)油中無;油中主要的汙(wū)染物(wù)為纖維材質(zhì),紅色氧化物及粉塵顆粒;紅外光譜分析表明,新油,在用油的主要吸收峰有區別(bié),後經(jīng)查明,事(shì)故的原因為新油中混入了工業廢油。這是一起典型的(de)因混油(yóu)導致設備故障(zhàng)的案(àn)例(lì)。
  案例3:注塑機伺服閥損壞。
  某廠有4台進口注塑機(jī),已使用4年未換油,在為其中的(de)1台注塑機換油時,油品供應商用昂貴的進口清洗劑將(jiāng)係統清洗後直接注油(yóu),導致係統出現故障(zhàng),在半個月內連續造成3個伺服閥損壞。經油(yóu)液監測查明,由於油品供應商(shāng)誤用清洗劑品種,使得係統被嚴重汙染,造成伺服閥嚴重磨損。這是一起(qǐ)典型的因係統汙染導致設備故障的案例。
(本文作者:中國石油大連潤滑油研發(fā)中心,徐平、金琴華)
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