提高(gāo)減速箱(xiāng)潤滑(huá)油合格率

2017-07-24

馮芸 雷寧 王(wáng)新期 譚蘭英 付文軍 滿陽
  摘 要:采油二廠目前為注水類開發(fā)油藏,抽油生產為目前Z主要的采油方式,占油井(jǐng)總數的90%以上。抽油設備(bèi)的正常運行是保(bǎo)證抽油井正常生產的基礎,隨著運行(háng)時間的(de)延長,減速(sù)箱潤滑油合格率逐漸下降,設備故障幾率隨之增大,從而為原油生產帶(dài)來不利影響。針對這一問題,油田工藝研究所在2016年成(chéng)立(lì)了QC小組,力求(qiú)采取(qǔ)有效的措施(shī)解決難題,提高減速箱潤滑油合格率,減少設備故障幾率,為原(yuán)油生產保駕護航。
  關鍵詞(cí):減速箱;潤滑油;抽油
  1 選題(tí)理由
  小組(zǔ)成(chéng)員對作業區2013年(nián)至2015年減(jiǎn)速箱(xiāng)潤滑(huá)合格率進行了調研。通過調查,采油二廠抽(chōu)油井減速箱潤滑油合(hé)格率逐步下降,維護成本隨之增加。在目前原油(yóu)價格持續低迷的大環境下,采取“提質.增效”措施保證(zhèng)油井(jǐng)生產,控製維護成本是低成本戰略的必要選擇。為此,我小組(zǔ)確定了(le)將《提高減速箱潤滑油合格率》作為(wéi)我們的(de)攻關課題,並亟(jí)待解決這一難題。
  2 現狀調查
  根(gēn)據減(jiǎn)速箱潤滑油檢驗(yàn)情況統(tǒng)計,2015年檢驗892井次,不合(hé)格井301井(jǐng)次,我們通過分析討論,從各個不同項分層次進行(háng)了調查。
  (1)調查一:采(cǎi)油二廠(chǎng)抽油檢驗井數調(diào)查
  小組成員(yuán)對2013-2015年采油(yóu)二廠抽油檢(jiǎn)驗井數進行了調查,數據顯示減速(sù)箱潤(rùn)滑油合格率與檢驗井(jǐng)數無明顯直(zhí)接(jiē)關係。
  (2)調查二:不同區塊合格率調查
  我們對(duì)2015年不同區塊減速(sù)箱潤滑(huá)油合格率進行了統(tǒng)計調查,各區(qū)塊合格(gé)率占各區塊抽油檢驗井數的比例相對較為平均(jun1),因此區塊因素與潤滑油合(hé)格率無(wú)直接影響關係。
  (3)調(diào)查(chá)三:減速箱潤滑油不合格(gé)原因調(diào)查
  我們(men)從減速(sù)箱潤滑油(yóu)不合格原因調查不同卡泵類型方麵對2015年卡泵井進行了統計調查,通過對(duì)這2015年抽油井減(jiǎn)速箱潤滑油不合格原因及井次(cì)排列(liè)計算出累計井(jǐng)次和累計(jì)百分比。機械雜質不合格占減速箱潤滑(huá)油不合格井的54%,根據(jù)采油二廠抽油機潤滑油檢測判廢指標標準規定,機械雜質超過<0.05mg/L即為超標不合格,因此“機械雜質超標(biāo)”是造(zào)成減速箱潤滑油不合格的主要(yào)症結所在。
  3 設定目標
  從問題症結進行分析,2015年機械雜質不合格81口井,累計占54%,參照設備管(guǎn)理經驗值,機雜不合(hé)格(gé)井(jǐng)數應控製在總井數的(de)10%以內,即(jí)將目前機械雜(zá)質不合格井減少50%,那麽2016年減速箱潤滑油合格率就可以提高至:65.1%+81/429*50%=74.3%
  4 要因確認(rèn)
  針對5個末端因素,小組製定了要因確認計劃表,並分別在辦公室及(jí)現場(chǎng)進行調查驗證。
  要因驗證一:員工業務不熟(shú)悉
  驗證(zhèng)過程:組織抽油班工作人員進行書麵閉卷考(kǎo)試,考核結果平均分達到92分,無操作不熟練或違反規程的現象。
  要因確認:非要因
  要因(yīn)驗證二:產生沉澱
  驗證過程:潤滑油油桶外觀無損傷,無啟封,合格證完好,取樣油品外觀清亮無沉澱,加注到T74150井進行取樣化驗後,化驗結果機雜(zá)含量為0mg/L。
  要因確認:非要因(yīn)
  要(yào)因驗證三:質量不合格
  驗證過程:經查閱抽油設備台帳及運行記錄,769台設(shè)備中除封(fēng)井、停用39台設備外,在用設備(bèi)730台抽油設備檢驗合格證(zhèng)齊全(quán),設備完好率100%。
  要因確認:非要因(yīn)
  要因驗證(zhèng)四:消耗(hào)磨損
  驗(yàn)證過程:現場抽檢T6170、T82206、TD74099、T74091、T87179五(wǔ)口井(jǐng),打開減速箱視孔蓋,減速箱三級齒(chǐ)輪齧合完好,無斷齒缺齒打齒(chǐ),外觀(guān)無缺損點蝕和剝蝕(shí)現象,齒輪完好率(lǜ)100%。
  要因確(què)認:非要因
  要因驗證五:無機械雜質清理設備(bèi)
  驗證過程:在二季度采油二廠技能專家工作室組織技師活(huó)動期間(jiān),經現場(chǎng)調查討論,在抽油設備管理的生產實踐中,未對減速(sù)箱內潤滑油機雜(zá)進行清理的設備和工(gōng)具。
  要因確認:要因
  5 製(zhì)定對策
  針對要因“無機械雜(zá)質清理設備”的對策,小組成員對確定的要因“無機械雜質清(qīng)理(lǐ)設備”提出(chū)對策方案,並對方案進行綜(zōng)合評價。
  6 對策(cè)實施
  小組成員集思廣益,分別從磁吸石等級、與杆體連(lián)接(jiē)方式,杆(gǎn)體除油設計等方便展(zhǎn)開討論,確定減速箱潤滑油磁(cí)吸裝置的設計方案。
  小組組織對T74087井開展抽油(yóu)機減速箱(xiāng)潤滑油開展機械雜質清理工作。通(tōng)過取出的磁吸石來看,對減速(sù)箱潤滑油裏麵的鐵屑吸附效果較好,操作後,通過取樣化驗機械雜質含量明顯降低。
  7 效果檢查
  7.1活(huó)動目標檢查
  2016年度5至11月,小組通過開展活動,共應用(yòng)磁吸裝置清理潤滑油機(jī)械雜質360井次,操作以後,抽油井減速箱潤滑油(yóu)合(hé)格率明顯(xiǎn)上升。活動後,第二采油作業區抽油機減速箱(xiāng)潤滑油合格率提高至76.2%。
  7.2效益評價
  (1)經濟效(xiào)益
  產出部分:活動開展以來,全年減少減速箱潤滑油不合格井40井次,每口井平均加油量為100kg,每桶為170kg。節約潤滑油(yóu)23.5桶,按13.97元(含稅價)/kg計算,每桶為2375元,共節(jiē)約(yuē)潤滑油更換費(fèi)用:23.5*0.2375=5.58萬元。
  支出部(bù)分:減速箱潤滑油磁吸裝置(zhì)的製作成本:230元×10個=0.23萬元
  綜合效益(yì)=產出部分-支(zhī)出部分=5.58-0.23=5.35萬(wàn)元
  (2)管理效益
  經過現場驗(yàn)證,活動開展(zhǎn)以(yǐ)後,減速箱潤滑(huá)油(yóu)合格率大幅提升,抽油設(shè)備持續正常運行,為原油生產提供保障,通過減輕了員工操作、管理工作量。
  8 總結和下步打算
  本次活動既解(jiě)決了生(shēng)產中的實際(jì)問題,又提(tí)高了小組成員分析問題、解決問題的能力,收到了預期效果,下一(yī)步,小組將(jiāng)圍繞《減小抽(chōu)油井斷脫率》的(de)主題(tí)開展活動。
  參考文獻
  [1]魏旭.淺談抽油機減速箱漏油原因及對策[J].中小企業管理(lǐ)與科技(上旬刊),2016(3)
來源:《海峽科技與產業》2017年6期
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