任誌遠 韋周慶
(中國航發沈陽(yáng)黎明航空發動機有限責任公司(sī),遼(liáo)寧沈陽 118062)
摘 要:某航空發動機裝(zhuāng)配後,對通過上部減速器機匣對(duì)高壓轉(zhuǎn)子進行(háng)搖轉檢查時,多次發現低壓轉子存在跟隨轉動現象,通過放大高(gāo)、低(dī)壓轉子之間摩(mó)擦副間隙的方法未排除故障,進一步(bù)複查發現故障(zhàng)發動(dòng)機中介(jiè)軸承(chéng)外環過盈量偏大導致軸承裝配遊隙偏下限(xiàn),分析認為軸承裝配時存在較大的負遊隙是同轉(zhuǎn)現(xiàn)象出現(xiàn)的原因,該(gāi)現象對發動機使用質量無明顯影響,控製軸承裝(zhuāng)配遊隙後可以排(pái)除(chú)。
關鍵詞:中介軸承;自由遊隙;裝配遊隙;同轉
為了降低(dī)重量,提高推重比,現代航(háng)空發動機普遍采用中介軸承結構,即高壓轉子的後(hòu)支點支承在低壓軸上。某型航空(kōng)發動機采取中介(jiè)軸承外(wài)環隨高壓轉子旋轉,內環隨低壓轉子旋轉的支承方式,發(fā)動機工作時,由於高(gāo)壓轉子(zǐ)轉速及環境溫度均高(gāo)於低壓轉(zhuǎn)子,受離心力和溫度影響,軸承外環變形量(liàng)大於軸承內環,軸承徑向(xiàng)遊隙向增大的方向變化,為了保證軸承的穩定工作,一般軸(zhóu)承外環和(hé)內環配合均選取較大的過盈量,使裝配(pèi)時軸(zhóu)承處於遊隙(xì)較小的狀(zhuàng)態。某航(háng)空發(fā)動機裝配時,搖轉高壓轉子時發現低壓轉(zhuǎn)子存在隨動旋轉(zhuǎn)現象,該現象與軸承的裝配(pèi)遊隙為(wéi)負遊隙相(xiàng)關。
1.故障現象描述
某(mǒu)航空發動機裝配後進行試驗,出現高、低壓轉子隨(suí)動旋轉現象,表現(xiàn)為當緩慢轉動高(gāo)壓轉子時(通過上部減速器機匣),低壓轉子(zǐ)出現隨動旋轉現象,檢查分(fèn)析(xī)發現該現(xiàn)象存在(zài)以下規律:
(1)高壓轉子緩慢轉動時低壓轉子出現隨動旋轉現象,當轉速提高時隨動旋轉現象消(xiāo)失,起動機帶(dài)轉冷運轉驗證也表明(míng)該現象對發動機(jī)起動過程無影響。
(2)發動機正常工作時,高壓(yā)轉子與低壓轉子反向旋轉,出現隨動旋轉現象時,高壓轉子與低壓轉(zhuǎn)子同向旋轉。
(3)相比(bǐ)按發動機工作方向即正向旋轉高壓轉子(順航向順時針),反向旋轉高(gāo)壓轉子時更容易出現低壓轉子隨動旋轉(zhuǎn)現象。
(4)通過進氣機匣手動兩(liǎng)個方向轉動低壓轉子時,高壓轉子均不隨動旋轉(zhuǎn),原因為(wéi)高低壓轉子間(jiān)相互作用力較小,轉動低壓轉子(zǐ)時,不足以造成質量更重的高壓轉子(需同時帶動上部減速器和燃、滑油附件轉動)隨(suí)動旋轉。
(5)對出現高低壓轉子隨動旋轉現象的發動機進行分解檢查時發現,當發動機轉為豎直狀態,緩慢搖轉(zhuǎn)高壓轉子時,不出現低壓(yā)轉子隨動旋轉現象。
2.故障原因分析
2.1結構(gòu)分析
根據高、低壓轉子隨動旋轉的現象分析,造成高低壓同轉的因素應該與高壓轉子與低壓轉(zhuǎn)子存在相互作用的機件相關。
某(mǒu)航空發動機高壓轉子後支點為中介軸(zhóu)承,外環裝配在高壓轉子上,內環(huán)裝配在低渦轉子(zǐ)上,高、低壓轉(zhuǎn)子反向旋轉,高低壓轉子(zǐ)之間通過篦齒和蜂窩環、篦齒和(hé)銀銅塗(tú)層進行等摩擦副進行封嚴,從結構看,高(gāo)、低壓轉子在冷態(出現同轉時)存在互相作用有兩種可(kě)能:
(1)中介軸承裝配後(hòu)遊隙較小,可能造成轉動高壓時低壓(yā)轉子隨動旋轉。
(2)篦齒、蜂窩(塗層(céng))封嚴處由於(yú)存在磨損形(xíng)成的(de)毛刺、蜂窩(wō)/塗層圓度偏大,轉子(zǐ)重力和軸承遊隙對間隙存在影(yǐng)響等因素,間隙(xì)小(xiǎo)點可(kě)能在冷態存在相互作用的情況。
2.2相關要素分(fèn)析
(1)軸承裝配因素分析
某(mǒu)航空發(fā)動機中介軸承外(wài)環要求配合值為-0.063mm~-0.091mm,內(nèi)環要求配合值為-0.023mm~-0.041mm,軸承自由遊隙為0.06mm~0.07mm。
軸承內、外環材(cái)料均為軸承鋼Cr4Mo4V,其常(cháng)溫下(xià)彈性模量為203.4GPa,對應支承的高渦後軸、低渦(wō)軸材料為高溫合金GH4169,其常溫下彈性模量為204GPa,將軸承內、外環、高渦後軸(zhóu)、低渦軸均簡(jiǎn)化為厚度一定的圓環,通過(guò)有限元分析法對(duì)軸承內外環以及對應的支承結(jié)構的剛度(dù)比進行分析,高渦軸與軸承外(wài)環(huán)的剛度比為1.8,低渦軸與軸承(chéng)內環的剛度比為2.02,按相應(yīng)剛度比計算裝(zhuāng)配遊隙,理論上裝(zhuāng)配遊隙(xì)為-0.026mm~0.014mm,對(duì)故障發動機中介軸承進行測(cè)量計算,裝(zhuāng)配(pèi)遊隙(xì)為-0.019mm~-0.025mm,基本(běn)處於設計要求的下限狀(zhuàng)態。
進(jìn)一步複查分析表明軸承外環(huán)配合量偏上(shàng)限是軸承(chéng)裝配遊隙處於要求下限的主要(yào)因素,複查發現,為保證軸承的穩定工作(zuò),經過有限元分析計(jì)算和軸(zhóu)承配合與試驗驗(yàn)證情況的關聯分析(xī),裝配時將中介軸承(chéng)外環過盈量由0.063mm~0.091mm控(kòng)製為0.074mm~0.091mm,並通過(guò)對軸承外(wài)環鍍鉻處理的方式提高軸承(chéng)配合緊度,造成軸承外環(huán)配合偏上限,裝配遊隙偏(piān)下限。
(2)封嚴間隙影響分(fèn)析
高、低壓之間封嚴處間隙要(yào)求Z小值基本為0.1mm,受(shòu)機件變形等因素影響後,不排除間隙(xì)小點存在相互作用的可能(néng),但多台發動機通過更換相應封嚴處蜂窩和塗層的方式進行排故,再次試車後仍存在高低壓同轉現象,同(tóng)時經試車磨合(hé)也無法消除(chú)同轉現(xiàn)象,判定(dìng)高低壓同轉現象與封嚴間(jiān)隙關聯不(bú)大。
2.3原因(yīn)分析
綜合上述因素分析,發動機高、低壓(yā)同轉的(de)原因與中介軸承裝配狀態下遊隙偏下限有關,在裝配遊隙較小(xiǎo)的情況下,受重力影響(xiǎng),中介軸承上部(bù)遊隙更小,當高壓轉子緩慢轉動時(以順航向順時針為例),由於離心力可忽(hū)略(luè),中介軸承外環處一直(zhí)存在向下的較(jiào)大(dà)壓力,外環和滾子之間(jiān)摩擦力較大,使(shǐ)滾子在正上方區域內不發(fā)生自轉,由外環帶(dài)動順航向順時針轉動,內環對滾子施加的摩擦力為順航向逆時針以阻止滾(gǔn)子隨(suí)外環轉動,則滾子(zǐ)對內環施加的(de)摩擦力為順航向順時針,當滾子對內環施(shī)加的摩擦力大於低壓轉子的轉動阻力時,低壓轉子順航向順時(shí)針轉動,表現(xiàn)為與高壓轉子(zǐ)同向旋轉;當高壓(yā)轉子轉速增快時,離心力與重力的合力造成壓力大小和方向的不斷(duàn)變化,由於不能持續(xù)的對(duì)內環施加摩擦力,低壓不出現隨動現象。而當發動機(jī)豎直狀態時,中介軸承不再受向下的正壓力影(yǐng)響,所以也(yě)不出現低壓隨動現(xiàn)象。
按設計狀態推算,高壓轉子重量約111kg,質心中(zhōng)心距約171mm,高渦轉子重量約138kg,質心(xīn)中心距(jù)約195mm,理想狀態下計算(suàn)離心(xīn)力,當轉速w=20rad/s,即約192轉/min時,離心(xīn)力即可抵消重力作用,實際情況下,由於質心(xīn)中心距更大,轉速更低時離心力即可抵消重力(lì)作用,不(bú)再發生低壓隨動現象(xiàng)。
3.故障影響分析
從現象分析,發動機出現高、低壓同轉現象後進行過冷運轉驗證(zhèng),驗(yàn)證結果表(biǎo)明該現(xiàn)象對發(fā)動機起動無影響。
對中介軸承進行檢查(chá)發現,軸承外環配合雖然過盈較大,但仍在設計要求範圍內,發動機工作時(shí)受離心力和(hé)熱變形影響,中介軸承遊隙增(zēng)大,對後續(xù)工作不產生影響。
該現象隻在發動機冷態出現,體現的應力水平遠小(xiǎo)於工作過程中(zhōng)的(de)應力水平和機件的應力(lì)許(xǔ)用(yòng)水平,不會造成機件的結構性損傷,對(duì)後續工作不產生(shēng)影響,綜合考慮該現象對(duì)發動機使用質(zhì)量無影響。
結論
為保證(zhèng)轉子的穩定運行,中介軸承設計狀態存在較大的內外環過盈(yíng)配合,裝配狀態會產生負(fù)遊隙,同時裝配時對軸承外環配(pèi)合進行(háng)控製(zhì)造成裝配遊隙偏向下(xià)限,當裝(zhuāng)配遊隙偏下限時(shí),搖轉高壓(yā)轉子產生的拖動力會使低壓轉子跟隨(suí)轉動,這種隨動現象(xiàng)體現的應力水平(píng)較小,對發動機(jī)使用質量(liàng)無影響。
參考文獻
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來源:《中國新技術新產品》2017年第(dì)8期