孟美
摘 要:介紹了中國石油大慶石化公司化工一廠新(xīn)建160kt/a廢堿液濕(shī)式氧化裝置自2012年開(kāi)工以來,廢堿液外送泵機械密封頻繁泄漏,經多次更(gèng)換機械密封無果後(hòu),通過對介質特性及密封機構的細致研究,提出了科學合理的解決方案,通過改(gǎi)造後(hòu)密封使用情況良好(hǎo),保(bǎo)證了裝置(zhì)的穩定運行,並降低(dī)了裝置(zhì)的維護費用。
關鍵詞:濕式氧(yǎng)化;機械密封;廢堿液;衝洗方案(àn)
中國石油大慶石化(huà)公司化工一廠廢堿濕式(shì)氧化二套裝置主要是處理上遊乙烯裝置堿洗塔排出的廢堿液,處理合格後的廢堿液進入到(dào)產品罐內,然後通過廢堿液外送泵輸(shū)送到下遊汙水處理(lǐ)廠。此廢堿液外送泵為臥式單(dān)級懸臂(bì)是(shì)離心泵,由於(yú)廢堿液是腐蝕特性(xìng),固泵頭、葉輪及機械密封材質選(xuǎn)用耐(nài)腐蝕性較強的鈦合金(jīn)鋼,密封(fēng)形式為(wéi)單端麵密封,衝洗方案為Plan01,泵出口壓力為0.8MPa,介質溫度為40℃。
1 機械密封泄漏原因分析
從圖1中可以看出Plan01方案(àn)中高壓介質通過葉輪背麵的流道進入到密封腔內(nèi),然後在回到低壓介質側。由於密封腔及機械密封內部存在介質不流動或流動緩慢的“死角”,加之廢堿液存在低溫情(qíng)況下易結晶的特性,致使多處死角出現結晶情況,尤其是機械密封內部的彈(dàn)簧及彈簧腔。泵在更換(huàn)機械密封後(hòu)運(yùn)行一周左右出現少量泄漏,隨時間推移泄漏量持續增加,約20天左右泄漏量到達更換密封的標(biāo)準。從現場泄漏的(de)機械密封拆解情況看(kàn)都(dōu)存在相同的問題就(jiù)是整(zhěng)個機械密封的壓縮量幾乎為(wéi)零,且動環上有刮痕,機械密封內(nèi)部存在大量的白(bái)色結晶物。由此現象可以推斷出機械密封泄漏的主要原(yuán)因為(wéi)介質本身(shēn)存在的特性,致使機械(xiè)密封內(nèi)部結晶嚴重,動、靜環接觸不(bú)良或者損壞Z終導致介質外漏。
2 改造方案
(1)更換機(jī)械密(mì)封衝洗方案
將原Plan01密封衝洗方案更換成Plan32方案,如圖2所示,此密(mì)封衝洗方案主要(yào)適用於泵輸送的介質潔淨程度不高或可能產生結晶的工況,此次改造(zào)通過外引(yǐn)潔淨的高壓鍋爐給水通過減壓閥減壓後用於機械密封的衝(chōng)洗水,衝洗水壓力高於(yú)泵出口壓力0.1-0.2MPa,流量控製在0.5立方米/小時,以確保(bǎo)機械密封及密(mì)封腔內充滿(mǎn)潔淨的液體且(qiě)衝洗水能通過壓差進入到(dào)泵葉(yè)輪的低壓側。另(lìng)由於鍋爐給水溫度可達70℃,使得廢堿液的結晶程度降至Z低,進而杜絕了機械密封的泄漏。
(2)機械密封形式改造
改造後的機械密封增加節流襯(chèn)套,其作用主要是密(mì)封腔自身壓(yā)力的穩定,防(fáng)止(zhǐ)在鍋爐給水壓力或流量(liàng)波動時影響密封(fēng)的正常運行;其次是起節流作(zuò)用,防止鍋爐水進入密封腔流量過大,造成能源的浪費。
(3)泵房內室內溫度的提高
廢堿液結晶非(fēi)常重要的環境因素之一為溫度,尤其是在寒冷(lěng)的冬季,室內溫度低於20℃時(shí),廢堿液的結晶速度將加快。為防止此類問題的發生,在(zài)泵房內增加(jiā)散熱片的數量,進而提高泵房內部溫度,減慢廢堿結晶速率。
3 改造後存在的(de)問題
自2015年11月改造投用後(hòu),雖然泄(xiè)漏量較改造前有明顯的減少,但機(jī)械密封外(wài)側還存在結晶物,說明廢堿液能進(jìn)入到密封內,未徹底解決泄漏問題。原因分析:
(1)對泄(xiè)漏的機械密封現場進行(háng)解體檢查(chá),發現內部還存在著結晶物阻礙密封環的浮動,通過進一步的檢查(chá)發(fā)現原Plan01衝洗方案的內部流道內存在廢堿液,說明廢堿液是通過此流道進(jìn)入密封(fēng)腔內(nèi)的,由(yóu)於新密封衝洗液的壓力比泵出口壓力高0.1-0.2MPa,在加(jiā)之密(mì)封節流環的減壓作用,Z終導致(zhì)泵出口廢堿液倒串回密封腔內,進而進(jìn)入到機械密封內產生結(jié)晶,造成機械密封泄漏。
(2)泵備用時密封(fēng)衝洗液(yè)流量不足,導致泵內介質進入到密封腔內及機械密封內產生結晶,進而影響機械密封的密封效果。
對策(cè)及措施:
①將Plan01密封衝洗液流道封(fēng)堵;
②保障泵在備用期間密封衝洗液的壓力、流量在指(zhǐ)標範圍內。
再次改造後的(de)機械密封,自2015年12月至今,該泵的機械密封未發(fā)現(xiàn)泄漏情況,運轉狀況良好,在配件及(jí)維修(xiū)方麵取得了較好的經濟效益,另外,對於保護環(huán)境、保障操作人員的人(rén)身安全(quán)也起到了積極作用(yòng)。
4 結論(lùn)
針對廢堿(jiǎn)液外送泵機械(xiè)密封(fēng)泄漏的問題,通過(guò)一係列的(de)技術改造,解決了設(shè)備存在的問題,延長了設備運轉周期,對於輸送(sòng)易結晶介質泵的機械密封泄(xiè)漏問題有一定的參考價值。
來源:《中國科技博覽》2016年15期