斐濟南德瑞瓦圖水電(diàn)站水導軸承處理

2017-04-27

王昊
(哈爾(ěr)濱電機廠有限責任公司,黑龍(lóng)江(jiāng)哈爾濱 150040)
  【摘(zhāi) 要】斐濟南德瑞瓦圖電站發現水導軸承油內(nèi)含(hán)有異物、軸承(chéng)體(tǐ)烏(wū)金表麵出現磨損、主軸軸瓦位置出現劃痕等問題,經現場分析、處理後,水導軸承滿足安全運行要(yào)求。
  【關鍵詞】水輪機;水導軸承(chéng)
  1.事件起因
  南德瑞瓦圖電站反映更換(huàn)機水導冷卻器(qì)時發現油內含有異物、軸承體烏金表麵出現磨損、主軸軸瓦位置出現劃痕等問題。
  2.工地實際狀態
  2.1軸承體已進行刮瓦處理(未見原瓦損壞位置),已將(jiāng)嵌入烏(wū)金表麵的硬質(zhì)高點去除(chú)、原(yuán)磨損位置刮磨。原瓦麵原磨損位置位於4個上油槽(cáo)的不同位置,基本與旋(xuán)轉方向一致分別為旋轉方向的油槽的下部、中部及上部。
  2.2原烏金表麵含有黑(hēi)色狀磨損顆(kē)粒物質。
  2.3水導軸承(chéng)原軸承內油樣,發現內除有烏金屑外,還含有黑(hēi)色的顆粒狀物質,油(yóu)未呈現乳化狀態,判斷油內應無水進入。
  2.4主軸磨損(sǔn)部位位於軸承體位置的上部。
  2.5軸承體外圈圍板(bǎn)徑向有磨損,軸(zhóu)承體下部外(wài)圈圍板有(yǒu)月牙狀刮撞(zhuàng)現象。
  3.問題分析
  3.1軸承體的磨損
  2012年軸承(chéng)瓦溫過高進行處(chù)理時(shí),要將(jiāng)其中一根回油管(guǎn)進行封堵,但現場不具備焊接條件,采用(yòng)回油管頂部放置螺栓及鉛墊圈(quān)及(jí)橡(xiàng)皮條方式進行處理。此次(cì)拆軸承,發現鉛墊圈已消失,橡(xiàng)皮條隻剩少量部(bù)分。烏金瓦的磨損位置為底(dǐ)部開始旋轉方(fāng)向軸承上遊(yóu)槽的下部、中部及上部。初步判斷軸承體的磨損原因(yīn)應為封堵回油管的螺栓下部的鉛墊圈未加以固定,機組長時間運行後鉛墊圈碎裂脫落(luò),隨著油的循環進入軸承間隙內造成的瓦麵磨損。
  3.2主軸的磨損
  主軸的表麵缺陷應為鏽蝕痕(hén)跡,不屬於磨損現象(xiàng)。主軸位置的鏽蝕部位剛好位於(yú)甩油盆的靜止液麵以上。機組裝機後(hòu)長(zhǎng)時間未運行或長時間停機,未在大軸表麵采取相應的防鏽措施,而當地空氣濕度(dù)較大,造成的主軸軸瓦(wǎ)位置的(de)鏽蝕。
  3.3軸承體外圈圍板的刮碰
  下圍板外圈外徑未進行(háng)加工,外徑方向存在尺寸偏(piān)差;安裝時(shí)轉輪(lún)中心線的偏差造成(chéng)轉動部分(fèn)安裝高層偏差(chà);下(xià)圍板頂麵與轉動(dòng)油盆蓋(gài)距離較小均會造成外圍板的(de)刮碰。
  4.現場(chǎng)處理過程
  4.1主軸處理過程
  采(cǎi)用纖維輪對主軸鏽蝕部位進行處理(lǐ),去除表麵浮鏽。修磨後,對主軸尺寸複測如圖3:
  4.2軸承體處理(lǐ)過程
  4.2.1首先,對原(yuán)軸承體已進行刮研處理,與主軸複測尺(chǐ)寸比較,軸承間隙(xì)除上部20mm範(fàn)圍內達到0.54mm外,其餘均在0.3~0.4mm之間。通過計算軸承的承載能力符(fú)合(hé)要(yào)求,建議采用原2#軸承(chéng)體進行(háng)安裝。如圖(tú)4。
  4.2.2使用備品瓦,麵臨尋找主軸中心軸線位置,重新鑽(zuàn)鉸軸(zhóu)承體與(yǔ)導流錐的定位銷(xiāo)孔的問題,解決方式兩(liǎng)種:①上導、下導軸瓦位置推主軸,將(jiāng)主軸推至中心位(wèi)置,安裝備品瓦鑽鉸(jiǎo)銷(xiāo)孔;②用(yòng)原(yuán)2#軸承體安裝複測主軸間隙後,備品瓦安裝位置與原瓦位置相同(tóng)鑽鉸備品瓦銷(xiāo)孔。首(shǒu)先,采用的是推(tuī)主軸中心方式,發現(xiàn)8塊軸瓦間隙不均(jun1)勻,C瓦間隙突然增加,同時考慮軸瓦位置(zhì)背部安裝有調整墊片,並瓦(wǎ)背未(wèi)做清理存在油膜,油膜薄到一定厚(hòu)度(dù)後剛度較大,此種方式誤差較大,不考慮采用此種方式。擬采用第二種(zhǒng)方式確認備品瓦安裝位置。
  4.2.3軸瓦間隙(xì)偏小,要求現場刮瓦處理後,滿足軸承間隙在(zài)0.30mm以上。同時進行上油槽尺寸放大處理。在處理油槽(cáo)過程中,瓦麵2處測溫孔位置烏金瓦(wǎ)穿透,建議封堵處(chù)理,由(yóu)於現場沒有烏金條等設施,提出可在測溫孔位置進行絲堵封堵。
  4.2.4安裝原軸承體,焊接封堵1根回油管(guǎn),更換新冷卻器,水導軸承進行回裝。安裝後,推動主軸移動,用百分表(biǎo)複測主軸各位置(zhì)尺寸,軸瓦間隙在0.29~0.32mm之(zhī)間,滿足(zú)運行要(yào)求。
  4.2.5起機運行,水導軸承無異常。發電機下導軸承出現運行後液麵迅速消失、停機後液麵又恢複的狀況。觀察發現,運行時(shí)在吸油霧裝置電機(jī)未打開的情況下,吸油霧裝置(zhì)排油管集油。檢查擋油板分半麵間隙達5mm,後重新安裝擋油板,調整分(fèn)半麵間隙為2mm,與主軸徑向單麵間隙(xì)為0.5~0.7mm重新啟機後無效果。後將下導軸承溢(yì)油管閥門打開,油位迅速下降的現象消失。原因初步分析:下導未設(shè)置軸承(chéng)補氣(qì)接口,在機組運行時(shí)形成封(fēng)閉腔,氣體憋在(zài)軸(zhóu)承油箱上部及分(fèn)塊瓦上部,隨著油的(de)循環,軸瓦上部的氣體也進入軸承(chéng)油箱外側空間內,油箱上部憋(biē)住的(de)氣阻止油的流(liú)動(dòng),油循環向低壓位置,至封油板的上部、同時封油板(bǎn)回油麵積(包括(kuò)回油孔及分半麵間隙(xì))又不足,造成油向低壓側--吸油(yóu)霧裝置處流動。現場處理方式是打開下導溢油閥,油位迅速降低的現象消失。
  5.處理結果
  運(yùn)行後水導軸承瓦溫在4噴嘴滿負荷運行(háng)工況下軸瓦溫度為51度,水導位置主軸擺度為0.04mm,滿足安(ān)全要求,各工況指標均良好。
來源:《科技(jì)與企(qǐ)業》2015年08期
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