高壓電機軸電流的危害及排除(chú)方法

2017-03-29

李春鵬
(大唐洛陽首陽山發電有限責任公司,河南洛陽,471900)
  摘 要:針對某公司(sī)4號(hào)機組(zǔ)汽泵(bèng)前(qián)置泵電(diàn)機驅動端及自由端軸承在四個月內發生相同3次(cì)故障的現象,公司(sī)設備部電氣點檢(jiǎn)室組織電機廠家和技術人(rén)員對電機軸承故障原因(yīn)進(jìn)行了認真分析和(hé)會診,Z後確定為(wéi)由於電機軸電流的作用,使軸承壽命大幅縮短;現在更換為SKF6328絕緣軸承後,軸電流消失,電機(jī)連續運行(háng)6個月一切(qiē)正常(cháng)。本文對電機軸電流的產生、危害和消除方法進(jìn)行(háng)分析和論述,希望對存在同類問(wèn)題的單(dān)位有參考價值。
  關鍵詞:高壓電機軸;電(diàn)流;排除(chú)方法
  某公司4號機組汽(qì)泵前置泵電機是哈爾濱電機廠生產的Y4501―4型高壓電機;容量為630kW,電壓6kV,轉速為1487r/min。該電機自1996年投運以來,每年都進行一次大修或小修,除(chú)了對定子、轉子清(qīng)汙除垢;測量直阻、耐(nài)壓;緊固鬆動部件和進行必要的電氣、機械性能(néng)測試外,主要對(duì)電(diàn)機驅動端及自由端軸承進行拆解更換,運行近20年來,一直非常穩定。然而在2015年10月至2016年1月期間,該電機兩端軸承均多次出現不同程度(dù)的異音、溫度異常升高並伴隨振動(dòng)增加的故障現象。由於該公(gōng)司300MW機(jī)組為單台汽泵(bèng)運行,備(bèi)用電(diàn)泵隻能帶50%的負(fù)荷,汽泵前(qián)置泵一旦故障跳閘,鍋爐給水將短時中斷,電泵投運及時,機組能維持50%負荷(hé)運行(háng),如果電泵(bèng)在聯動過(guò)程中發生意外,汽包水位將無法維(wéi)持,機組可能被迫停運;汽前泵電(diàn)機運行的可(kě)靠性,對四(sì)號機組(zǔ)的安全穩定具有決(jué)定性作用(yòng)。所(suǒ)以,必須對前置泵(bèng)軸承頻繁故障的(de)缺陷進行(háng)技術(shù)攻關,以利徹底消除。
  1 電機軸承故障現象及曆(lì)次檢修情況
  2015年5月,利用4號(hào)機組C級檢修的機會,對4號機組汽泵前置泵電機進行了小修;按照檢修(xiū)作業指導書,除完成常規檢查外,重點更換該電機驅動端SKFNU328及自由端(duān)SKF6328軸承各一套。於6月11日(rì)投入正常運行(háng)。2015年10月6日,電機自由端聲音開始出現異常,振(zhèn)動頻譜顯示雜亂,在多頻次區域均有振(zhèn)動。當時分析肯能是軸承潤滑脂缺少,對電機自由端加油(二硫化鉬鋰基潤滑脂)一次,異音減小;10月7日(rì)電機自由端異音突然(rán)擴大並伴隨有尖(jiān)嘯聲,軸(zhóu)承溫度從正常運行的40℃緩慢上漲到65℃。由於(yú)設備不能立即解備檢修。就(jiù)決定再次進行加(jiā)油觀察(chá),並(bìng)臨時增加一台軸流風扇對(duì)其進行強製(zhì)冷卻,溫度下降到60℃後逐漸穩定。
  10月(yuè)9日晚上(shàng),利用機組低負荷時間段,公司安排倒換給水泵(bèng)後,將該前置泵電機(jī)停運搶修。檢查發現電機自(zì)由端SKF6328軸承外圈滾道有軸(zhóu)向階梯深溝(gōu)槽痕跡,狀似“搓衣板(bǎn)紋”;分析認(rèn)為可能是軸承裝配不良(liáng)引起,於是,重新更換自由端軸承(SKF6328)後投入運行。到10月14日,檢(jiǎn)查發現電機自由端(duān)軸承的聲音又明顯異常、振動逐漸增(zēng)大,軸承溫(wēn)度達(dá)到65℃居高不下;振動(dòng)頻譜測量同上次一樣,顯示雜亂,在多頻次均有振動。於是擇機進行第(dì)二次搶修,發現軸承受損現象與上(shàng)一次基(jī)本相同、直接(jiē)觀察(chá)很明顯發現軸承上有深溝槽痕跡。經過電氣、熱機點(diǎn)檢(jiǎn)員共同(tóng)分析,判斷為軸承故障應該是由於設備停運時間短,軸承裝配完成後,電機和前置泵連接中心不正引起,於(yú)是再一次更換驅(qū)動端SKFNU328及自由端(duān)SKF6328軸承各一套,並認真複查中心後重新加入運行。這次投運後約(yuē)15天,電機聲音、振動突然又迅速出現異常,故障現象與(yǔ)之前(qián)相似。
  2 軸承故障及產生軸電流的原因
  2.1電機軸承(chéng)故(gù)障的原因分析
  根(gēn)據(jù)軸承故障現象,查閱相關(guān)資(zī)料,分析該電機軸承迅速失效的主要原因可能(néng)為(wéi)軸(zhóu)電(diàn)流引起。於是,聯係軸承廠家,邀請其技術人員,攜帶軸電流檢測(cè)設備,對電機運行情況進行精確診斷,經現場測量,確實發現軸承有軸電流經過。由(yóu)於電機自(zì)安裝投(tóu)運以來,近20年時間,運行平穩,沒有發生過類似故障(zhàng),正常情況下也不會考慮軸電流對軸承的危害。但在事實麵前(qián),大家必(bì)須有清醒認識。
  從兩次損壞的自由端軸(zhóu)承內套看,其外圈滾道上除了有軸向階梯深溝槽痕跡(jì)外,仔細查看還存在有較多點狀(zhuàng)微孔。分析認為,這些點狀(zhuàng)微孔應該是軸電流對軸承的損傷產生。引起軸電流(liú)的原因主要是電(diàn)機轉子存在較(jiào)大軸電壓(yā)。在軸電壓的作用下,當電機的軸(zhóu)―軸承座―底座絕緣(yuán)破壞形成通路時,電機就(jiù)產生(shēng)非常大的軸電流,電流通過轉子與軸承時發生放電現象,使軸承內套發生(shēng)電灼傷(shāng)而產生點狀微孔。致使軸承運轉性能發生惡化,摩擦損耗和發熱量增加,軸承溫度快速上升,導致軸承潤(rùn)滑脂受熱融化從軸(zhóu)承內溢出,絕緣(yuán)潤(rùn)滑脂量進一步減少,形成惡(è)性循環,Z終(zhōng)導致軸承快速損壞。同(tóng)時,由於(yú)軸承磨損嚴重,電機轉子出現位移,造成電機轉子驅動端與非驅動端(duān)不同心,軸承徑向受力不均(jun1)勻,致使軸承外圈滾道磨出類似“搓衣板紋”狀的軸(zhóu)向階梯深溝槽劃痕(hén)。
  2.2高壓電機產生軸(zhóu)電流的原因(yīn)分析
  造成高壓電(diàn)機產生軸電流的原(yuán)因有很多,其中之(zhī)一是設備廠在製造電機時,由(yóu)於原材料的純度等客觀因素的製約,導致電(diàn)機的定、轉子沿鐵芯圓周方向的磁阻不均,產生與轉軸交鏈的磁通,從而感應出電動勢。由於大(dà)型電動機的軸承都沒有絕緣,當軸電壓產生(shēng)後極容易形成軸電流,而形成軸電流後軸電壓會迅速降低,因此,如果電動機(jī)產生軸電壓一般情況(kuàng)下不易測出(chū),即使(shǐ)發(fā)生軸承損壞事故,多數人一(yī)時也找不(bú)到原因。但是,當我們把原來的軸承更換為絕緣軸承以後,便會測出(chū)軸電壓,自然就發現了電機有軸電流存(cún)在。
  高壓電機產生軸電流的原因一般有如下幾種:1)磁場不對稱;2)供電電流中有諧波;3)製造(zào)、安裝(zhuāng)不好,由(yóu)於轉子偏心造成氣隙不勻;4)可拆式定子鐵心兩個半圓間有縫(féng)隙;5)有扇形疊成的定子鐵心的(de)拚(pīn)片數目選擇不(bú)合適;6)由靜電引起,但(dàn)一般靜電電(diàn)流較小,作用不會太大。雖然電動機產生的軸電壓很低,隻有(yǒu)1V~2V左右,但是,由於電流回路的阻抗很小(xiǎo),所(suǒ)以,在電機運行時將會(huì)產生很大的軸電流,對電機滾動軸承的(de)危害就不言而喻。
  3 電機軸承故障排除及(jí)軸電流的預(yù)防(fáng)
  3.1汽前泵電機(jī)軸承頻發故障的排除
  故障原因明確以後,該公司緊(jǐn)急采購一(yī)套SKF6328絕緣軸(zhóu)承,於2016年1月23日將(jiāng)四號機汽泵前置泵電機自由端軸承更換(huàn)為SKF6328絕緣軸承。從2016年1月24日投運6個月,電機運行穩定,電機軸承聲(shēng)音、振(zhèn)動、溫度一切有恢複正常,振動頻(pín)譜顯示無雜波。由此可判斷,之前電(diàn)機自(zì)由端軸承多次迅速失效的原因均為(wéi)軸承流經軸電流(liú)所致。
  3.2電機軸電流的預防(fáng)
  通過分析,我們(men)不難發現在檢修工作中(zhōng),如果(guǒ)電(diàn)機安裝或(huò)裝配不當,將使傳動係統不能長期平穩運行;或者電機的裝配工藝不夠精良,致使電機的定、轉子(zǐ)的磁中心不重合產生軸(zhóu)向力,均會導致電機軸承振動、噪(zào)聲(shēng)增加,同(tóng)時使得軸電壓升(shēng)高。如果(guǒ)預防軸電流的措施不完備,會造成電機運行後很(hěn)快發生故障,軸承聲音異常(cháng),振動增大,溫度(dù)升高,其軸承因電(diàn)腐蝕而加(jiā)速損壞。以上原因可以采(cǎi)用科學的方法加以改進,但是,都很難完全克服。因此,容量較大的高壓電機(jī)都有防軸電流措施。一種(zhǒng)方法是在電機自由端軸承(chéng)處(chù)加絕緣墊,並且對軸承的固定螺栓進行絕緣處理;或者將(jiāng)自由端軸承更換為絕緣(yuán)軸承,以隔斷軸電(diàn)流的通路。另一種方法是(shì)對大型電機兩端軸承均采用碳刷接地,讓軸電流不經過軸承。
  4 故(gù)障排除帶給我們的重要啟示
  1)通過把該汽前泵電機自由端的普通軸承更換為絕緣軸承,消除(chú)了軸電流(liú)的存在(zài),運行6個月,沒有再發生軸(zhóu)承損壞故障;不僅(jǐn)提(tí)高了重要輔機(jī)的可靠性,為(wéi)機組安全(quán)穩定運(yùn)行提供(gòng)了保障。同時(shí),也取得了良好的經濟及社會效益。
  2)通過對汽泵前置泵電機軸承損壞故障的排除過程,至少給我們帶來了兩點啟示。,提示電機檢修工作要製定科學的作業指導書,點檢驗收時做到認真細致,對(duì)每一個重要節點都要親自把關。特別是檢修高壓大容量電機時,一(yī)定要(yào)注意軸電流問題。重點(diǎn)檢查防軸電流的絕緣墊以及絕緣螺栓墊圈等情況(kuàng),必要時在電機空試(shì)就測量是否存在軸電(diàn)流(liú),以便提前處理。第二(èr),電機檢修時,要按照作業指導書,精心調整電(diàn)機定、轉子之間的氣(qì)隙,盡(jìn)量使定、轉子的磁(cí)中心(xīn)重合;並安排測量軸(zhóu)電(diàn)壓,以檢查預防軸電流絕緣墊或者絕緣軸承的絕緣(yuán)效果,從根本上消除軸電流的危害。
  參(cān)考文獻
  [1]索淵,陳莉.電動機軸電流和軸電壓的(de)危害和預防[J].甘肅(sù)電力技術,2005,12.
  [2]戴文進,徐龍權,張景明.電機學(xué)[M].北(běi)京:清華大學出版社,2008.
來源:《科技傳播》2016年19期(qī)
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