精軋機主軸扁頭套卡阻故(gù)障處理分析

2017-03-16

萬真武 江向(xiàng)棟 張業建
(寶鋼(gāng)湛江技術協作團隊)
  1 故障現象(xiàng)
  2008年7月8日16時。某廠5000產線計劃更換精軋機工作輥。在抽下工作輥(gǔn)時發現下主軸隨下輥移動,導致(zhì)無法正(zhèng)常抽輥。經現場檢查判斷扁頭套與工(gōng)作輥間出(chū)現卡阻,采用兩個100T油缸在扁頭套(tào)和軋輥軸承座之間嚐試頂開,分離未果。決定將扁頭(tóu)套與軋輥一(yī)起拉出,對扁頭套進行更換。21:10拆卸扁頭套與主軸連接(jiē)螺栓後,扁頭套隨工作輥一起拉出;23:55將7月2日下機(jī)的扁(biǎn)頭套更換上機。共耗時7h50min。
  2 故障(zhàng)處(chù)理
  經現場檢查,判斷扁頭套與工作輥間出現卡阻。現場試(shì)圖采用兩個(gè)100T油缸將扁頭套和軋(zhá)輥扁頭分離,未(wèi)果。Z終決定將扁頭套與軋輥一起拉出,同時更換(huàn)扁頭套備件。21:10拆卸扁頭套與主軸連接螺栓後,扁頭套(tào)隨工作輥一起拉出;23:55將扁頭(tóu)套(tào)備件隨同新工作(zuò)輥一(yī)起推入軋(zhá)機並聯接扁(biǎn)頭(tóu)套和主軸。故障共耗時7h50min。
  3 原因分析
  卡(kǎ)死的扁頭套為工廠激光熔(róng)敷的修複件。該扁頭套自6月21日起安(ān)裝在軋機上主軸使用,7月2日定修時隨上軸萬向節一起更換到下軸繼續使用。而工作輥為第三次使用的新輥,且一直(zhí)在下輥位置(zhì)使用。因此,發生事故(gù)時扁頭套(tào)與工作輥為次配合使用。
  事故搶修完成後,現場立即安排檢修隊伍利用千斤頂將卡死的扁頭套與工作(zuò)輥(gǔn)扁頭(tóu)脫開。各方人員對扁頭套和工作輥扁頭初步檢查後,判定扁頭套的定位套與(yǔ)工作輥扁頭(tóu)鋼套(tào)卡阻是(shì)造成軋輥無法抽出的直接原(yuán)因。
  扁(biǎn)頭套定位套和工作輥扁頭鋼套(tào)的尺寸複測結果如表1所(suǒ)示。複測結果顯示,扁(biǎn)頭(tóu)套定位套的尺寸超差。
  從表1中的數據,可以看(kàn)出(chū)由於扁頭套(tào)定位套的尺(chǐ)寸超差,導致軋輥(gǔn)扁頭和扁頭套的(de)實際(jì)配合間隙遠(yuǎn)比(bǐ)設計值小,隻有約0.02mm。由於存在(zài)間隙(xì),因此裝輥時軋輥的扁頭能夠順利地推入扁(biǎn)頭套。由於扁頭套和軋輥扁頭的配合間隙偏小,在軋鋼過程中工作輥受熱膨脹(zhàng)後,兩者就發生了卡阻,也就(jiù)造成換輥時下工作輥無法正常(cháng)抽出(chū)的故障。這是事故的根本原(yuán)因。舊工作輥(gǔn)定位套一般磨損在0.25mm以上,因(yīn)此在與(yǔ)舊工作輥(gǔn)配合使用時一般不(bú)會發生卡阻狀況。
  4 經驗(yàn)教訓
  ⑴改進措施
  ①修複單位對主軸扁頭套再次磨削加(jiā)工,恢複到圖紙尺寸,並提供出廠檢測結果。
  ②修複的(de)扁頭套在上機前必須對關鍵尺寸進(jìn)行(háng)檢(jiǎn)查複核,防止投運時故障發生。
  ③扁頭(tóu)套修複需(xū)修複單位提供修複總成關鍵尺寸,便於現(xiàn)場檢(jiǎn)查複核。
  ④為防止軋輥扁頭定位套出現類似(sì)問題,對新的定位套上機時也必須在(zài)組(zǔ)裝後進行尺寸檢查,防止過盈安裝時尺寸超(chāo)差。
  ⑵經(jīng)驗教訓
  扁頭套定位套的壁厚較薄。根據材料力學原理,過盈配合的薄壁(bì)套(tào)在(zài)裝入厚壁筒後,其內徑會縮小。這一點(diǎn)必須(xū)在設計(jì)、加工和裝配過程中認真(zhēn)加以關注。因此,建議在裝配完成後,複測(cè)薄壁套的直徑,確認是否符合圖紙要(yào)求。
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