饒兵
(江西萬年(nián)青水泥股份有限公司(sī))
摘 要:橋式葉輪給料機常常用於發(fā)電廠(chǎng)給煤(méi),我(wǒ)單位兩台橋式葉(yè)輪給料機(jī)主要用(yòng)於石灰石的輸送(sòng),它是一種沿石灰石(shí)卸料坑道縱向軸道行走(zǒu)或停在一處將石灰石均勻(yún)連續地撥到輸送皮帶上的設備,由於(yú)受物料粒度和(hé)環境因素的影響,故(gù)障比較(jiào)頻繁,針對一直以來出(chū)現的故(gù)障,我們製定了一係(xì)列解決方案,並予以實(shí)施,本文主要(yào)就如何處理此設備常見故障(zhàng),闡述個人的一些觀點和做法。
關鍵詞:橋式(shì)葉輪給料機;常見故障;分析;處理
1 常見的故障及原因分析
(1)葉輪給(gěi)料裝(zhuāng)置主要部件傘齒輪箱特別容易損壞:原傘齒(chǐ)輪箱立軸上端軸承為(wéi)水平方向安裝,無儲油裝置,運轉時(shí),潤滑油、脂容易下落,造成軸承缺油(yóu)損壞;且僅(jǐn)有密封環一道密(mì)封裝置,而立軸上端蓋是直接接觸(chù)物料,物料和粉(fěn)塵常由密封蓋環經上端(duān)軸承進入(rù)齒輪箱內,引起上(shàng)端(duān)軸承缺油(yóu)和油品汙染而導致傘齒輪(lún)箱(xiāng)損壞;另外橫軸(zhóu)兩隻原使用軸承的(de)型號為32220圓錐滾子軸承,運轉時產生的軸向(xiàng)力較大,且兩隻軸承分布的間(jiān)距較(jiào)短,僅為190mm,導致聯軸器至橫軸(zhóu)前端軸承間距為588mm;由於以上(shàng)結構,橫(héng)軸軸承極易損壞,軸向力過大極(jí)易擠壞端(duān)蓋,橫軸也常(cháng)因扭力過大而變形、彎(wān)曲(qǔ),從而導致傘齒輪(lún)箱損壞。
(2)動力電源(yuán)易斷相(xiàng)、缺相:設備原有供(gòng)電方式是滑(huá)觸線(xiàn),其動(dòng)力電源及控製電源均(jun1)是利用集電器從滑觸線上取得,由於滑觸線裸露,地坑(kēng)潮濕且粉塵較大,加(jiā)上行車軌道不平、彎曲等因素(sù),導致集電器觸頭與滑觸線接觸不良,而且(qiě)集電器容易脫落,經常造成給料機動力電(diàn)源缺相、斷(duàn)相(xiàng);另外,由於操作櫃安裝在給料機機架上,受現場潮濕環境和粉塵(chén)的影響,電氣元件容易(yì)積灰、失(shī)效,均(jun1)會導致電機或控製線路(lù)燒壞。
(3)電機易壞,且調速和保護不可靠:原設備使用的滑差電機是由(yóu)交(jiāo)流三相異(yì)步電動機、無滑環滑差離合器和測速發電機組成,測速發電(diàn)機與滑差離合器輸出軸共軸。同樣由(yóu)於卸料地坑工作(zuò)環(huán)境(jìng)差,粉塵較大,加之滑(huá)差電機外密封不(bú)好,粉塵直接進入滑(huá)差離合器內,經常(cháng)造(zào)成軸承和滑差部分卡死甚至損壞;而且,滑差電動機離合器(qì)的勵磁電源,是采用可控矽整流電源供電,使之實現寬(kuān)幅無級調(diào)速,也(yě)因為粉塵較大,粉塵(chén)從接(jiē)線盒(hé)進入測速發電機,造成測速反饋電路的反饋信號失真,從而直接影(yǐng)響了升、降速的準(zhǔn)確性和可(kě)靠性,極易造成葉輪部(bù)分在(zài)因物料粒度大,遇到較大阻力時,無法及時對機械部分和電氣部分形成保護跳停,而造成(chéng)傳動減速機或傘齒輪箱等損壞。
2 整改方(fāng)案及措(cuò)施
(1)由於葉輪傳動部分傘齒(chǐ)輪箱設計(jì)上存在諸多缺點,因而我們著重針對以上故障原(yuán)因製定解決方案,主(zhǔ)要包括以(yǐ)下三個方麵:
①為解決立(lì)軸端蓋防(fáng)灰密封不好以及上端軸承潤滑不好而導致立軸軸承(chéng)損壞等問題,我們對傘齒輪箱圖紙做了較大修改,要求製造廠家按修改後的圖紙技術要求重新製作傘齒輪箱。
首先,對立軸(zhóu)上端軸承下部加裝(zhuāng)儲油盤,防止(zhǐ)潤滑脂在立軸轉動時掉落而引起(qǐ)軸承缺油,儲油(yóu)盤立邊上端(duān)同殼體上蓋保持約3mm間隙(xì),確保不摩擦殼體,殼體(tǐ)軸承外圈位置對應加工兩(liǎng)孔(kǒng),攻絲並(bìng)安裝注油嘴,分別用於潤(rùn)滑脂的添加和多餘潤(rùn)滑脂的排出,使軸承得(dé)到有效潤滑,不因(yīn)缺油而損(sǔn)壞軸承;
其次,將迷宮密封端(duān)蓋的溝槽加深,較(jiào)大物料顆粒進入,另外在端蓋(gài)迷宮槽的內側再安裝兩道骨(gǔ)架油封,防止細小粉塵由迷宮密封端蓋經(jīng)立軸上端軸承進入箱體,汙染潤滑油品而引起齒輪箱損壞。
②同(tóng)樣,為解決橫軸因軸承型號使用不當,且軸承分布尺寸不對,導致橫軸聯軸器端因扭力過大而彎曲等故障,在保持傘齒輪(lún)箱體高度、殼體直徑不變(biàn)的情況下,將傘齒(chǐ)輪箱(xiāng)殼體橫軸安(ān)裝軸承位置加(jiā)長,使(shǐ)橫軸軸承間距由原來190mm增加到283mm,並且將原(yuán)有兩隻32220圓錐滾(gǔn)子軸承改為(wéi)23220調心滾子軸承,另外在(zài)靠聯軸(zhóu)器端加(jiā)裝一隻(zhī)32220圓錐滾子軸承(chéng),以增大橫軸的抗負荷能力和降低大、小傘齒輪(lún)齧合運轉時對端蓋(gài)產生的軸向力,防止軸承(chéng)及端蓋損壞;
由於橫軸軸承端位置(zhì)加大,從而使聯軸器到橫軸前端軸(zhóu)承間(jiān)距由580mm相應減少到415mm,達到有效防止橫軸因不能承受足夠扭力而變形的(de)目(mù)的。
③橫軸端蓋(gài)的密封裝置也改用上述立軸端蓋同樣的密封方式,防止粉塵進入橫軸軸承箱體內。
(2)為提高供電和電氣控製(zhì)可靠性,將動力供電電路改為隨行電纜供(gòng)電,采取將動力電纜和視頻監控線纜固定在導(dǎo)軌上滑行(háng)的12隻小滑車上,隨著葉(yè)輪(lún)給料機滑行,動力(lì)電源由(yóu)地(dì)麵操作室內變頻控製櫃(guì)直接(jiē)送到電機;原控製係統改為變頻控製(zhì)並移至地麵操作室,變頻控製櫃和操作櫃由現場改為遠程,通過(guò)增設視(shì)頻監(jiān)控(kòng)係統在地麵操作室(shì)內操作台對(duì)現場給料機運行實(shí)現遠程監控和操作,從根本上消除了因集電器與滑觸線接觸不良、地坑潮濕、粉塵大以及集電器脫落帶來的電源缺相、斷相和控製櫃電氣元件失效等原因而造成的電機燒壞事故。
(3)由於滑差電機在運(yùn)行(háng)中存(cún)在啟(qǐ)動電流大、不能長時間低速運轉、滑差離合器和測速發電機部分易(yì)壞,影響調速及對(duì)機械部件保護的可靠性等缺點,而(ér)且滑差電(diàn)機結構複雜(zá)、體積大,維修起來比較困難,因而改用調速範圍廣、運行比較穩定、維修操作方(fāng)便(biàn)的YUF2係列變頻調速電機替代滑差調速電機(jī)。通過變頻調速控製,降低電機(jī)啟(qǐ)動和運行電流,有效保護傘齒(chǐ)輪(lún)箱、減速機等傳動(dòng)機械和電機,達到節能、降耗、提高設備穩定性的目的。目(mù)前我們使用的變頻控製(zhì)櫃為廣州寶米勒電氣(qì)有限公司生產的MC200G係列,設定保護電流比正常取料運行時Z大電流高10-15A。
通過以上措施和方法,有效消除了葉輪給料(liào)機運轉時存(cún)在的(de)諸多故障隱患,通(tōng)過近一年的使(shǐ)用情況來看,原來頻(pín)發的(de)設備故障得到(dào)了(le)控製,設備(bèi)的可(kě)靠(kào)性得(dé)到提高,使生產過程中困擾多(duō)年的瓶頸問題得到了根本解決。
來源:《江西建材》2016年第2期