淺談磨煤機小牙輪軸承出現異常的(de)原因(yīn)分析及處理方(fāng)法

2017-01-20

王梁新
(華電鄒縣發電廠,273522)
  摘 要:鄒縣發電廠#3爐甲磨煤機運(yùn)行中乙側小牙輪(lún)軸承溫度達(dá)到65℃且有繼續(xù)升高(gāo)趨勢,此外,#3爐乙磨煤機甲側小牙輪驅動端與非驅動端軸承振動值較大,該現象隨時麵臨設備損壞的嚴重後果,針對#3爐甲磨煤機乙側小牙輪軸(zhóu)承溫度異常升(shēng)高(gāo)以及#3爐(lú)乙磨煤機甲側小牙輪(lún)振(zhèn)動值大的現狀,從設備、材料、方(fāng)法等方麵(miàn)展開分析,找出四個造成溫度異(yì)常升高、振動較大的原因,並針(zhēn)對這些原因進(jìn)行(háng)了針(zhēn)對性的處(chù)理,從根本上得到了解決。
  關(guān)鍵詞:磨煤機;小牙輪;軸(zhóu)承;溫度值大;振動值大
  1 概述
  鄒(zōu)縣發電廠#3爐為東方鍋爐廠生產的DG1000/170-1型亞(yà)臨界壓力中間再熱自燃循環單爐膛燃煤汽包爐,於1988年投產發電。製粉(fěn)係統采用四台鋼球磨煤機、中間儲倉式幹燥劑送粉(fěn)。磨煤機型號為DTM350/700-I-IV型低速筒式鋼球(qiú)磨煤機,生產(chǎn)廠(chǎng)家為沈重機(jī)械廠。磨煤機出力56.4t/h,筒體(tǐ)轉數17.57r/min,鋼球裝載量為76t,傳動方式為大小齒雙側(cè)傳動(dòng)。大小齒輪速比8.32,大齒輪齒(chǐ)數為208,小牙輪齒數為25,模數26。傳動小齒軸承為同一型(xíng)號滾動軸承,型號為3648,軸承潤滑脂(zhī)為#322鋰基脂。2016年5月26日5時20分(fèn)運行(háng)人(rén)員檢查發現#3爐甲磨煤(méi)機乙側小牙輪(lún)軸(zhóu)承溫度達65℃且有繼續升(shēng)高趨勢。2016年5月7日,檢修人員進行設備定(dìng)期測振工作時發現#3爐乙磨煤機甲側小(xiǎo)牙輪軸承振動較大,Z大振動值為(wéi)32絲。
  鍋爐檢修規程規定:磨煤機傳動小齒軸承各部Z大允許(xǔ)振動值(zhí)不超過0.20mm,小牙(yá)輪軸承溫(wēn)度不大於60℃。超過(guò)檢修規程的規定值隨時麵(miàn)臨設備損壞的(de)嚴重後果。滾動軸承振動值的測量一般要求在垂直、軸(zhóu)向、水平三個方向測量(liàng),軸承溫度的測量一般測量端蓋溫度。為此我們在現場用測量儀器對#3爐(lú)運行中(zhōng)的三台磨煤機傳動(dòng)小齒進行了(le)振動值和溫度的測量,具體數(shù)值如下表(biǎo)。
  測量結果表明#3爐乙磨煤機(jī)甲側小(xiǎo)牙輪軸承(負荷側、非負荷側(cè))垂直(zhí)、水平(píng)、軸向各振動值(zhí)都高於(yú)乙側小牙輪軸承振動值,尤其(qí)是負荷側軸向振動值Z高為32絲,明顯超出規(guī)程規定,其餘各值也均大於10絲。而同規(guī)格型號(hào)的丙磨振動值Z高為7絲(sī),遠低於檢修規程規定的Z高允許值。
  2 檢查(chá)與分析
  2.1軸承潤滑(huá)脂檢(jiǎn)查分析 
  針對#3爐甲磨煤(méi)機乙側小牙(yá)輪軸承溫度較大的(de)現象,利用搶修期(qī)間對其進行了全麵的分析與檢查,發現乙側小牙輪負荷側(cè)軸承內套轉動,空轉側軸承遊隙(xì)測量0.55mm(標準≤0.45mm)超標,保持(chí)架磨損損壞,潤滑脂缺(quē)少且脂質變差(如圖1所示)。
  原因分析:#3爐甲磨煤機乙側小牙輪軸承與軸(zhóu)頸初始配(pèi)合緊力(lì)小,運行期間內套轉動,軸(zhóu)頸磨損變細,空轉側(cè)軸承保持架磨損,軸承間隙增大超標;軸承(chéng)內潤滑脂不足,造成軸承摩擦發熱,進而保持架磨損損壞,加劇了小牙輪軸承(chéng)發(fā)熱。
  2.2軸承座檢查分析
  針對#3爐乙磨(mó)煤機甲側小牙輪振動值較大的(de)現(xiàn)象,首先對(duì)軸承座進行了全麵的分析與檢查,發現端蓋(gài)固定螺栓孔內絲磨損嚴重,螺栓無法正常固定,且(qiě)軸承(chéng)座地(dì)腳螺栓固定處存在裂紋,殼體斷(duàn)裂(如圖2所示)。
  原因分析:#3爐乙磨煤機甲側小牙輪軸承座由於使用時間長,端蓋拆裝次數多,且拆卸空間受限,各部位受力不均,導致螺栓孔內絲磨損嚴重。此外,軸承座地(dì)腳螺栓固定處存在隱形(xíng)裂紋,設備長時間運行後裂紋發展直至該處斷裂。
  2.3聯軸器檢查分析
  針(zhēn)對#3爐乙磨煤機甲側小牙輪振動值較大的現狀,對聯軸器進行了檢查與分析。稱聯軸器又稱(chēng)為對輪,是連接(jiē)軸與軸之間的另件,兩個相互連接的軸與軸之(zhī)間隻(zhī)能有一個中心線,如果兩個中(zhōng)心不在同(tóng)一軸線,工作時工作機械將由於附加(jiā)的力而產生振動(dòng),運轉時間越長則振動越大。檢修規程規定其中心偏差應小於20絲,現場檢查測量情況如下。
  由此可得知:左右中心(xīn)偏差為(38+14)/2=26絲;上下中心偏差為(0+24)/2=12絲。左右張口及上下張口偏差采用塞尺測量,其值為:左右張口偏差8絲;上下張口偏差為9絲(sī)。
  原(yuán)因分(fèn)析:#3爐乙磨煤機甲側小牙輪左右圓周中心偏差明顯偏(piān)大,達26絲,超出規程規定。兩個中(zhōng)心不在同一軸(zhóu)線工(gōng)作時工作機械將由於附加的力而產生振動。
  2.4大小牙輪齒麵檢查分(fèn)析
  針對#3爐乙磨煤機甲側小(xiǎo)牙輪振動值較大的現狀,對大小牙輪齒麵進行了(le)檢查與分析。檢查發現(xiàn)小牙輪工作麵磨(mó)損超標(如圖3所示),原厚度18mm,實測15mm。(標準:磨損不大於原厚度10~15%)。大牙(yá)輪工作麵磨(mó)損(如圖4所示),測量齒麵表麵硬度為HRC=32~38(東側)、HRC=25~40(西(xī)側(cè)),與甲磨煤機大牙輪工作麵硬度(dù)做比較(HRC=56~58)明顯偏(piān)低。
  原(yuán)因(yīn)分析:小牙輪(lún)齒麵磨(mó)損原因為牙輪(lún)運行中齧合麵(miàn)之間進入粉(fěn)塵(chén)及自然磨損形成(chéng);大牙(yá)輪磨損原(yuán)因為牙輪表麵硬度低易造成磨損,同時大(dà)小牙輪運行中(zhōng)齧合麵之間進入粉(fěn)塵使磨損加(jiā)劇。
  3 常見處理
  3.1軸承內套轉動及缺潤(rùn)滑脂處理方法
  軸頸磨損間隙超標的原因為牙輪運行中承受衝擊振動,軸承內外(wài)圈、滾動體、保持架磨損所致,軸承內圈與軸(zhóu)承之(zhī)間因(yīn)衝擊振動大鬆動後,內圈與軸頸之間出現相對(duì)運行(háng),將軸頸磨細,統一刷鍍軸頸,應更換小牙輪(lún)軸承,刷鍍小牙輪(lún)軸頸(jǐng)。定期補充潤滑脂,做好溫度值測量的跟蹤處理,及時發現問題,確(què)保溫度在(zài)可控範圍之內。
  3.2軸承座斷裂處理方法
  軸承座為鑄鐵材質無法進行(háng)焊補,一旦發生斷裂必須進行(háng)更換。在磨煤機(jī)運行(háng)期間,定期進(jìn)行振動值的測量(liàng)以及軸承座的宏觀(guān)檢查,發現問題時(shí)及(jí)時協(xié)調處理。
  3.3聯軸器中心線不同心處理方法
  需要重新調整對(duì)輪中心。調整對輪(lún)中心前(qián)先測量出對輪直徑(D),對輪至小牙輪負荷側軸承距(jù)離(L1),對輪至小牙輪非負荷(hé)側軸承距離(L2)。
  然後安裝(zhuāng)百分表,根(gēn)據對輪中心狀況畫出狀態圖,以狀態圖(tú)結(jié)合計算公式進行計算並調整對輪中(zhōng)心。
  3.4大小牙輪齒麵處理方法
  對磨煤機(jī)大牙輪翻身使用(磨煤機反(fǎn)轉),更換出入口螺旋管(guǎn),旋(xuán)向與翻身後的轉向一致。請專業廠家對大牙輪齒麵(非工作麵局部硬硌(gè)傷)進行(háng)修磨,齒麵修磨(mó)後大、小(xiǎo)牙輪齒側接觸率沿齒高方向不小於40%,沿齒長方(fāng)向不小於60%。根據(jù)大小牙輪齒麵的硬度測(cè)試結(jié)果,確定齒麵淬火處理方案,提高齒麵的耐磨性,延長大牙(yá)輪的使用壽命。更換大牙輪護罩密封,檢查罐體螺(luó)栓無鬆動。檢查大牙輪噴油情況(kuàng),確認油量充(chōng)足,霧化良好。
  4 結束語
  磨煤機正常運行關係機組的穩定運行,通(tōng)過磨煤機小牙輪(lún)軸承出現異常的原因分析(xī)及處理方法,對保證磨煤機的正常運行,提升火電(diàn)廠的安全文明生產(chǎn)以及對電廠(chǎng)的經濟效益(yì)有著重要的(de)意義。通過本文活動,成功(gōng)地(dì)解決(jué)了磨煤機小牙輪軸承振動值偏大和溫度值較高的現象,消除了設備事故隱(yǐn)患,磨(mó)煤機的安全堯(yáo)經濟運行提供(gòng)了保障(zhàng),同時給其它輔機振動(dòng)處理有很好的借(jiè)鑒。
  參考文獻
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