循環水泵推力軸承溫(wēn)度過高原因分析及處理

2016-12-12

梁亞勳,易琳,丁(dīng)佳鵬
(中(zhōng)廣核工程公司設備采購與成套中(zhōng)心)
  摘 要(yào):針對某電站循環水泵在調試期間發現其推力軸承溫度過高的問題,分(fèn)別從推力軸承(chéng)發熱量、潤滑油選擇、冷卻水室冷卻能力、冷卻方式選擇等(děng)方麵進行了計算分析,並確定了改造方案,即:在推力軸承室外部增設強製(zhì)循環冷卻器(qì),並將潤滑油更換為粘度係(xì)數更高的新潤滑油。實際(jì)運行表明,改造措施取得了良好效果。
  關鍵詞(cí):循環水泵;推力軸(zhóu)承;發熱量;冷卻器(qì);潤(rùn)滑油;粘度係數
  1 循環水泵(bèng)推力軸承溫度過高問(wèn)題回顧
  國內某電站每(měi)台機組配備兩台立式混(hún)凝土蝸殼海水(shuǐ)循環水泵(以下簡(jiǎn)稱循泵),分別稱為A列(liè)泵和B列泵。2012年2月,在1號機組調試期(qī)間,兩台循(xún)泵(bèng)運轉2小時左右,其推力軸承溫(wēn)度上升至87℃且仍有緩慢上升趨勢,無(wú)法穩定(設計停(tíng)泵溫度為90℃)。
  2 循環水泵及其推力軸承結構
  該循環水(shuǐ)泵為立式(shì)混凝土蝸殼海水循環水泵,額定流量為24.31m3/s,揚程19m,轉速186rmp,功率5238kw,轉(zhuǎn)動部件總重量約為18t。該循環水泵的推力(lì)軸承主(zhǔ)要承擔轉動部件(jiàn)的重(chóng)力和運行中的軸向推力。推力軸承結構圖如圖1所(suǒ)示。
  3 臨時改(gǎi)造措施
  考慮到電廠調試的進(jìn)度需要,2012年3月,該電站采取了臨時改造措施:在軸承室外(wài)部增設單列風-油冷(lěng)卻器(qì),對潤滑油進行強製外部循環冷(lěng)卻。
  臨時方案實(shí)施後,現場試轉後效果良好:四台循泵的軸承溫度(dù)穩定(dìng)在55-60℃左右(yòu)。
  4 推力軸承發熱量(liàng)計算及分析
  4.1設計發熱量
  經查閱循環水泵(bèng)供應商(shāng)和(hé)推力軸承廠家提供的設計材料,在正常運(yùn)行工況下,此推(tuī)力軸承的設計發熱量約為4.5KW。
  考慮計算誤差以及軸承磨合期,在循環水泵初期運行階段,推力軸承(chéng)的理論發熱量應(yīng)該(gāi)為6~9KW。
  4.2實際發熱量計算
  為判斷推力軸承(chéng)的實際發熱量是否與廠家的設計發熱量存(cún)在較大偏差,基於現(xiàn)場記錄的溫度變化數據,計算得出了外置風-油冷卻器的換熱量(liàng),即為(wéi)推(tuī)力軸承的實際發熱量。推力軸承的發熱量曲線如圖2。可以看(kàn)出,在運行穩定後,推力軸承的實際發熱量約(yuē)為20~25KW,均大幅度超出了(le)其設計發熱量。
  4.3軸(zhóu)承發熱量偏高原因分析
  理論上,導致推力軸承發熱量超出設計計(jì)算量(liàng)的可能原因有很多,例如(rú):設計過程中計算(suàn)模型選擇錯誤、推力軸(zhóu)承製造精度不滿足(zú)要求(qiú)、循泵裝(zhuāng)配(pèi)尺寸(cùn)存在偏差、循泵運行工況超出了設計範圍、潤(rùn)滑油中含有雜質導致磨損、潤滑油(yóu)牌號選擇不合(hé)適、等。
  查閱推力軸承和循環水泵的製造完工報告,推力軸承軸(zhóu)向載荷的設計值約為800kN。然而(ér),結合現場的實測(cè)值,包括:泵進口壓力/流速、泵出口壓力(lì)/流速、泵流量、轉速等(děng),經複核計算,推力軸承的(de)實際軸向載荷約為1000kN,為設計值的1.25倍左右。原設計(jì)計(jì)算值偏低的原(yuán)因主要有:1)受力分析中,廠(chǎng)家認為(wéi)葉輪後蓋板回流區域的受力(lì)較小,可以忽略不計;然(rán)而,實(shí)際運行中,此處回流量較大,葉(yè)輪因此而(ér)承受的軸向推(tuī)力必須計入(rù)。2)循泵的設計流(liú)量(額定流量)為24.31m3/s;然而,循泵的實測(cè)流量為22.5m3/s左右,循泵運行(háng)在小流量區域。根據葉輪(lún)的軸向(xiàng)載荷曲線分析,小流量工況的軸向載荷值要高於設計流量工況。3)該電站位於北方海域,冬季(jì)外海(hǎi)潮(cháo)位低於設計(jì)潮位,也促使循泵流量低於額定流量。
  另一方麵,考慮到循泵的(de)軸向載荷超出了設計值(zhí),且此推力軸承具(jù)有重載、低速、溫度變化較大等特(tè)點(diǎn),適(shì)用於選擇粘度等級更(gèng)高、粘溫特性更好的潤滑油。2012年5月,將(jiāng)牌號為Shell Tellus 68(粘度等級68,粘溫係數96)的(de)潤滑油更換為(wéi)Shell Omala 150 HD(粘度(dù)等級150,粘溫係數100)潤(rùn)滑油。現場(chǎng)試轉結(jié)果表明:推力軸承溫度穩定(dìng)在40℃左右,推力軸承的運行穩定狀況得到了明顯改善。此時,計算得(dé)到推力軸承(chéng)的實際發熱量降至6KW左右。
  5 冷卻水室冷卻效果分析
  5.1冷卻水室實際冷(lěng)卻量計算
  推力軸承室容量約為200L,冷卻水室(shì)的冷(lěng)卻(què)水流量約(yuē)為(wéi)2m3/h。經查閱廠家的(de)設計材料,此推力軸承冷卻水室的設(shè)計冷卻能力(lì)為9KW。
  然(rán)而,基於現場記錄的進出口水溫(wēn)變化數據,計算所得冷卻水室的實際冷卻能力(lì)為5-6KW,約為設計(jì)能(néng)力的60%左右。
  5.2冷(lěng)卻能力不足的原因分析
  經現場核查,冷卻水室的材質(zhì)選擇、製造尺寸、裝配/安裝精度滿足設計要(yào)求,而且現場的SRI冷卻水回路(lù)的實際壓(yā)力和流量符合設計要求。
  從推(tuī)力(lì)軸承的結構圖來看,導(dǎo)致(zhì)冷卻水室冷卻能力(lì)不(bú)足的可能的原因有:1)冷(lěng)卻水室頂部與潤(rùn)滑油室的(de)設計換熱麵積不足(zú);2)冷卻水室頂部有空氣聚集,導致水室與油室之間的冷卻水換熱能力下降;3)由於軸承室(shì)中加強(qiáng)筋板的存在,潤(rùn)滑油在油室中未能充分攪動,油室內的溫度梯度不合理。4)潤滑(huá)油的粘度選擇不合適,潤滑油的導熱、散(sàn)熱能力不足。
  由於現場實際條件有限,且進度緊張,暫(zàn)時無(wú)法對上述(shù)的可能原因做進一步的試驗分析或實物測試(shì)。
  6 改造措施及效果
  綜合前述(shù)分析和(hé)臨時措施效果,確定了循環水泵推(tuī)力軸承溫度過高問題的Z終改造方案:1)在推力軸承(chéng)室外部增(zēng)設冷卻器,對其潤滑油進行強製外(wài)部循環冷卻。2)將推力軸承室的潤滑油由Shell Tellus 68潤滑(huá)油更換為粘度等(děng)級更大的Shell Omala 150 HD潤滑油。
  自2012年8月(yuè)份實(shí)施改造以來,該電站循環水泵的運行狀況良好,四(sì)台循環水泵的推力軸承溫度均穩定在40-55℃,改造取得成功。
  7 結論
  對於某電(diàn)站循環水泵在調試期間發生的(de)推力軸承溫度過高問題,本文分別從推力軸承發熱量、潤滑油選擇、冷卻水室(shì)冷卻(què)能力、冷卻方式選擇等方麵進行了計算分析,並確定了改造方案。得(dé)出(chū)以下結論:
  (1)在推力軸承的設計選型過程中,廠家對軸承軸向載荷的計算存在誤差,實際載荷為設計(jì)值的1.25倍(bèi),導致軸承發熱量超出了預期。
  (2)推力軸承潤滑油(yóu)牌號(hào)選擇不合適,是導致軸承實際(jì)發熱量偏大的(de)重要因素。
  (3)推(tuī)力軸(zhóu)承冷卻水室的實際換(huàn)熱量僅為設計換熱(rè)量(liàng)的60%左右,是導致(zhì)軸承溫度無法穩定的重要因素。而采用采用外置(zhì)強製循環的冷卻方式,冷卻效果良(liáng)好(hǎo)。
  (4)對於低速、重(chóng)載、溫度變化較(jiào)大的推力軸(zhóu)承,應選用粘度等級較(jiào)高、粘溫特性較好的(de)潤滑油,其潤滑冷卻效果明顯優於低粘度潤滑油(yóu)。
來源:《中國科技(jì)博覽》2015年46期(qī)
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