陳潔君
(潮州市鳳凰水電廠,廣東潮州 521000)
摘 要:壩後式電站立(lì)式(shì)機組水導軸承(chéng)存在比較嚴重的漏油和溫度較高情況,不僅造成了資源的浪費,汙染(rǎn)了環境,而且曾經(jīng)因(yīn)軸承溫度升高(gāo)而導致燒軸承情況,嚴重影響了水電站的安全生產。我們經過(guò)多方查找資料、查閱圖紙、實際考察和運行實踐,找到了軸承漏油和溫(wēn)度升高的原因,並進行了(le)處理,取得(dé)了良(liáng)好的效果。
關鍵詞:稀油潤(rùn)滑筒式水導(dǎo)軸承;漏油;溫度升高;燒軸承;技術(shù)改造
一、概述
鳳凰水電廠位於廣東(dōng)省潮安縣北部山區,由鳳凰水庫、一級電站和二(èr)級電站組成。一級電站(zhàn)為壩後式電站,裝配2台1600kW發電機,其中2號發電機組自2004年10月以來,水導(dǎo)軸承就(jiù)存在比(bǐ)較嚴重的(de)漏油和溫(wēn)度較高情(qíng)況(kuàng),一天需加油2次(cì),每次加油約2kg,軸(zhóu)承溫度較高,機組正常運行時約60℃~64℃,油溫約53℃,不僅(jǐn)造成了資源(yuán)的浪費,汙染了環境,而且曾經因軸承溫度升高而導致發生燒軸承情況(kuàng),嚴重影響了我廠的安全生產。
為了節約能源,避免(miǎn)環境的汙染,也(yě)為了我廠的安全(quán)生產著想,我們經過(guò)多方查找資料、對圖紙進行認真細致的研究分析和運行實踐考察,找到了軸承漏油和溫度升高的原因,並對水導軸承進行了必要的改進處理(lǐ),取得了一定的效果。
二(èr)、主要(yào)技術參數
(一)水輪機的主要技術參數
型號:HLA542-LJ-130
額定出力:12000kW
設計流量:5.457
設計水頭(tóu):250.8
額定轉速:750r/min
(二(èr))發(fā)電機的主要技術參數
型號:SF12-8/2860
額(é)定(dìng)容量:15000KVA
功(gōng)率因數:0.8
三、水導軸承的作用、構成和工作原理(lǐ)
(一)水導軸承的作用
水導軸承設置的目的(de)在於限製水輪機主軸隻能在水導軸承(chéng)的規定間隙範(fàn)圍(wéi)內運行和承受水輪機(jī)主軸上的徑向(xiàng)負荷。轉輪的動(dòng)不平衡和靜不平衡、水力不平衡(héng)、發電機的磁拉力不平衡或(huò)動不平衡等(děng)都對水導軸(zhóu)承的徑向受力情(qíng)況(kuàng)有影響。
(二)水(shuǐ)導軸承的構(gòu)成
水導軸承為稀油潤(rùn)滑筒式軸承,主要由油(yóu)盆蓋、上油箱、冷卻器、回油管、軸瓦、軸(zhóu)承座、旋轉油盆和溫(wēn)度(dù)計等附屬部件組成。本(běn)廠的水導軸(zhóu)瓦(wǎ)分為兩半,分別與兩半軸承座用六粒螺栓聯結在一起,然後兩半軸承座再組合在一起抱(bào)在軸頸上。
(三)水導軸承的工作原理
稀油潤滑筒式軸承的工(gōng)作原理主要是利用(yòng)旋轉油盆隨機組高速旋轉時,在油盆(pén)內形成拋物線狀的油壓力,在油壓作(zuò)用下潤滑油(yóu)從軸(zhóu)承下部的進油孔進入軸瓦與軸頸的結合麵,對軸瓦進行潤滑,潤滑後的熱油沿著軸瓦上所開(kāi)的(de)油溝上升至上油箱,然後再經油冷(lěng)卻器冷卻後通過回油管回到旋轉油盆(pén),隨著機(jī)組的運轉,潤滑油一直自動往複循環冷卻(què)。
當主軸旋轉時(shí)軸頸與瓦麵問形成穩定的油楔,從而承受徑向載荷(hé)並傳遞到水(shuǐ)導軸(zhóu)承上。
(四)水導軸承的技術要求(qiú)
根據廠家設計要求,當機組在連續運轉的條件下冷卻水Z高溫度不超過25℃時,瓦溫與(yǔ)油溫的Z高溫度均不應超過65℃。瓦溫與油溫的高低,不(bú)但與冷卻水(shuǐ)的溫度有關,還與潤滑油的循環情(qíng)況及軸瓦與主軸軸頸的問隙情況有關。水導軸承的允許間隙為0.2~0.3mm(雙邊間隙),軸瓦下部浸(jìn)在(zài)潤滑油中,當主軸順時針運轉時,潤滑油很容易進入水(shuǐ)導軸承瓦麵,並產生油楔,對瓦麵進行潤滑,即使經過主軸擺度(dù)Z大點時,雖然配合問隙Z小,因距離短、潤滑狀況好,摩擦產生熱(rè)量少(shǎo),冷卻效(xiào)果(guǒ)好,一般不會導致軸承溫(wēn)度升高(gāo)的現象,更不會(huì)導致燒瓦現象。
四、軸承漏油和溫度升高的原因分析
根據運行情況觀察(chá)和檢修(xiū)情況分析,我們發現造成軸承漏油和溫度(dù)升高的原因主(zhǔ)要有以下幾種:
(一)水導軸承在回油管(guǎn)回油未滿時,兩塊水導瓦溫偏差5℃以上(Z大7℃),甩(shuǎi)油(yóu)溢流板朝上且不平,阻擋了(le)油循環,使部分油飛濺(jiàn)進入回油管,從而導致旋轉油盆中的油溫(wēn)升高,降低了(le)潤滑油的冷卻效果,也有部(bù)分油(yóu)被甩出軸承外,造成軸承內的潤滑油不斷減少,產生漏油現象。由(yóu)於擋(dǎng)油圈與大軸間隙(xì)約為5mm,因(yīn)而使部分油流從溢流板回流至擋油圈與大軸之間的(de)間(jiān)隙(xì)中,致使上油箱蓋近1/2有單邊(biān)發熱現象(xiàng),手摸有(yǒu)發燙的感覺,溫度約達55℃。
(二)由於軸瓦與軸承座是用螺栓聯結的,瓦與座之間(jiān)存在一定的間隙,當(dāng)機組高速運轉時(shí),旋轉油盆隨機組高速旋(xuán)轉,在油盆內形成拋物線狀的油壓力,在油壓(yā)作用下潤滑油從軸承下部的進油孔(kǒng)進入軸瓦與軸頸的結合麵,對軸瓦進行潤滑,也有一部分壓力油進入瓦與座之間的間隙,然後從螺栓孔中的間隙中流(liú)出(chū)軸承外;
(三)軸(zhóu)承間隙偏大,雙邊間隙約0.4mm,遠大於設計要求間隙,造成潤滑(huá)油在進入(rù)水導軸承瓦麵後不容易形成油楔,從而產生潤滑不(bú)良進而導(dǎo)致水導軸(zhóu)承溫度升高的現象;
(四)在檢修中我們還發(fā)現軸瓦上的接觸點較少,約1~2個/cm2,分布極不均勻,且接觸麵僅有整個瓦(wǎ)麵的70%,達不到(dào)設備規(guī)範要求的瓦麵接觸(chù)點應有2~3個/cm2,接觸(chù)麵應(yīng)占整個(gè)瓦麵的80%以上。
五、處(chù)理情況
(一)對水導軸承進油孔(kǒng)進行改造,使油(yóu)更容易進入軸瓦與軸頸的結合麵;
(二)為保證上油均勻及減小上油阻力,擋油圈與大軸承間(jiān)隙(xì)在安裝時要求間隙偏(piān)差小於1mm;
(三)技改加工中,將溢(yì)流板朝上結構改為朝下結構進(jìn)行(háng)安裝組合,使溢流板外側低於內側0.5mm,使噴到溢流板上的油能夠(gòu)回流到上油箱,並阻止潤滑油甩出軸(zhóu)承(chéng)外;
(四)在軸瓦與軸承座之間塗滿(mǎn)密封膠,使瓦與座之間無間隙;
(五)在軸瓦與軸承座、兩半軸承座之間加適量的銅墊(diàn)片,將(jiāng)軸(zhóu)承(chéng)間隙減小(xiǎo)到設計規定範圍(wéi)內;
(六)對瓦(wǎ)麵進行修(xiū)刮,使瓦麵接觸點和接觸麵均達到設備規範要求。
六、結語
2號發電機組於2014年11月底改造完(wán)成後,經過一段時間持續滿負荷運行後,我們觀察到水(shuǐ)導軸承的上油量明顯要比改造前好,並(bìng)且上油和回油都較為均勻,兩(liǎng)回油管都能滿流回油,上油箱蓋沒有明顯的溫差,擋油圈與大軸之間沒有明顯的回流油,軸承(chéng)溫度也大為降低,耗(hào)油量(liàng)明顯減少,現約10天才需加油一(yī)次(cì),每次約2kg,各項技術指標均能滿足使用(yòng)要求。
我們通過運行實踐、查找資(zī)料(liào)和(hé)研究分析,找到了2號發電機組稀油潤(rùn)滑筒式水導軸承瓦在運行中存在瓦溫長期過高(gāo)和嚴重的漏(lòu)油情況等影響機組正常運行的原因,後來結合(hé)現(xiàn)場實際、水導軸承結構和檢修工況(kuàng),對水導(dǎo)軸承結構進(jìn)行了(le)技(jì)術改造,使改造後的水導(dǎo)軸承回油循(xún)環(huán)均勻,回(huí)油管管內滿流,不僅增(zēng)加了上油量,加大了油冷卻效(xiào)果(guǒ),而且減(jiǎn)少了耗(hào)油量,油溫(wēn)也有所(suǒ)降低,軸承溫度也(yě)大大降低,取得了(le)較好的經濟效益。
參考文獻
[1]沈鴻《機械工程手冊》第四(sì)卷(juàn)(機械設計一)、第五卷(機械設計二)、第十(shí)三卷(機械產品三)1982.機械工業出版社
[2]薑政權《水輪機及檢修》1987.職工教育出版社(shè)
來源:《中國科技博覽》2015年(nián)48期(qī)