試析水輪機主軸密封漏水原因及改(gǎi)造

2016-06-02

補(bǔ)祥高
(柳州眾誠水電工程建設有限責任公司)
  【摘 要】根(gēn)據某水電站水輪機主軸密封結構形式,針對該設備運行時漏水原因進行分析(xī)並提出改造方法。
  【關鍵詞】水輪機(jī);主軸密封;運行漏水;改(gǎi)造
  前言
  某電(diàn)站為引水式,地麵廠房,總裝機為2台×5MW,設計水頭66m,立式混流式機組,年設計發電量為4500萬KW/h。
  該電站機組型(xíng)號(hào)為:
  發電機 SF5000—10/2600
  水輪機 HLD41—LJ—105型
  額定功率 5000KW
  額定(dìng)轉速 600r/min
  額定電壓 6.3KV
  功率因素 0.8滯後
  額定電流 572A
  設計水頭為 66.5M
  該水輪發電機組由(yóu)浙江省某水輪發電機廠製造,電站於2004年5月開工,2007年7月15日全(quán)部竣工,並網投(tóu)產。
  故障現象
  該電站2台機組從2007年(nián)7月運行至2009年12月以來,由於機組處於低負荷運行,經過觀察發現頂蓋真(zhēn)空壓力表為負值(-0.2MP),主軸密封漏水較小,當機組滿負(fù)荷(5000KW)運行時,經過觀(guān)察發現頂蓋真空壓(yā)力表為正(zhèng)值(+0.2MP),主軸密封漏水較大,由於原設計頂蓋排水管的管(guǎn)徑為Ф2.5寸水管,由於漏水較大,管(guǎn)子排水量不夠,造成大量水排不(bú)盡,流入機組機坑內,隻好用兩台單相潛(qián)水(shuǐ)泵排水,因有部(bù)分水排不盡,機組導水機構部分配件長期(qī)浸泡在水中,長(zhǎng)期下來腐蝕性很大,嚴重影響設備完好率,同時(shí)也增加(jiā)了運行人員的工(gōng)作量(liàng)。
  原主軸密封設計原理
  主軸密封位於水輪機頂蓋上麵,水(shuǐ)導軸承下麵,主軸密封分為兩部分:1、檢修密封,2、運行密封。
  檢修密封采用空氣(qì)圍帶密封,當機組停機時,向空氣圍帶充氣,抱(bào)緊主軸沒有間隙,水輪機室內水漏不上(shàng)來。
  運行密封采用橡膠0型圈(quān)密封,但與主軸之間有一定間隙,大約1.5~~~2.5mm左右。當機組運(yùn)行時,水輪機在水的壓(yā)力衝動下,轉速較高(gāo),蝸殼內產生真空壓力較大,正常壓力為零,多餘的水向下流動,由蝸殼內排水至尾水。但由於(yú)該機組滿負荷運行時(shí),蝸殼內產生真空壓力較大(壓力為正值),漏水較大,水輪機蝸(wō)殼(ké)內部分水向上排(pái),無法全部向下排出(chū),由於主軸(zhóu)密封采用了O型橡膠(jiāo)密封,與主軸有間隙,部分水沿主軸與密封環的(de)間隙(xì)向上流(liú)出,頂蓋的排水管(guǎn)排水量不夠,造成多(duō)餘的水流向機坑裏,使水輪機導水機構長期浸泡(pào)在(zài)水裏。
  原因分析
  公(gōng)司技術人員及廠家設計人員通過對(duì)原設技圖紙發現,轉輪處沒(méi)有開泄壓孔,而且采用O型橡膠圈密封,主軸和密封(fēng)圈(quān)之間有一定的間隙,主(zhǔ)軸密封不嚴。
  由(yóu)於(yú)機組開機時,導(dǎo)水機構導葉打(dǎ)開,水能主要作用於轉輪葉片做(zuò)旋轉功,轉動部件轉輪和固定部件底環、頂蓋存在間隙,產生漏(lòu)水,下部底環和轉輪間隙漏水,通過迷宮環減壓排到尾水,上部頂蓋和轉輪間隙漏水通過梳齒減(jiǎn)少漏至轉輪上麵,由於轉輪上麵沒有開泄壓孔,同時頂蓋排水水管尺寸小,無法(fǎ)滿足排水需要,產生的真空壓力較大,向上漏水,負荷增大,壓力增大,漏水量就大。
  由於設計排水管為Ф2.5寸水管,滿足不了排水需求。
  處理方法
  通過檢查分析找到原因,因此業主與廠家設計(jì)人員在一起經過研究決定將原來設計的(de)O型橡膠主軸密封改為(wéi)主軸密封橡膠活(huó)塞板式密封(fēng),同時在將轉輪上開(kāi)4個直徑Ф32mm的泄壓孔。
  改造後主軸密封工作原理:
  運行密封(fēng)為橡(xiàng)膠活(huó)塞板式密封,在機組運行、停機時減少漏水至水機室,由密封座(zuò)環移動橡膠環板和轉動環組成,轉動(dòng)環安裝固定在水輪機軸上與機組同步轉動,密封座環安裝在頂蓋內的法蘭上,內部結構設計為U型,U型內安裝(zhuāng)移動(dòng)橡膠環板,橡膠環板縱向(xiàng)開了六個直徑為10mm的孔(kǒng),對稱有兩個為銷子導(dǎo)向滑孔,保持橡膠環沿銷子上、下運動,在圓周方向不偏移,另外有四個(gè)為潤滑冷卻水通水孔,座環U型底部設計了了兩個進水孔(kǒng),從技術供水(shuǐ)的管經上安裝一條Ф5cm的水管,經(jīng)手閥打開水(shuǐ)進入到進(jìn)水孔,進水壓力(lì)為0.5—1mpa,使橡膠環板上部接觸麵潤滑、冷卻不產生(shēng)摩擦,延長橡膠環板的使用壽命(mìng)。通過調節進水壓力,使橡膠環板密封向上(shàng)抬高(gāo),間隙為2~~3mm使橡膠(jiāo)板和轉動板接觸,密封水輪機主軸漏(lòu)水。
  B、同時在轉輪上開四個直徑為32mm泄(xiè)壓孔,機組轉輪在水的衝力下轉輪室內的水通過轉輪上的泄(xiè)壓孔流(liú)下,從而減少了頂蓋上的真(zhēn)空壓力,使轉輪室內的水不會向上漏,減少了頂蓋排水量。
  C、在原來Ф2.5寸水管的基礎上增加到(dào)Ф3.0寸水管排水。
  改造後主軸密封原理如圖(tú):
  結束語
  通過改造處理後,2012年5月10日1#機組帶滿負荷沒有發現(xiàn)漏水現象,觀察至今機組在停機、空載、負載(zǎi)狀態下主軸密封沒(méi)有漏水,而機組漏水在水機室內的水較少,密封工作正常,改造成功。
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