田國新
(珠江集團船廠有限(xiàn)公司)
摘 要:分析MWM16V620主機RR151增(zēng)壓器軸承出現磨損坑槽的原因,提出預防辦法。
關鍵(jiàn)詞:渦輪增壓器;軸承磨損(sǔn)坑槽;原因分析;防止辦法
RR151增壓器是ABB公司為高速大功率柴油機生產(chǎn)的(de)離心式增壓器,因其結構簡單緊湊、工作效率高、維(wéi)護保養方便而廣(guǎng)泛應用於大功率高速柴油機上。RR151增壓器Z高轉速(sù)61000轉/分(fèn),Z高廢氣溫度750°C,Z大工作壓力比(bǐ)為3.5,即外界氣壓為1個bar時,Z大增壓壓力為(wéi)3.5bar。航行於(yú)粵港水路的某高速(sù)客船主機道爾茲MWM16V620就選用RR151增壓器,每台(tái)主機(jī)配置二台,每缸排各一台。
1.RR151增壓器(qì)基本結構
RR151增壓器的工作方式是(shì)定(dìng)壓渦(wō)輪增壓。主機每個缸排8個氣缸的排氣經排氣總管進入增壓(yā)器推(tuī)動廢氣渦(wō)輪高速轉動並帶動壓氣機工(gōng)作,壓氣機將吸入氣體壓力升高至工(gōng)作壓力,壓氣機為離心式(shì)壓氣機。
圖1是RR151增壓器基本結構圖,其軸承支撐方式(shì)為內支撐,兩軸承均在渦(wō)輪和壓(yā)氣機內側,葉輪兩端懸(xuán)臂放置(zhì)。軸承為(wéi)銅合(hé)金滑動軸承,兩個軸承尺寸完全一致,如圖(tú)2所示,軸承安裝在本體的座孔中,由一顆固定在本體上的定位釘定位,軸承與其座孔有0.03mm左右的間隙,定位(wèi)釘與軸承上的定位孔之間有約0.5mm的間隙,因此,安裝後的軸承在座孔內不是完全(quán)固定亦不能全周轉動(dòng),僅有0.5mm軸向和周向竄動。軸承的潤滑油由主機的潤滑係統供給,其潤滑方法為壓力潤滑。

2.RR151增壓器軸承非正常損壞現象
該高速(sù)客船其中一台主機在2007年進(jìn)行大修,期(qī)間解體檢查增壓器。解體後發現兩台增壓器渦輪端軸承外表均有一條坑槽(cáo),如圖3右方兩個軸承,坑槽從軸承定位孔開始延伸,方向與轉子轉向相反,其中一軸(zhóu)承坑槽長度超過1/2圓周長(zhǎng),另一軸承坑(kēng)槽約1/6圓(yuán)周長;坑槽寬度約6MM,比定位釘直徑大,深約4MM;很明顯,此坑槽(cáo)是由軸承的定位釘(dìng)磨出來的。但是壓氣機端的軸承沒(méi)有出現坑槽,定位孔非常完整,如圖3Z左邊(biān)方一個軸承。

進一步檢(jiǎn)查測量兩台增壓器軸(zhóu)承內孔徑和外徑,發現廢氣渦輪端軸承內孔磨損量比壓氣機端的(de)大,平均相(xiàng)差0.02MM。檢(jiǎn)查增壓器的其它零件沒有不正常損壞現象。
此外一個問題是,該船另一台主機B排增壓器此(cǐ)前不久因增壓器渦輪端軸承斷裂燒熔(róng),廢氣渦輪、壓氣機葉輪、壓氣機殼、廢氣渦輪殼均損壞而使整台增壓器報廢,直接經濟損失超過12萬港元。事故原(yuán)因是由(yóu)於渦輪端軸承損壞造成該機損事故。
3.RR151增壓器軸承非正常(cháng)損壞原因
檢查增壓器轉子,發現廢氣(qì)渦輪葉片上積碳比較嚴重而且不均勻,有些地方比較厚有些地方比較薄;將渦輪葉片上的積碳清洗幹淨後(hòu),還有許多白色的金屬氧化(huà)物牢固的附著在葉片表麵上,葉片的凸麵和凹麵均有覆蓋,白色金屬氧(yǎng)化(huà)物在葉麵(miàn)上的分布亦不規則,部分呈花斑狀分布。葉片上不規則(zé)的附著物(wù)必(bì)然改變整個轉子的質量分布(bù),破壞轉子原有的動平衡性能,從而影響到軸承(chéng)的工作狀況,縮短軸承的工作壽命。
RR151增(zēng)壓器軸承是用(yòng)來支承其轉子及轉子運行時產生的離心力(lì)。轉子本身重量(liàng)輕(qīng),如果轉子的動平衡性(xìng)能良好,軸承受的力非常小;但若轉子動平(píng)衡受到破壞,有少許的質量不平衡,高速運行時將產生巨大的離心力並作用在軸承上。RR151增壓器在主機額定功率時的轉(zhuǎn)速約為50000轉/分,假設在離轉子中心線50MM的渦輪葉片處總共(gòng)有1克的(de)質量不平衡,則該1克不平衡質量在轉速50000轉/分時所產生的(de)離心力為F=mù2r=0.001X(2X3.14X50000/60)2X0.05=1369千克。離心力在轉子高速(sù)轉動時作用(yòng)在軸承上產生高頻震動,使得軸承定位螺釘與定位孔之間磨損加劇,出現如圖3所示的磨損坑槽,嚴重時軸承損廢造成增壓(yā)器機(jī)損(sǔn)事故。
4.增壓器(qì)渦(wō)輪葉片汙染的(de)原因分析
增壓器轉子動平衡(héng)性能差的原因(yīn)有多個方麵,一是轉子(zǐ)本身的動平衡性能(néng)不高,如大修後未(wèi)經動(dòng)平衡檢測的轉子,因經過一段(duàn)時間的使用,原良好的動平衡性能受到破壞;二是轉子被外物損傷,如葉片打(dǎ)到金屬硬(yìng)物等(děng),這容易檢查(chá)出來;三是轉子在使用過程中不斷的受(shòu)到汙染,特別(bié)是渦輪葉片(piàn),其工作條(tiáo)件惡劣,長期受到廢氣的侵蝕、燃燒副產物的附著、堆積。
造成增壓器(qì)廢氣渦輪葉片汙染的直接原因是廢氣中未充分(fèn)燃燒產生的碳和金屬氧化物(wù)附著在葉片上,而廢氣中(zhōng)產生(shēng)碳粒和金(jīn)屬(shǔ)氧化物的原因比較複雜,對於船用的MWM16V620主機而言(yán),主要影響因素有:
①進氣不幹淨,如主機(jī)周圍的空氣鹽份大,粉塵含量高。②進氣濾網性(xìng)能差,過濾效果不好。③增壓器效率低,進氣壓(yā)力低,進氣量不足(zú)。④中冷器及進氣道堵塞,進氣不暢通。⑤氣閥間隙(xì)過大或過(guò)小。⑥燃燒室密(mì)閉性能差,造成壓(yā)縮(suō)壓(yā)力低,如氣閥、活塞環、缸套嚴重磨損等。⑦噴油器性能(néng)下(xià)降,噴油壓(yā)力降(jiàng)低,霧化狀況不良。⑧燃油品質差,水份、硫份及金屬含量高。⑨高壓油泵噴油定時不正確,噴油太早或過遲。⑩長期超負荷使用主機或長期低速運行。
5.防止RR151增(zēng)壓器軸承非正常損(sǔn)壞的方法
為防止該客(kè)船主機RR151增壓器軸承繼續出現磨損(sǔn)坑槽而受損,在該次主機(jī)修(xiū)理和修理後的使用及維(wéi)護保養過程中采取了如下措施:
將增(zēng)壓器轉(zhuǎn)子送ABB服務中心做動平衡(héng)檢測,將轉子的(de)動平衡值做到高精度級別。增壓器(qì)的大修手冊沒有這個要求,但使用過的渦輪葉片上的附著物不能百分百清除幹淨,葉(yè)片部分表麵受到廢氣的侵蝕出現凹(āo)點,轉子動平衡性能已受到破壞,應重新檢測動平衡。如果將動(dòng)平衡狀態差的轉子裝上去,增壓器一開始運行,軸承就承受轉子(zǐ)不平衡(héng)產生的(de)巨大離心力而劇烈磨(mó)損,壽命大幅(fú)縮短,甚至出(chū)現機損事故。做動平(píng)衡之(zhī)前用吹沙機將渦輪葉片上的積(jī)碳及金(jīn)屬氧化物細心清除幹淨。
使用適合MWM16V620主機要求的低含硫輕質(zhì)柴油。
按MWM16V620主機的維(wéi)護保養規程(chéng)執行各級維護保養工(gōng)作。
改進主機的吸氣,采用舷外(wài)進氣。該船主機原來是直接(jiē)從機艙中吸氣,因MWM16V620排氣管常有漏氣現象,造成(chéng)機艙內的(de)空氣不幹淨,長期吸入高含廢氣的空(kōng)氣,主機(jī)進氣係統特別是中冷器容易受到汙(wū)染。為避免這個弊病采用舷外進氣的辦法,方法是把增壓器的進氣濾器用箱(xiāng)體包封並用風管將機艙鼓風機(jī)從舷(xián)外吸入的幹淨(jìng)大氣道(dào)入到進氣箱體中。
更換滑油過濾(lǜ)器芯時解體檢(jiǎn)查濾芯是否有黃色金屬顆粒。
6.效果
該台(tái)主機大修後正常運行兩年,期間(jiān)每(měi)次更換(huàn)滑油過濾器芯時解體檢查濾芯均未發現有黃色金屬顆粒(lì);兩年後主機再次大修,大修時拆檢增壓器,渦(wō)輪端和壓氣機端的軸承沒有出現磨損坑槽,定位(wèi)孔的Z大直徑均未大於5.5MM;兩年中增(zēng)壓器亦沒有出現任何故(gù)障。