劉曉騰1,2 張(zhāng)瑩2
(1.華北電力大學;2.華能濟寧運河發電有限公司)
摘 要:通過回顧運(yùn)河電廠135MW機組汽輪機軸承振(zhèn)動保護誤動作的實例,分(fèn)析本特(tè)利公司3300TSI係統振動保護邏輯存在的缺陷,提(tí)出邏輯修改與優化方案,目的是在(zài)保證邏輯準確性的情況下(xià),減少(shǎo)保護(hù)誤(wù)動概率,保證汽輪機安全穩定運行。
關鍵詞:汽輪機;軸承(chéng)振動;保護(hù);本特利3300
一、現狀概述
華能(néng)運河電廠(chǎng)一期及續建共四台135MW機組均采用的是本特利公司TSI3300係列框架式監控係統,其中振動監視與保護(hù)采用的是3300/65電渦流振動探頭(tóu)傳感器。自機組(zǔ)投(tóu)產以來,因為振動保護(hù)的誤動作,多次(cì)發生嚴重威脅機組運行的安全問題。2009年5月份,#3機組(zǔ)#6軸承Y相振動指示發生波動,超過報警值(zhí)(125μm),Z大(dà)達(dá)到203.1μm,軸(zhóu)承振動指(zhǐ)示的異常,嚴重威脅機組的安全運行,雖及時(shí)解除該振動保護避免了非停事故,但安(ān)全隱患依然存在。在2013年6月,#2機組汽輪機(jī)#8軸承振(zhèn)動值(zhí)出現波動,瞬間超過保護跳機值,ETS(汽輪機危急遮(zhē)斷係統)動作,汽機跳閘,ETS首出記憶#8軸(zhóu)承振動大跳機。原因(yīn)分析(xī):查閱曆(lì)史曲線,#8軸承振動值超過保護跳機(jī)定值(zhí),相鄰#7軸承振動值指示正常,無波動,初步判定#8軸承振動探頭故障,信號誤發導(dǎo)致汽輪機跳閘。#1、2機組與#3、4機組采用了兩種不(bú)同的振動保護方式(shì),下麵將分別具體進行介紹(shào)。
1、#1、2機組軸承振動共8套測量裝置,分別裝於汽輪機#1-8瓦處(chù)。就地探頭信號分別送至TSI機櫃8塊卡件。報(bào)警信號在TSI係統邏輯“或”後輸出單路報(bào)警(jǐng)至DCS(分散控製係統)。TSI分別輸出8路(lù)模擬量信號至DCS顯示(shì),分別(bié)輸(shū)出(chū)8路開關量信號至ETS櫃(guì)作為ETS動作條件。軸承振動保護原理框圖如(rú)下:
通過以上原理框圖,我們分析(xī)振動邏輯改造的必要性:
(1)8路振動信號至TSI機櫃後,經過(guò)邏輯“或”輸出單路報警至DCS,當任一路振動發出報警信號(hào)後,DCS即(jí)報警,當此報(bào)警未消除時,其它振動(dòng)即使到(dào)達報(bào)警值也(yě)不會(huì)再觸(chù)發(fā)報警,不能起到正常(cháng)報警作用。(2)TSI輸出8路開關量信號至ETS,ETS邏輯“或”運算,即任(rèn)一路達到跳機值(254μm)時,汽機跳閘。根據目前情況和(hé)運行實(shí)踐發現,該振動保護易因某個振動傳感器故障引起誤跳(tiào)機。
#3、4機組從汽輪機首處到發電機勵磁機處共有6道軸承(chéng),每道軸承在X、Y相分別(bié)裝有一個(gè)本特利公司3300係列的電渦流振動傳感器,12路就地探頭信號分別送至TSI係統,經TSI3300係(xì)統邏輯判(pàn)斷後輸(shū)出(chū)開關量至ETS係統。設計時的振動(dòng)保護邏輯為:6道軸承振動中任(rèn)一軸(zhóu)承X或Y相振動達到跳機值(zhí)時,即汽輪機跳閘。TSI另外分別輸出12路模擬量信號至DEH(汽輪機數字電液監(jiān)控係統)顯示。
二、對策措施
針對上述兩種不同特點(diǎn)的振動保護(hù)方式,依據《華能濟寧(níng)發電(diàn)公司機組檢修工藝規程》和《火電廠熱控係統可靠(kào)性配置與事故預控》要求,分別出具以下安全技術措施,其中#1、2機組振動報(bào)警及保護邏輯均做出修改,#3、4機組重點進行保護邏輯修改。
1、振動報警修改:
#1、2機組8路振動信號至(zhì)TSI機櫃後,經過邏輯“或”輸出單路報警至(zhì)DCS,當任一路振動發出報警信號後,DCS即報警,當此報警未消除時,其它振動即使(shǐ)到達(dá)報(bào)警值也不會(huì)再觸發報(bào)警,不能起到正常報警作用(yòng)。因此對振動報警邏輯進行了修改:(1)拆除TSI輸出至DCS報警接線。(2)在DCS組態中分別將8路振動模擬量信(xìn)號(hào)經限幅後輸出(chū)報警,報警分別送至軟光字牌(pái)實現聲光(guāng)報警。(3)#1、2機組是上海電機(jī)廠(chǎng)水冷發電機,#6軸承位於勵磁機處(chù),振動監測受勵磁幹(gàn)擾,不能真實反應振動數值,依據山東電科院指導性建議,取消#6軸承振動保護,隻作為顯示,將#6振動報警定值(zhí)改為(wéi)220μm。
2、保護邏輯修改:
#1、2機(jī)組振動保護原設計為任一振動(dòng)到達保護值即跳機,#3、4機組(zǔ)為任一振動的(de)X或Y相到達保護值(zhí)即跳機,均屬於單點保護,如果振動監測出現故障易造成保護誤動,不(bú)符合(hé)反措要求(qiú)。現對軸承振動保護邏輯進行修改,#1、2機組改為任一振動到達保護值且其它任一振動值到達100μm即保護動作跳機,#3、4機組改為任一振動的X相(xiàng)振動值達到保護值(或達到125μm),且Y相振動值達到125μm(或達到保護值)即保護動作(zuò)跳機,避免單點保護造成停(tíng)機(jī)事故發生。
三、邏輯修改
1、#1、2機組部分:
(1)振動報警邏輯(jí)修改:#6軸承位於(yú)勵磁機處,振動(dòng)監(jiān)測受勵磁幹擾,不能真實反映振動數值,因此取消(xiāo)#6軸承振動保護,隻(zhī)作為顯示,將#6振動報(bào)警定值改為220um。
拆除TSI輸出至DCS報警接(jiē)線。在DCS組態中分別將8路振動模量(liàng)信號經限幅後輸出報警,報警分別送至軟光字牌實現聲光報警,8路單獨報警避免了原邏輯一路報警導致其它(tā)報(bào)警發不(bú)出的缺陷。原理框(kuàng)圖如(rú)下:
(2)振動保護(hù)邏輯修改:拆除ETS櫃#1-8軸承振動保護接線。當一振動達到保護值,其它任一軸承振動達到報警值(zhí)(不含#6軸承振動報警),兩條件均滿足延時(shí)3秒,ETS動作跳機,DCS輸出硬接線至ETS原VB1跳機保護(hù)接線端子處,以VB1為例,原理框圖如下:
2、#3、4機組部分:
(1)在DEH組態中做好振動保(bǎo)護邏(luó)輯,以#1軸(zhóu)承為例,具體邏輯如下(xià):
首先對TSI傳(chuán)輸到DEH的(de)#1-6每個軸承(chéng)的X相、Y相(xiàng)實時振動值,分別進行125μm、254μm的比較,大(dà)於後輸出為“1”。
對每個軸承的X相遮斷(或(huò)報警)和Y相報警(或遮斷(duàn))進(jìn)行“與”處理後,再進行“或(huò)”處理(詳見上麵邏輯(jí)示意圖)。
對6路輸出進行多路“或”處理,即任意軸承的X相振動值達到254μm(或(huò)達到(dào)125μm),且Y相振(zhèn)動值達到125μm(或達到254μm),“或”模(mó)塊(kuài)輸出值為1,延時(shí)3秒,遮斷(duàn)跳汽輪機。
在DEH的DO輸出和ETS的振動保護輸入之間連接采用硬接線方式。
四、振動保護(hù)係統相關(guān)設備安裝維護的一些要求
對汽(qì)輪機振動保護邏輯優(yōu)化的同時,在設備安裝維(wéi)護(hù)方麵還應注意(yì)以下(xià)一些要求,以保證振(zhèn)動測量的準確性,盡(jìn)可(kě)能減小環境幹擾的影響,減少誤動作概率。
對處於高溫環境的振動探頭、延伸電(diàn)纜應采取隔離保護措施,避免直接接觸汽輪機外壁,防止高溫燙毀。在實際應用中,我們發現(xiàn)汽輪機#2-8瓦(以#1、2機組為例)振動探頭及延伸電纜所處環境(jìng)溫度較低,而#1瓦處(chù)由於軸封漏氣量較大,環境溫度較高,振動探頭、延伸電纜長時間(jiān)運行在這種環境中,易影響測量的穩(wěn)定性和可靠性。建議更換探頭傳感器、延伸電纜為耐高(gāo)溫型號,同時現場加裝隔離擋板,以減小測量的高(gāo)溫(wēn)幹擾。
對於安裝於發電機處的振動探頭,應在探(tàn)頭底座與發電機接觸處使用絕緣墊片,保證絕緣良好,避免直接接觸。
振動探頭(tóu)及延伸電纜應保(bǎo)持(chí)清潔(jié),避免沾染油汙。延伸(shēn)電纜保(bǎo)護套(tào)管完(wán)好,防止重物擠(jǐ)壓,延伸電纜與(yǔ)探(tàn)頭的結合處套好保護管,避免鬆動磨損。
前置器所處端子箱應接地良(liáng)好,前置器輸出電纜應有屏蔽層,並有備(bèi)用芯用以接地。前置器與延伸(shēn)電纜接口緊(jǐn)固,輸出信號電纜接線(xiàn)緊固。
信號(hào)電纜的屏蔽(bì)部分應直接接至TSI3300係統機(jī)架的接線(xiàn)端子處,屏蔽線接到機(jī)架的COM端子或者Shield端(duān)子上。
保護邏輯優化修(xiū)改後,DCS及DEH係統參與到保護中來,要做到端子接線緊固,輸出繼電器(qì)動作良好。同時定期(qī)清灰,保證(zhèng)係統整潔,減少不必要的測量誤差。
五、結束語
2013年6月,利用小修機會(huì),對#2機組進行了汽(qì)輪機振(zhèn)動保護邏(luó)輯修改工作,通(tōng)過這次邏輯的優化完善,使本特利TSI3300係統的運行更加穩定可靠,在保證保護動(dòng)作準確性、及時性的基礎上,極大減少誤動作概率,保證(zhèng)了汽輪機的安全運行。同時利用(yòng)停機機會,完成運河電廠其他(tā)機組的邏輯修改工作,為全廠機組安全可靠運行打下良好的基礎。
來源(yuán):《城市建設理論研究(電子版)》2014年7期