湯文勝
(福建省華安縣興安水電有限公司)
摘(zhāi) 要:本(běn)文介紹水輪機主(zhǔ)軸密封的兩種形式,其(qí)中原來使用的盤根密封由於與(yǔ)主軸直(zhí)接接觸,造成(chéng)主軸磨損嚴重,漏水較大,經常停機檢修,直(zhí)接影(yǐng)響經濟效益和(hé)安全生產。詳細介紹了改造為平板密封的具體過程和改造過程中一些細(xì)節(jiē),為同類機組特別是農村小(xiǎo)型水電站提供了借鑒意義。
關(guān)鍵詞:水(shuǐ)輪機;主軸密封;改(gǎi)造
1.水輪機主軸密封概述
水輪機(jī)主(zhǔ)軸密封是設置在水輪(lún)機(jī)主軸與頂蓋間防止漏水的密封裝置,分為工作密封和檢(jiǎn)修密(mì)封兩種,機組正常運行時使用(yòng)的密封,稱(chēng)為工作密封;機組檢修時使用的密封,稱為檢修密封。主軸(zhóu)工作密封有很多形式,主要分為接觸式和非接觸(chù)式,接觸(chù)式也分為很(hěn)多種,例如:活塞式、盤根式、平板式等,本文就是主要(yào)討論盤根式和平(píng)板式的(de)密封裝置的。
2.改造前存在的主要問題(tí)
密封問題(tí)一直是(shì)困擾水電站和主機廠的(de)一個主要問題,也是水電(diàn)站日常檢修的主要工作量。我廠(chǎng)是一個七、八十年代投產的老舊水電站,水頭49米,裝有兩台臥式混(hún)流機組,單機容量1600千瓦,河流泥(ní)沙含(hán)量也(yě)較多,機組設備老化嚴重,水輪機主軸密(mì)封更(gèng)是一個老大難問題。原來機組出廠時(shí),水輪機主軸密封是盤根密封,經過多年使用,密封效(xiào)果越來越不(bú)理想。主要問題是主軸磨損,密封不嚴,漏水加大(dà),漏水甚至(zhì)竄入導軸承箱,於是盤根越壓越緊(jǐn),主軸(zhóu)磨(mó)損就越來越嚴重,日常檢修(xiū)維護頻繁更換盤根,盤根也越用(yòng)越多,形成惡性循(xún)環,到後來,主軸竟被磨損了10毫米以上,形成一個凹頸,機組也因此(cǐ)需要每年進行(háng)大修,將機組解體,把磨損嚴重的主軸拆下(xià),進行修補,再上車床加工,有(yǒu)時修補不(bú)到位,需要幾上幾下車床,檢修工作量很大,修補過程中如果控製不(bú)均勻,甚至(zhì)造成主軸中心偏移或彎曲,直至報廢,造成極大經濟損失。平時機組停機頻繁(fán),發電量大受影響,正常檢修計劃和安全(quán)生產也無法保證。
3.改造的具(jù)體(tǐ)過程和做法
經過我廠(chǎng)領(lǐng)導研究並請示上級(jí)後決定(dìng),對我廠兩台水輪機組主軸密封進行改造,並確定了自主完成,分步實施的原則,經過多方比較探討和查找資料,Z後決定選擇改(gǎi)造為平板密封,如下圖示:

具體工作過程如下:
3.1.將機(jī)組(zǔ)解(jiě)體,由於(yú)前期盤根密封已造成主軸磨損,仍需對主(zhǔ)軸(zhóu)進行一定的修補,但因改造後主軸與平板橡膠並不直接接觸(chù),因此主軸(zhóu)修補(bǔ)後的光潔(jié)度(dù)不再有嚴格要求,工作量明顯(xiǎn)減少。
3.2.拆(chāi)除原來盤根密封的(de)部件,包括盤(pán)根壓緊板。
3.3.製作一塊過渡板,由於原來盤(pán)根壓緊(jǐn)板較小,固定(dìng)螺栓間距較小(xiǎo),沒有容納平板橡膠和抗磨板的空間,故需先(xiān)製作一塊(kuài)過渡板,用四顆沉頭內六角螺栓固定在原來盤根壓緊板的(de)頂蓋位置,並(bìng)保證螺栓不露頭(tóu)。過渡板外圈鑽八個螺(luó)栓孔,用於(yú)固定平板橡膠和漏水收集器。
3.4.裝上平板橡膠和抗磨板,調整平板橡膠與抗磨板的間距(jù),一般(bān)它們之間間距不超過1毫(háo)米(mǐ)為宜。
3.5.裝(zhuāng)上漏水收集器,接上水管以排出漏水。
3.6.組裝機組,主軸密封改(gǎi)造完成,通水試機。
4.本(běn)次主軸密封改造取得成功,經過幾(jǐ)年的運行與改進,有幾(jǐ)點經驗與大家分享:
4.1.關於平板(bǎn)橡膠的選擇。原來許多文獻推薦(jiàn)用8~10毫米厚的中硬耐油耐磨橡膠板,經我們多次(cì)比(bǐ)較和試驗,Z後選(xuǎn)定市麵上容易購買的(de)傳送帶橡膠板Z為合適,因其內襯多層尼龍絲而具有強韌抗折耐磨的特性,隻要(yào)不被磨穿,該主軸密(mì)封基本不會漏水。
4.2.該主軸密封在安裝橡(xiàng)膠板(bǎn)與抗磨板(bǎn)時,應在抗磨板上先塗(tú)上一層潤滑脂,否則機組(zǔ)剛啟動,橡膠板與抗磨板幹磨,極(jí)易使橡膠板過(guò)熱損壞,隻(zhī)要機組(zǔ)開動後,橡膠板與抗(kàng)磨板之間有了水壓(yā)力,就不會幹磨了,經過一(yī)個檢修周期後,橡膠板與抗磨板可同時更換,抗磨板經過(guò)修複,可作為備件供下次使用。
4.3.該主軸密封(fēng)更換時,若主機不需(xū)檢修,則橡膠板可用曲線鋸(jù)依尺寸將(jiāng)中心挖去,用皮帶衝(chōng)衝出螺栓孔,再用鋒利的(de)刀具將(jiāng)橡(xiàng)膠切開,套進主軸後(hòu),再用502膠(jiāo)水(shuǐ)粘牢即可(kě),不需從主軸後部套進,也就不(bú)需拆開尾水彎管、轉輪等部件,大大減輕了工作(zuò)量。
5.改造後的(de)效益和意義
經過此(cǐ)次主軸密封改造,我廠的檢修工作量和停機時間大大降低,在一個檢修周期內可不需更換主軸(zhóu)密封,即使更換,在(zài)配(pèi)件(jiàn)備足的條件(jiàn)下,也僅需很少時間即可完成。經過三年多的運行,本次主軸密封改造取得成功,為我廠創造了可觀的經濟(jì)效益,保證了安全生產,它不僅簡單易行,而且(qiě)投資少,見效快,為同類機組設備,特別是農村小型水電站(zhàn)的老舊設備改造提供了借鑒意義。
參考文獻:
[1]《水輪機》,史振聲,1991.
[2]《低壓水輪發電機組運行與維護》,童建棟.徐招才.1999.