李冬
(綏(suí)中發電有限(xiàn)責(zé)任公(gōng)司)
摘(zhāi) 要:國華綏中電廠#4機(jī)組(1000MW)在(zài)調試啟動期(qī)間,發生#5軸瓦瓦溫(wēn)突然升高而被迫手動停機的典型事故,本文陳述了事故發(fā)生的(de)過程(chéng),分析了事故(gù)的原因、提出了解決方法,並利用機組停運機會進(jìn)行了(le)有效治理,治理後的瓦溫恢複正常,振動狀態良好。本(běn)方法可為同類型(xíng)機組在處理類似事故時提供參考。
關(guān)鍵詞:1000MW機組(zǔ);調(diào)試;汽輪機(jī);瓦溫高
一、設備概述
國華綏中電廠二(èr)期(2*1000MW)#4汽輪發電機組於(yú)2010年5月18日正式通(tōng)過168小時試運。該機組由東方(fāng)汽輪機廠與日本日立公司聯合(hé)生產。汽輪機#1~#4軸承采用雙可傾瓦式,6塊鋼製可傾瓦塊(kuài),上下各三塊,其軸瓦表麵有巴氏合(hé)金層。#5~#10軸瓦采用橢圓式水平中分麵結構。軸承與軸(zhóu)承(chéng)座(端蓋)的配合麵為球麵,以(yǐ)使(shǐ)軸承可以根椐轉子撓度自動調節自已的位置。
表1 #5軸瓦參(cān)數

本機組#5軸(zhóu)瓦,為(wéi)橢圓瓦設計,球麵自位型軸瓦,其軸瓦表麵有巴氏合金層,上瓦開周向(xiàng)油(yóu)槽。油從軸頸一側中分(fèn)麵處進入軸承,大部分油Z終通過軸(zhóu)瓦端部排出。軸瓦(wǎ)底部開有頂軸油口,供啟(qǐ)停機盤車時使用(見圖1與表1)。
圖1 #5軸瓦示意圖(tú)
二、軸瓦溫度高(gāo)情況(kuàng)介紹
#4機組試運期間一次整套啟動的過程中汽輪機衝轉過程:4月25日0:21開始衝轉,#5瓦溫度42℃;0:48達700r/min低速暖機,#5瓦溫度59.9℃;1:32達(dá)1500r/min中(zhōng)速暖機,#5瓦溫度83.3℃;缸溫、脹差及(jí)各軸承的溫度(dù)均在允許(xǔ)值範圍內。3:39升速至2190r/min,#5瓦溫度達95℃(報警值(zhí));3:49升速至3000r/min,#5瓦溫度達106℃(跳閘值為106℃),被迫手動打閘停機。對#5瓦進行檢查調整後,4月30日01:30汽機開始衝轉,04:38汽機轉速升至3000r/min定速,05:11主機#5軸瓦溫度高手動打閘(zhá)停機。(見圖2:4月30日停機時5號軸承(chéng)溫度曲線)。
圖2 事故過程(chéng)中汽輪(lún)機(jī)轉(zhuǎn)速與軸(zhóu)承(chéng)溫度(dù)曲線
三、導(dǎo)致瓦溫高的原因分析
影響軸瓦(wǎ)溫度的主要因素有軸(zhóu)承安裝質量、潤滑油供油量、軸瓦(wǎ)的功(gōng)耗大小(與軸瓦載荷成(chéng)正比)。兩次軸瓦溫度升高(gāo)都(dōu)發生在汽輪機(jī)衝轉的過程中(zhōng),影響軸(zhóu)瓦標高的參數(如脹差,凝汽器真空等)均正常或無劇烈波動,由此可排除由於軸瓦標高變化使軸瓦載(zǎi)荷以及軸瓦功耗增加的推測。下麵現根據停(tíng)機後檢查的具體結果作如下分析:
3.1軸瓦(wǎ)頂部間隙偏小:解體後(hòu)檢查軸瓦頂部(bù)間隙(分兩(liǎng)點進行測量,壓鉛絲(sī)法)汽(qì)側0.89mm,電側0.85mm(標準(zhǔn)0.85-1.00mm),測量值屬於安裝標準的下限。軸瓦間隙偏小,有(yǒu)助於提高軸瓦的穩(wěn)定性,但(dàn)不(bú)利於保持液體摩擦及油膜的形成,對軸承的冷卻效果也將帶來負麵影響。
3.2軸瓦球(qiú)麵自複(fù)位能力不良:#5軸瓦的球(qiú)麵間隙經測量為0.04mm,(標準為0.04—0.09mm),為下限值。在檢查軸瓦(wǎ)球麵時,發現軸瓦體與軸瓦套球(qiú)麵有劃傷痕跡。另外(wài),軸瓦(wǎ)體(tǐ)定位(wèi)銷(xiāo)與瓦套(tào)銷(xiāo)孔(kǒng)不同心,限製了軸承在瓦套內的活動。以上原因使(shǐ)#5軸(zhóu)瓦的球麵隨轉子揚度(dù)變化而自動調整的能(néng)力(lì)減弱,甚至造成球(qiú)麵(miàn)卡(kǎ)澀,改變軸頸與(yǔ)軸瓦的同心度,直接導致軸頸與軸瓦烏金的偏磨(動(dòng)靜摩擦,圖3),使瓦(wǎ)溫(wēn)升高,是引起瓦溫升高的主要原因。
圖3 #5瓦下瓦烏金偏磨
3.3潤滑油的影響:汽輪機潤滑油主(zhǔ)要作用是對汽輪發電機組軸承的潤滑(huá)和冷卻與(yǔ)清(qīng)洗,影響軸瓦溫度的因素主要有潤滑油的清潔度、油溫及油(yóu)的流量。當潤滑(huá)油的清潔度不達標時(NAS1638的7級標準),特(tè)別是硬質顆粒(lì)超標時,將造成軸瓦劃傷;髒油進入到球(qiú)麵間隙中,還會造成球麵卡(kǎ)澀,瓦溫升高。進入到軸(zhóu)承(chéng)的潤滑油溫高會(huì)降低潤滑油對軸承(chéng)的冷(lěng)卻效果。通過化驗及查找(zhǎo)油溫曲線,發現(xiàn)潤滑油顆粒度及(jí)入口(kǒu)油溫均(jun1)在(zài)標準範圍內,由此可排除二者對瓦溫的影響(xiǎng)。檢查發現潤滑油(yóu)回油管路中有異物(wù),勢(shì)必引起(qǐ)油管路的堵塞,造成(chéng)回(huí)油不暢,無法滿足軸承冷卻對潤滑油(yóu)流量的要求,不能(néng)夠及時帶走軸承產生的熱量(liàng),使熱量聚集,軸承溫(wēn)度升高。
四、采取的主要改進措施
4.1球麵間隙小對#5瓦溫度(dù)升高的影(yǐng)響(xiǎng)較大,本次檢修對球麵間隙進行了放(fàng)大,從原來的0.04mm放大到上限0.09mm。
4.2將軸瓦頂部間(jiān)隙適當放大,修(xiū)後前部0.99mm;中部0.95mm;後部0.91mm(壓鉛絲法(fǎ)測量(liàng)結果)。
4.3檢查球麵接觸情況,對接觸不(bú)良的局部部位進行打磨,使球麵接觸麵積達75%以上(shàng),對磕傷的產生的凸點也進行了打磨,並圓滑過度。對於軸瓦體定位銷與瓦套銷孔不同心的問題,重新加工偏心定位銷。
4.4為保證安裝後下(xià)半軸瓦套與軸瓦體球麵兩(liǎng)側(cè)各有0.02mm間隙,將下瓦套兩側墊鐵各減0.02mm墊(diàn)片。
4.5為增加(jiā)潤滑油的流量,強化(huà)潤滑油對軸承(chéng)的冷卻效果(guǒ),經廠方(fāng)計算,將(jiāng)軸瓦潤滑油(yóu)進油節流孔板Φ37.5mm,更換為Φ39mm。
五、啟(qǐ)動後軸(zhóu)瓦的狀態
在5月5日的機組整套啟動中,機組衝轉後定速3000r/min,#5軸瓦溫度1-3點分別為99.5℃/100.6℃/75.7℃;之後(hòu)一直呈下降趨(qū)勢,7月11日,#5軸瓦在840MW負荷狀(zhuàng)態下,溫度1-3點分別為84℃/83℃/77℃),振動狀態良好。
六、結論
軸瓦溫度變化是多方麵因素共同作用(yòng)的結果。對於大(dà)型汽輪發電機組的球麵橢圓支撐軸瓦,在振動未明顯增大的情況下,軸瓦溫度升高,首先考慮(lǜ)軸瓦負荷分配(標(biāo)高)是否發生變化,其次考慮軸瓦安裝方麵及潤(rùn)滑油係(xì)統的因素。軸(zhóu)瓦球麵間隙及(jí)球麵的表麵粗糙度(dù)及接觸程度是影響軸瓦自位能力的重要因素,如自位能力不好,可能造成卡澀,使軸承揚度與軸頸揚度(dù)不一致,造成軸瓦偏磨。瓦頂間隙及(jí)球麵間隙應盡量避免使用技術標準的(de)下限,在不影響軸係振動的情(qíng)況下可適當放大瓦頂間隙及球(qiú)麵間隙。製定(dìng)合理的(de)潤滑油流(liú)量也是改善軸瓦溫度的方法之一。
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來源:《城市建設理論研究(電子版)》2013年23期(qī)