一、事情(qíng)經(jīng)過
2015年07月24日(rì),#2機A汽(qì)動給水泵前置泵啟動試運,自由端軸承溫度上升。軸承溫度升高(gāo)至90℃,隨即停泵。檢查發現軸頭油泵出口無壓力,更(gèng)換軸頭油泵後,試運,正常運行約(yuē)48小時後,汽泵出口(kǒu)壓力突然變小,A小機停運,導致(zhì)A前(qián)置泵在運行情況下自(zì)由(yóu)端軸承溫度瞬間升高至90℃後,停泵處理,2015年7月28日,技術人員將(jiāng)該泵自由端2推(tuī)力軸承間(jiān)隙調整。清理更(gèng)換油脂,調整推力軸承進油流量孔板,2015年7月26日星(xīng)期(qī)日再次啟動,無現象溫度高現象。
二、原因分析
通常情況下,水(shuǐ)泵(bèng)軸承溫度不正常升高可能由以下原因(yīn)引起。
1、軸承潤滑油冷(lěng)卻水管路不暢,冷卻能力(lì)不夠。
2、熱工(gōng)測點安裝不當(dāng)或(huò)損壞等,引起虛假指(zhǐ)示報警。
3、潤滑油中含有雜質,軸(zhóu)承磨損導(dǎo)致溫度升高。
4、軸(zhóu)承間隙偏小。
5、轉子(zǐ)軸向竄動過小。
6、泵與電動機對輪間距預留不當,泵體內部結構不均衡造成推力(lì)過大。
三、原因排查
首先對上(shàng)述前(qián)4項原因進行了逐項(xiàng)排查。
1、對潤滑油管路進行了檢查確認,保證冷卻水管路(lù)暢通、冷卻水流量充足。
2、檢查熱工溫度測點(diǎn),保證測點(diǎn)完好、顯示正確。
3、對油室內的潤滑油進行了更換。
4、檢查軸承,沒(méi)有發現明顯缺(quē)陷。
四、處理措施
1、更換軸(zhóu)頭油(yóu)泵,檢查發現前置泵在在運行狀態時軸頭油泵壓力為0MPa,經加油後無明顯改觀,故更換軸頭油泵。
2、調整推力間隙,經查(chá)閱資料檢查推力間隙(xì)標準為0.30±0.05mm檢查發現推力軸承為0.25mm,將推力軸承間隙增大至0.35mm。
3、調整軸頭油泵出口節流孔板大小,經查閱資料調整軸頭(tóu)油泵出口壓力為0.07-0.14MPa,聯(lián)係沈泵廠家確(què)認壓力時廠家給出意見為0.04-0.14MPa,決定擴大軸頭油(yóu)泵出口節流(liú)孔(kǒng)板大小,試運後,檢查發現油壓(yā)為0.05MPa。
4、更換油脂,由於長期#2機停運,有可能對油脂產生汙染,決定對前置泵非驅動端油箱全部油(yóu)脂更換。
五、結束(shù)語
類似結構型式水泵的自由端(duān)軸承很容易發生溫度高的故障,有時是(shì)單(dān)一原因造成的,有時是綜合因(yīn)素造成的。技術人員通過仔細分析故(gù)障(zhàng)現象、反(fǎn)複進(jìn)行試驗查找原因,在(zài)現場實施相應的措施後,Z終徹底解決了(le)#2機(jī)A汽動(dòng)給水泵前置泵自由端軸承溫度高的問題,保障了機組的安全穩定(dìng)運(yùn)行。