#5機電泵推力瓦磨(mó)損原因及處理

2015-12-29

射陽港(gǎng)發電有限公司 劉鵬
  一、推力瓦的作用及組成
  推力瓦也稱為推力軸承,它用來平(píng)衡泵轉子的軸向(xiàng)推力,確立轉子膨脹的死點,從而保證動靜件之間的(de)軸向間隙在設計範圍內,防止(zhǐ)由竄(cuàn)軸過(guò)大引起的動靜磨損或設備損壞。電泵的推力瓦的作用主(zhǔ)要是在泵啟停的時候平衡軸向推力,在正常運(yùn)行時軸向推力(lì)主(zhǔ)要由平衡盤來承受;同時,推力瓦(wǎ)還有保護作用,當軸向力(lì)平衡破壞時(shí),可以先磨損鎢金(一定的保護厚度),同時溫度測點報警或連鎖停泵,避免葉輪與泵(bèng)殼(ké)、平衡盤與平衡板直接磨損,擴大事故及經濟損失。
  推力軸承主要(yào)由推力盤、推力瓦、調整套、鎖緊並帽、軸承座、油槽等部件組成,推力盤、調整套(tào)、鎖緊並(bìng)帽隨主軸旋轉,推力瓦做成扇形(xíng)分塊式,由(yóu)軸承座支撐,油槽內盛有透平(píng)油,既起潤滑作用,又是起冷卻作用的熱交換介質。機組運行時,推力瓦(wǎ)與推力盤(pán)互相摩擦所產生的熱量為油吸收,回油經油冷卻器冷卻,再循環利用。
  一(yī)、推力瓦磨損的情況介紹
  #5機電泵由沈鼓集團核電(diàn)泵業(yè)有限公司生產製造,型號4DG-7C,作用是作為(wéi)660MW機組的鍋爐啟動給水(shuǐ)泵(bèng),也可在汽泵故障時作為(wéi)機組的備用給水泵(bèng)。該泵從機組調試到168小時試運,再到(dào)機組首(shǒu)次投入商業運營的50多天,總計運行時間不到100小時(shí),一直故障不斷,給#5機組的啟(qǐ)停帶來了極大的麻煩,已直接威脅到#5機組的安全運行。次的(de)前置泵出口壓力波動因泵(bèng)的傳動端進水端蓋裝錯位(wèi)置(這一缺陷調試時已處理(lǐ));第二次是電泵機械密封漏水,解體自由端(duān)軸承時發現推力軸承的工作瓦嚴重磨損;第三次是168期間(jiān),和第二次一樣,機械(xiè)密封漏水,工作瓦嚴重磨損;第四次,是10月27日,運行人員做電泵(bèng)的定(dìng)期試開工作,機械密封再次漏水,工作瓦磨損。
  下右是磨損的平衡盤,下左是磨損的平衡環。
  今年11月4日開始,在廠家和楊安(ān)公司的(de)配合下,從推(tuī)力瓦(wǎ)到泵的平衡盤(pán)進行六次拆裝,終於成功處理(lǐ)了平衡盤頻繁磨損缺(quē)陷,同時找到了機械密封的快速磨損漏水原因並成功處理。
  二、推力瓦磨損的原因和處(chù)理
  推力瓦磨損,瓦的(de)整體溫度或局(jú)部溫度上升,來自瓦的自身原因主要有:1、潤(rùn)滑油壓低;2、雜質進入推力瓦;3、瓦塊與推力盤的平(píng)行度超標;4、上下分裝的推力(lì)瓦錯位;5、瓦塊自身厚度(dù)偏差或各瓦塊之間厚度偏差;6、瓦的支撐體(tǐ)緊力不(bú)夠;7、瓦塊自身的自由度不夠(gòu);8、瓦的油(yóu)檔間隙調整不當,使瓦的支撐體安裝不(bú)到位;9、潤滑油溫高。
  來自泵(bèng)的(de)原因,主要因為軸向推力的增加,原因有1、過流部(bù)件(jiàn)堵塞、結垢;2、級間密封環(huán)磨損;3、泵(bèng)的流量(liàng)增(zēng)大;4、泵軸彎曲,造成推力盤的瓢偏度不合格;5、泵的竄動間隙、平衡盤間隙、推力瓦間隙是否符合圖紙要求。
  本次推力瓦塊磨損的關鍵(jiàn)原因是設計軸向推力超出了平衡盤的平衡能力,使推力軸承承載了較大的軸向推力,使瓦塊油膜破壞而磨損。在(zài)進出口壓(yā)力不變的情況下,要處理這一缺陷隻有兩種方法:一是增加平衡盤的(de)外經,擴大(dà)平衡盤麵積,提高平衡盤(pán)的平衡(héng)力;一是將平衡盤(pán)與平衡環的間隙調到足(zú)夠小,增大(dà)平衡盤的兩側差壓。我們征求廠家設(shè)計處意見,這次采取的是後一種方法,前後花了近一個月時間,進行四(sì)次拆裝調整,等於對該泵現場做了一套平衡盤定位試驗。Z後將間隙調至3絲,推力瓦才不(bú)再磨損,泵維持正常運行。平衡盤與平衡環間隙(xì)一般規範規定(dìng)是10-20絲,圖紙規定8-12絲。但目前3絲間隙,加上油膜的3絲左右厚度,平衡盤間隙在6絲左右(yòu),一般不會使平衡盤磨損,這一點廠(chǎng)家和我們做了共同探討,並做了傳真交待,這種情況可以維持泵的長期運行。
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